本站小編為你精心準備了燃機機體損壞后的修理方案分析參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。
摘要:某內燃機機體遭受斷裂連桿撞擊,缸套冷卻水腔下密封內表面和滑油噴嘴安裝法蘭表面嚴重破損、變形;主軸瓦孔內徑和中心線直線度超差。采用鑄鐵焊工藝局部焊補破損位置后加工至標準尺寸,然后采用電刷鍍工藝修復主軸瓦孔至標準尺寸,用激光自準儀檢測主軸瓦孔中心線直線度達到標準要求。
關鍵詞:內燃機;機體;損壞;修復
引言
為了減少溫室氣體排放,充分利用垃圾填埋場釋放的沼氣,國內許多大中城市均在垃圾填埋場安裝沼氣發電機組。這些以沼氣為燃料的內燃機負荷較大,且受沼氣中所含雜質影響,容易出現各類機損事故。例如,2015年11月,某垃圾填埋場一發電機組在運行過程中A3缸連桿螺栓突然斷裂,斷裂后的連桿撞擊曲軸與機體,導致后者嚴重變形,該發電機組被迫停機。故障內燃機型號為MWMTCG2020V20,缸徑170mm,沖程195mm,轉速1500(r•min-1),功率2056kW。
1修前檢測
該機解體后對曲軸和機體進行了仔細檢測,檢測項目及結果如下。
1.1外觀目視檢查
(1)3#缸套潤滑油噴油嘴安裝法蘭位受損,表面凹凸不平;法蘭6只螺栓及2只定位銷斷裂在螺栓孔內,見圖1所示;(2)A3、B3缸套腔內孔口受損,缸套水密封圈位置有缺失,見圖1所示;(3)A3側道門密封面有明顯外凸現象,見圖2。
1.2著色探傷
對機體內部及外部表面進行滲透著色探傷,未發現裂紋。
1.3形位尺寸檢測
(1)探傷后清洗瓦蓋、機體,然后裝配瓦蓋,在未扭緊螺栓的情況下測量瓦蓋左右側定位面與機座的間隙,結果見表1;(2)將全部主軸瓦蓋螺栓及側拉螺栓按標準扭矩扭緊;(3)用內徑量表測量主軸瓦座孔內徑,結果見表2;(4)用激光檢測儀檢測主軸瓦座孔中心線直線度,測量結果見表3。
A3、B3缸套潤滑油噴油嘴安裝法蘭位,及其相鄰的A3、B3缸套密封內圓和曲柄箱道門均遭撞擊,發生變形;主軸座瓦孔內徑和中心線直線度均超出標準要求。為了恢復機體的適用性,決定先采用鑄鐵焊工藝焊補受撞擊部位;然后加工焊補位置后電刷鍍主瓦蓋兩側定位面和主軸瓦孔內表面,鏜削加工到標準尺寸并恢復中心線直線度。
3修理
3.1焊補及加工機體材料
為球墨鑄鐵,碳含量較高,硅、硫、磷等雜質成分含量也較高,焊接性能較差。目前焊接鑄鐵件常用方法主要有氧炔焰釬焊、二氧化碳保護焊、手工電渣焊、焊條電弧焊等。此處采用比較成熟的焊條電弧焊工藝。(1)電源選取:BX1-400型交流焊機。(2)施焊參數選擇:為了減小焊接熱輸出,應盡量選擇小電流,此處電流90~110A,電壓18~26V。(3)焊材選取:為了獲得較好的焊接韌性和焊接后良好的可加工性能,選擇WE777鑄鐵專用純鎳焊條,直徑3.2mm。(4)焊前準備:取出斷裂螺栓及定位銷,用砂輪機打磨破損位置表面,消除毛刺并使之順滑。(5)施焊:①用氧炔焰局部加熱焊縫周邊區域,使溫度保持在300℃左右;②小電流斷續施焊,每焊10~20mm即停下,用氣錘連續敲擊焊縫以消除應力。③重復第②步直至焊完,然后覆蓋保溫棉保溫6h,使其緩慢冷卻以防急冷造成應力集中。