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摘要:
針對煤礦空壓機系統常規控制方案中存在噪聲大、壓力波動大、電能風能損耗多、自動化調控性能差等問題,采用先進調控策略進行節能升級改造尤為重要。基于plc+變頻器的恒壓變頻調控方案,能夠根據系統所需風量經變頻器PID實時動態調節風機電機輸入電源頻率,實現煤礦空壓機組的高精度、高可靠性的恒壓供氣運行,有效提高了空壓機系統的綜合自動化水平,且具有非常可觀的節能降耗效果,系統升級改造應用效果整體較好。
關鍵詞:
煤礦;恒壓供氣;變頻調速;PLC
空壓機作為煤礦企業重要的提供壓縮空氣的動力能源設備,為煤炭開采、傳輸、轉運等過程中的所有氣動元件提供必要的動力氣源。由于受傳統設計理念、技改水平和技改資金等因素的制約,目前尚有較多的煤礦企業沒有針對空壓機系統實施自動化升級改造??諌簷C作為常年運轉設備,其常規的繼電器直接控制方式存在啟動電流大、運行效率低、電能風能等資源浪費嚴重、自動化調控性能差、供氣可靠性低等問題,直接影響到企業的正常高效生產[1]。因此,針對煤礦企業空壓機系統現存的問題,經過深入研究和探討,對原控制系統進行節能升級改造,具有非常重要的意義。
1傳統繼電器控制方式
現存主要問題在煤炭生產過程中,需氣量會受到生產節奏的影響,當處于用氣量少運行工況時,空壓機電機長期處于非滿負荷甚至是空載運行條件下,供氣管網中的氣壓就會不斷增加,當達到系統氣壓上限時泄壓閥就會自動打開,造成大量電能和風能資源浪費[2]。如:某煤礦企業的1臺功率為160kW的空壓機,其額定電流為300A,空壓機在加載工況下其運行電流為240A,而在空載運行工況下其運行電流為108A,此時電機功率因素直接降到0.4左右,空載工況下的能源消耗約占滿載能耗的55%,這就嚴重影響煤礦供配電系統的供電電能質量,同時還造成大量的電能資源浪費。傳統空壓機其控制方式通常采用Y-△降壓啟動,啟動時啟動電流是額定電流的幾倍甚至十幾倍,巨大沖擊電流對電網的沖擊,嚴重影響供配電系統的穩定。
2基于PLC+變頻器的恒壓變頻節能控制系統方案
按照“供需平衡動態調節”節能理念組建調控系統,改善系統調控性能,有效提高煤礦空壓機組的整體運行安全性、可靠性和節能經濟性,提高煤炭生產效率和降低生產成本,具有很強的工程實踐應用研究價值。
2.1恒壓變頻節能調控系統邏輯組成根據煤礦企業3臺空壓系統技術升級改造要求,通過安裝在主管道上的壓力傳感器和壓力變送器,將整個供氣系統中的氣體壓力轉換成變頻器功能模塊能夠識別的4~20mA標準的數字信號,經通信信號電纜傳輸到變頻器單元的信號輸入端口,與系統原設定的壓力信號進行實時對比分析,并經PID調節功能形成對應的調控決策,控制變頻器的電源輸出頻率,直接作用在電機上通過控制空壓機的運行轉速來達到“供需快速響應和動態調節”的目的。PLC通過檢測變頻器調控狀態,以判斷系統所需啟動的空壓機臺數,實現整個空壓機系統在變頻、工頻等工況下的智能自動切換,完成整個煤礦供氣系統壓力恒定的動態反饋閉環控制。采用PLC作為主要控制單元、變頻器作為主要數據處理和電源調頻機構,組建1拖3的恒壓變頻節能調控系統,如圖1所示。
2.2主要硬件設備選型在煤礦空壓機系統技術升級改造中,優選控制性能較優越的西門子S7-200可編程序控制器(CPU226),其輸入輸出I/O接點數為24輸入點和16輸出點。配套選用西門子變頻器MM420系列,具備過電壓/欠電壓保護、短路保護、電動機過熱保護、電動機保護等保護功能。為了實現空壓系統溫度過高保護、壓力過高保護等控制保護功能,采用EM231型模擬模塊和EM222型數字量模塊作為PLC控制器的擴展功能模塊,以完善空壓機系統的變頻調速控制功能。MM420系列變頻器與主干管道處的壓力傳感器、變送器等測控單元組成一個氣體壓力“測量→反饋→修正調節→測量→”的閉環控制,通過變頻器內部PID形成對應的調控策略,通過輸出與實際需風量相匹配的電源頻率,來動態調節空壓機電機轉速,確保整個空壓機系統長期處于最優工況,達到節能降耗的目的。
2.3空壓機變頻-工頻節能順序調控策略空壓機系統在完成各項啟動準備工作后,通過按下PLC啟動按鈕啟動系統。1#空壓機先按照變頻運行工況,轉速從零不斷上升,若達到空壓機電源最大頻率(48Hz),延時10ms后還未達到系統所需氣體壓力時,則將1#空壓機自動切換到工頻運行工況,同時啟動2#空壓機系統進入變頻運行工況,若2#空壓機達到電源頻率上限,延時10ms后還未達到系統氣壓要求時,則將2#空壓機切換至工頻運行工況,同時啟動3#空壓機進入變頻運行工況。相應如果系統壓力過大,則先自動停止1#空壓機,然后停止2#空壓機。如空壓機系統在運行過程中,出現故障報警、跳閘保護等,整個恒壓變頻調速系統將通過聲、光等信號,提示相應的工作人員及時進行故障排查及處理,確保系統安全可靠的運行。
3.煤礦空壓機系統技術升級改造應用效果分析
煤礦3臺空壓機組組成的供氣系統,在采用基于PLC+變頻器的恒壓變頻調速控制方案進行技術升級改造后,取得較好的應用效果,具體表現在以下幾個方面。
(1)空壓機系統供氣壓力得到有效保證,壓力波動較小,恒定穩定性高。恒壓變頻調速節能改造后,供氣主干網壓力始終保持穩定范圍,其壓力波動范圍能夠有效控制在±0.02MPa,供氣可靠性高,確保煤礦開采各種氣動元件性能的正常發揮。
(2)具有非常明顯的節能降耗效果。經過節能升級改造后,空壓機電機長期運行在最優工況,啟動電流較小,減小了對煤礦供配電系統的沖擊;發熱量大大降低,延長了空壓機電機的綜合使用壽命;降低了電能及風能浪費,通過合理的變頻調控運行,確保整個空壓機系統“按需”自動調節,經過3個月的用電統計分析,其綜合節電率可以達到55%,節電效果相當可觀。
(3)空壓機系統綜合自動化水平大大提高。由于采用集成自動化功能優越的PLC和變頻器,利用其自動調控及較強抗干擾和自我調節功能,可以有效提高系統調控自動化性能,操控簡單、靈活方便,能夠有效減輕操控人員工作強度。
參考文獻:
[1]王強,李齊權.變頻技術在恒壓供水系統中的應用[J].節能技術,2009,27(1):87-88.
[2]金沙,耿驚濤.PLC應用技術[M].北京:中國電力出版社,2010.
作者:毛林 單位:赤峰工業職業技術學院