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[摘要]為解決煤礦深部開采地壓大、地質條件復雜的問題,在對晉華宮礦的暗立井施工情況分析的基礎上,闡述了施工方法和施工工序,重點分析了過煤層及過不穩巖層施工的施工工藝。通過使用反井鉆機施工工藝對回風暗立井進行施工,有效提升了煤礦開采區域的工程進度,確保煤礦開采區域的接替順利完成。
[關鍵詞]煤礦采掘工作面;暗立井;施工工藝;反井鉆機
0引言
暗立井又稱盲豎井、盲立井,為不與地面直接相通的直立巷道。其最重要的作用是通風、探礦、運輸設備及工具等。暗立井施工過程中采用的反井斷面形式有很多種,常見的有圓形結構、方形結構及矩形結構。暗立井不僅能夠使井下的作業條件得以有效改善,還能有效地提升煤礦開采效率,確保煤礦開采作業的安全性。
1工程概況
晉華宮礦的生產能力為4.0Mt/a,402采區為該礦井的接替采區,其回風設計為暗立井,高度為177.9m。暗立井的形狀為圓形,直徑4.5m,采用素混凝土支護,井壁厚為0.4m,混凝土強度標號為C25,掘進斷面22.1m2,凈斷面15.896m2,在過煤區域及過不穩巖層區域,加設錨網噴支護。
2施工方案設計
在進行暗立井施工之前,首先完成瓦斯抽放鉆孔作業,全面地抽放煤層中賦存的瓦斯。采用型號為ZFY-300反井鉆機設備,鉆取直徑1.4m的孔,將此鉆孔作為通風及溜矸孔使用。并且,在硐室臨近位置安裝JY-4A型絞車,作為暗立井施工期間的臨時提升設備。暗立井垂直深度相對較大,當施工至30m深的位置時,應當加設雙層吊盤,利用2臺JH-20型絞車進行懸吊,懸吊使用的鋼絲繩作為吊桶的穩繩。經過爆破處理以后的矸石,采用人工方式攉到鉆孔之中,使之跌落至回風道之中,再通過耙斗機將矸石裝至礦車之中運送出去。
3施工方法和施工工序
3.1施工前準備工作
依照施工暗立井實際情況,在硐室施工過程中,架設2根工字鋼作為懸吊設備以及天輪的固定平臺梁。因為在硐室臨近位置安裝型號為JY-4A的絞車,需要對人員、材料以及設備等進行運輸,而硐室的提升高度有限,因此,將井蓋設計成推拉式井蓋,便于吊桶的提升。
3.2施工方法和施工要點
(1)作業方式的選擇。此次暗立井施工采用一掘一砌循環作業,可有效地提升作業效率。
(2)使用鋼筋網蓋板將溜矸孔及時封蓋,避免人員意外墜入孔中,確保施工人員安全。
(3)在暗立井施工深度達到5m以后,及時安裝鎖口盤,并且在暗立井上口安裝上鎖扣鋼梁,將風管、水管等與鋼梁固定。在暗立井施工深度達到30m以后,安裝雙層吊盤,吊盤間距離為3.5m,采用2臺JH-20型絞車進行懸吊。
(4)施工工藝為鉆爆法鉆眼爆破施工工藝。采用YT-28型鉆眼設備打眼施工,采用水膠炸藥和MFB-200型引爆器。
(5)裝巖出矸。在完成爆破施工作業以后,將巖石碎塊采用人工的方式攉到鉆孔之中,使之跌落至回風道之中,再通過耙斗機將矸石裝至礦車運送出去。
(6)支護施工。暗立井的永久支護使用素混凝土材料進行支護,在過煤區域以及過不穩巖層區域,加設錨網噴支護,以有效地避免片幫問題發生。在混凝土澆筑施工過程中,采用每段高度為1.3m的鋼模板。使用機械設備進行均勻攪拌制備混凝土材料,下料使用溜灰管道進行輸送。