(6)探傷檢驗:采用滲透探傷法檢驗焊縫及周圍區域有無裂紋、氣孔等缺陷,如有則應消除缺陷后焊補,直至檢驗合格。(7)利用數控銑床對焊補后的滑油噴嘴法蘭銑削加工,加工深度參考未受損滑油噴嘴法蘭。加工后法蘭形貌見圖3。(8)采用銑床加工A3側道門密封面,直至平整。(9)采用鏜床加工焊補后的A3、B3缸套密封位內孔,加工尺寸參考未受損位置尺寸,加工過程如圖4。加工后的A3、B3缸套密封位形貌見圖5和圖6。(10)為檢驗焊補對機架的影響,焊補后重新檢測主軸瓦孔形位尺寸。經檢測發現:機座焊補前后主軸瓦孔內徑最大變化0.01mm,主軸瓦孔中心線直線度沒有發生變化,可見焊補過程沒有形成大的變形。
3.2主軸瓦孔修理具體修理實施過程如下:
(1)根據表1測得的數據,電刷鍍全部瓦蓋側定位面,然后逐一研配,要求側定位間隙至±0.02mm,且側定位面接觸率不低于85%;(2)磨削全部瓦蓋下平面后著色修配瓦蓋與機座平面,直至著色檢查接觸率大于85%以上;(3)電刷鍍全部主軸瓦座孔內表面直至有足夠的加工余量;(4)按標準程序和標準扭矩將全部主軸瓦蓋螺栓及側拉螺栓扭緊;(5)通過夾具將鏜削設備安裝至機架自由端,安裝鏜桿,并以1#和11#主軸瓦座孔為基準找正鏜桿;(6)逐一鏜削主軸瓦座孔至目標尺寸;(7)測量尺寸達到目標值后,拆卸鏜削設備,修順主軸瓦座孔邊緣毛刺;(8)目測并用滲透探傷法檢查鍍層表面質量,如發現鼓泡、起皮、剝落現象,應對不合格區域重新電刷鍍,然后重復以上程序直至合格;(9)在主軸瓦座孔內表面電刷鍍硬化鎳耐磨層;(10)用激光自準儀檢測主軸瓦座孔中心線直線度,如合格則提交成品檢驗。
4成品檢驗修復后成品具體檢測結果
如下:(1)滲透探傷沒有發現焊縫及周圍區域有裂紋等缺陷;(2)滲透探傷沒有發現電刷鍍層有缺陷;(3)瓦蓋側定位面著色接觸無間隙,著色接觸率達85%以上;(4)瓦蓋與機座搭口平面接觸,無間隙,著色接觸率達85%以上;(5)主軸瓦孔內徑檢測結果見表4。(6)主軸瓦孔中心線直線度檢測結果見表5。
5結束語
本文采用焊補修理的工藝方案,結合電刷鍍工藝修復受撞擊變形、破裂的發動機機體,精確地恢復了機體的各形位尺寸,快捷、安全地恢復了發動機的使用性能,節約了可觀的更換新件費用。采用上述復合工藝已安全修復了眾多機體并獲得了可靠的修復質量。該機修理結束后交付客戶裝機使用,運行6個月、12個月時分別進行回訪,客戶反饋發電機組運行正常,進一步證明了此修復工藝方案是安全可靠的。
參考文獻
[1]陳龍,茍新剛,馬紅偉.灰口鑄鐵件的補焊工藝[J].電力安全技術,2012,11(14):54-56.
[2]侯宏慶.6E390系列柴油機汽缸體裂紋的焊接[J].中國修船,2005(5):14-16.
[3]羋新建.灰口鑄鐵焊補在實際工作中的應用[J].化學工程與裝備,2009(10):88-90.
[4]文志杰.錘擊法消除鑄鐵焊接應力的研究[D].濟南:山東大學,2011.
[5]楊新華,宋麗平,王艷芳.灰鑄鐵HT250電弧熱焊與冷焊工藝對比研究[J].熱加工工藝,2013,42(5):172-174.
作者:閻軍 劉勇 董文仲 單位:大連海事大學董氏鍍鐵有限公司