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美章網(wǎng) 資料文庫 柴油加氫裝置汽包降壓操作的效果范文

柴油加氫裝置汽包降壓操作的效果范文

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柴油加氫裝置汽包降壓操作的效果

摘要:為了解決中國石化洛陽分公司柴油加氫裝置柴油質(zhì)量升級后,精制柴油出裝置溫度超過工藝卡片上限(55℃)的問題,采用在現(xiàn)有1.0MPa蒸汽流程后增加1條支路,并入0.3MPa蒸汽主管線,并將柴油加氫裝置汽包操作壓力由1.0MPa降至0.45MPa的改進(jìn)措施。結(jié)果表明:改進(jìn)后,精制柴油出裝置溫度降至53℃,精制柴油出裝置空冷器減少了3臺(tái),0.3MPa汽包蒸汽產(chǎn)量為12.6t/h,節(jié)約能耗0.91kg/t(以標(biāo)準(zhǔn)油計(jì)),反應(yīng)加熱爐的操作難度也得到降低。

關(guān)鍵詞:柴油加氫;汽包;降壓;能耗

中國石化洛陽分公司(以下簡稱洛陽石化)260萬t/a柴油加氫精制裝置的處理能力為240.27萬t/a,操作彈性為60%~105%,年開工8400h,主要生產(chǎn)國Ⅲ柴油。隨著柴油質(zhì)量升級步伐的加快,洛陽石化于2016年8月開始生產(chǎn)國Ⅴ車用柴油,利用2套裝置餾出口精制柴油進(jìn)行調(diào)和,保證產(chǎn)品質(zhì)量[1-2]。2016年11月,直餾柴油加氫裝置更換催化劑,產(chǎn)品質(zhì)量升級為可滿足國Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)的柴油。柴油質(zhì)量升級的同時(shí),會(huì)造成直餾柴油加氫裝置精制柴油熱量富余,后路精制柴油流程溫度偏高,柴油空冷器100%負(fù)荷運(yùn)行的問題,夏季高溫時(shí)期,精制柴油出裝置溫度經(jīng)常超過工藝卡片上限(55℃)的要求,對罐區(qū)安全帶來風(fēng)險(xiǎn)。為了解決該問題,2017年10月,在現(xiàn)有1.0MPa蒸汽流程后增加1條支路,并入0.3MPa蒸汽主管線,柴油加氫裝置汽包由操作壓力1.0MPa降至0.45MPa,促使柴油蒸汽發(fā)生器多取熱量,從而有效控制精制柴油出裝置溫度。①

1裝置熱回收及產(chǎn)汽系統(tǒng)

來自裝置外的除氧水,依次進(jìn)入汽包及精制柴油換熱器后,與柴油換熱生成1.0MPa飽和蒸汽。飽和蒸汽經(jīng)產(chǎn)品分餾塔進(jìn)料加熱爐對流段過熱,除汽提塔用外,剩余部分送至1.0MPa系統(tǒng)蒸汽管網(wǎng)。為了有效控制精制柴油出裝置溫度,在現(xiàn)有1.0MPa蒸汽流程后增加1條支路,并入0.3MPa蒸汽主管線,柴油加氫裝置汽包由1.0MPa降至0.45MPa操作。

2改造效果

2.1精制柴油出裝置溫度降低

2017年12月11日,當(dāng)汽包操作壓力由1.0MPa降至0.45MPa后,精制柴油換熱器出口溫度由最高189℃降至160℃,有效降低了精制柴油空冷器入口溫度,確保了精制柴油出裝置溫度低于55℃。

2.2節(jié)約裝置

電耗汽包降壓操作之前,精制柴油出裝置的6臺(tái)空冷器全開,仍不能保證精制柴油出裝置溫度低于55℃;汽包降壓操作之后,空冷器僅開3臺(tái),其中2臺(tái)變頻空冷器開度仍有富余(相當(dāng)于只開1臺(tái)空冷),精制柴油出裝置溫度平均為53℃。

2.3增加汽包蒸汽產(chǎn)量

自2017年12月11日汽包降壓操作后,產(chǎn)汽量明顯增加,由平均產(chǎn)1.0MPa蒸汽4.6t/h,提高為產(chǎn)0.3MPa蒸汽12.6t/h。

2.4降低反應(yīng)

加熱爐操作難度洛陽石化采取高低硫原油順序加工模式。汽包降壓操作前,加工高硫原油階段,反應(yīng)加熱爐需熄滅主火嘴,加工低硫原油階段反應(yīng)加熱爐需增點(diǎn)主火嘴,操作難度較大。柴油加氫裝置汽包改造后,從精制柴油取走較多的熱量,在一定程度上減少了原料與精制柴油的換熱溫度。汽包降壓操作后,原料油換熱后溫度由124℃降至111℃(見圖4),加工高硫原油階段反應(yīng)加熱爐,同樣需點(diǎn)主火嘴,即加熱爐主火嘴長明,不需再間斷性熄爐點(diǎn)爐,相應(yīng)降低了操作難度。

3存在問題

3.1燃料氣耗量增加柴油加氫裝置汽包降壓操作后,精制柴油與原料油換熱后溫度由124℃降至111℃,在同等工況下,增加了裝置燃料氣的消耗。由圖5可見,相應(yīng)反應(yīng)加熱爐燃料氣約多消耗300m3/h,約合0.21t/h,每月約多消耗燃料氣151t,按直餾柴油裝置處理量為210t/h計(jì)算,折合能耗0.95kg/t(以標(biāo)準(zhǔn)油計(jì),下同)。

3.20.3MPa蒸汽富余由于洛陽石化0.3MPa蒸汽用戶少,直餾柴油裝置產(chǎn)出的0.3MPa蒸汽并入該廠0.3MPa蒸汽主管線,部分冷凝成水,導(dǎo)致產(chǎn)出蒸汽富余。在月度計(jì)量數(shù)據(jù)平衡時(shí),對直餾柴油產(chǎn)出0.3MPa蒸汽平衡量較大,如2018年1月柴油加氫裝置實(shí)際輸出0.3MPa蒸汽9641t,但經(jīng)計(jì)量數(shù)據(jù)平衡后輸出為8641t,平衡損失能耗為0.44kg/t。由表1可知,汽包降壓操作后,多產(chǎn)蒸汽節(jié)約能耗2.30kg/t,考慮到消耗燃料氣增加能耗0.95kg/t,平衡損失能耗0.44kg/t,實(shí)際多產(chǎn)蒸汽節(jié)約能耗0.91kg/t。

4結(jié)論

柴油加氫裝置汽包降壓操作后,精制柴油出裝置溫度超過工藝卡片上限(55℃)的問題得到解決,同時(shí)減少了精制柴油出裝置空冷器用量,增加了汽包蒸汽產(chǎn)量,降低了反應(yīng)加熱爐的操作難度。但是,也出現(xiàn)反應(yīng)加熱燃料氣耗量增加,0.3MPa蒸汽富余的問題,導(dǎo)致裝置實(shí)際的節(jié)能效果降低。

參考文獻(xiàn):

[1]崔苗,孫棟良,劉艷偉,等.柴油加氫裝置能耗分析與節(jié)能優(yōu)化措施[J].中外能源,2013,18(6):85-88.

[2]劉鐵成,馮霄.柴油加氫裝置用能優(yōu)化[J].石化技術(shù)與應(yīng)用,2017,35(1):48-51.

作者:任研研;郭嘉輝;張英哲 單位:中國石化洛陽分公司

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