4過煤層及過不穩巖層施工
4.1過煤層施工
4.1.1刷擴掘進前加固處理
暗立井施工作業前,在暗立井上口硐室內進行瓦斯抽放鉆孔作業,等到煤層中賦存的瓦斯抽放作業完成,經測試符合設計以及標準要求后,通過高壓注漿設備,利用瓦斯抽放鉆孔實施注漿加固處理,確保煤層穩定性。鉆孔封堵時,首先在無縫鋼管上口位置設計絲扣結構、下口位置安裝法蘭盤、法蘭的下部再加設2個橡膠墊塞,然后再裝上長度為0.5m的短節,在短節的上、下端分別安裝上法蘭盤。在上口位置加裝上螺母,并將螺母旋緊,從而使加設的橡膠墊塞受到一定的壓力而膨脹密封鉆孔。螺母旋緊的壓力在3~5MPa之間。
4.1.2刷擴掘進支護施工工藝
依據設計以及規范要求進行施工作業,在工作面掘進作業以及打鉆作業過程中,確保煤壁保持鉛錘,防止出現“傘檐”問題。當暗立井施工作業達到全煤區域以后,在井壁四周的鉆眼不安裝炸藥,在爆破施工完成以后,個別部位達不到尺寸的要求,可以采用人工作業方式,使用手鎬等工具進行刷擴處理,同時,掛防護網,進行臨時的支護處理,避免煤層出現垮落使瓦斯突出。在臨時支護施工中,使用規格為覬20mm×2000mm樹脂錨桿,錨桿間排距為800mm×800mm。臨時支護網材料為冷拔絲網,網格大小為40mm×40mm,不同的網片之間搭接長度為100mm。在進行井幫的刷擴施工過程中應當加設觀測人員,避免發生片幫傷人事故。
4.2過不穩巖層施工
在導孔形成貫通狀的孔洞以后,因為上部的水不斷經過導孔向下方流動,在這一過程中對孔洞造成了嚴重的沖刷,使得距離導孔上口80m左右的部位發生了塌孔問題,導致導孔堵塞。在這樣的狀況下,若強行擴孔處理,極易引發夾鉆問題,還有可能發生斷桿問題,造成較大的安全事故。所以,在經過專業技術人員的分析與研究之后,制定了專門的施工方案。首先,把導孔鉆桿依次提至上口位置,并擺放好,使用足夠大的木塞將下口堵塞住,并且使用2根鋼絲繩把堵塞下口的木塞牢牢固定,防止掉落。然后,向導孔內填塞砂子,直到填充到塌孔位置,再由孔洞的上方向孔洞內灌注攪拌均勻的水泥漿體,確保水泥漿體填充滿整個導孔。待水泥完全固化以后,自孔洞上方重新進行鉆孔施工,直到鉆至塌孔位置,將下方的木塞去除,使孔洞中的砂子排出。最后依次將鉆桿連接到下口位置,換上較大的鉆頭進行反向的擴孔施工。在實際施工過程中,此方案取得了良好的效果,而且也有效地節約了施工成本。
5結論
(1)通過使用反鉆機施工工藝對回風暗立井進行施工,有效提升了煤礦開采區域的工程進度,確保煤礦開采區域的接替順利完成,為以后暗立井施工提供了一定的參考。
(2)在此次暗立井施工過程中,加設雙層吊盤,確保了井下作業安全。
(3)在進行反井擴孔的施工過程中對塌孔的處理,首先利用砂子將孔洞填充,再向上方灌注預先攪拌均勻的水泥漿體,使得不穩定層的巖石得以有效加固,提高了施工效率,減少了施工成本,為以后的塌孔處理提供了一定的參考。
(4)在過煤層施工過程中,進行注漿加固處理,有效避免了煤層突出問題的發生,降低了煤層施工過程中的危險性,確保了過煤層施工過程中擁有更為優良的巖層條件。
作者:崔占鰲 單位:大同煤礦集團