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球團配加毛粉的生產(chǎn)試驗分析范文

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球團配加毛粉的生產(chǎn)試驗分析

摘要:采用程潮自產(chǎn)磁鐵精礦、毛里塔尼亞鐵精礦(簡稱毛粉)開展了球團配礦試驗,考查了毛粉配比對生球、預熱球及成品球質(zhì)量的影響,觀察了不同毛粉配比下熱工參數(shù)的變化情況。試驗結果表明,配加毛粉能改善生球質(zhì)量,毛粉配比控制在15%以內(nèi),熱工參數(shù)穩(wěn)定,成品球質(zhì)量滿足煉鐵需要。

關鍵詞:球團;毛里塔尼亞鐵精粉;配礦;球團性能;熱工參數(shù)

1前言

降本增效一直是企業(yè)追求的目標,合理配加一定比例的廉價進口鐵礦粉進行生產(chǎn)已成為國內(nèi)部分燒結廠和球團廠降本增效的重要措施[1-3]。國內(nèi)市場上廉價進口鐵礦粉的品種繁多、性能各有差異,選用一種能滿足生產(chǎn)需要的廉價進口鐵礦粉是配礦的首要任務。近年來,毛里塔尼亞鐵礦粉(簡稱毛粉)因其價格相對低廉,燒結生產(chǎn)配加后能改善燒結混合料制粒性能、成品燒結礦強度及冶金性能,其在國內(nèi)部分燒結廠開始應用,該礦因SiO2含量高,使用時在燒結混勻料中的配比很少超過20%[4-6]。然而,毛粉Al2O3、S含量較低,與高品位鐵精礦搭配生產(chǎn)球團時,可降低成品球團Al2O3含量及煙氣中的SO2含量,改善成品球團綜合性能,減輕脫硫環(huán)保壓力,降低生產(chǎn)成本,國內(nèi)部分球團廠(如武鋼鄂州球團廠)也開始配加毛粉進行生產(chǎn),但該礦鐵品位較球團精粉低,配加比例一般控制在10%左右。2016年10月,為提高程潮礦業(yè)經(jīng)濟效益,彌補自產(chǎn)磁鐵精礦礦源不足,保證球團正常生產(chǎn)并滿足用戶質(zhì)量要求,公司采購了一批進口毛粉并開展了配礦試驗。通過理論計算制定配礦方案,考查了毛粉配加比例對生球質(zhì)量、預熱球質(zhì)量、成品球質(zhì)量及干燥預熱焙燒等工藝參數(shù)的影響,確定了毛粉用于程潮球團生產(chǎn)時的配加比例,這對高效利用鐵礦資源,降低球團生產(chǎn)成本具有重要應用價值。

2原料性能及試驗方法

2.1原料性能自產(chǎn)磁鐵精礦、毛粉及膨潤土部分理化指標見表1。由表1可知,毛粉鐵品位61.93%,較自產(chǎn)鐵精礦降低約4.5%;SiO2含量為9.35%,較自產(chǎn)礦高5.61%;毛粉Al2O3、S含量較自產(chǎn)礦低,Al2O3含量為0.74%,S含量僅為0.043%。理論上分析,若適當配加毛粉進行生產(chǎn),不但可以降低煙氣中SO2含量,而且能有效地降低成品球Al2O3含量,從而改善成品球入爐冶煉性能。

2.2試驗方法2.2.1毛粉配比計算由表1可知,自產(chǎn)礦的燒損為-0.65%,毛粉的燒損為0.3%,膨潤土的燒損為15.45%,根據(jù)配礦理論計算公式,計算出毛粉配加5%、10%、15%時球團的品位、SiO2含量和Al2O3含量數(shù)據(jù),根據(jù)計算結果并結合公司質(zhì)量標準(2016年煉鐵用程潮球團礦質(zhì)量標準:TFe≥63.00%,Al2O3≤1.60%,SiO2≤5.50%,抗壓強度≥2400N/P),選定合適的配比做為配礦的理論依據(jù),其相關計算數(shù)據(jù)分布見表2~表4。返灰、膨潤土分別按毛粉與自產(chǎn)礦混合料總量的5.0%、2.5%設定,毛粉配加比例為5%時,球團礦品位64.34%,SiO2含量5.20%,Al2O3含量1.44%,滿足公司質(zhì)量要求。返灰、膨潤土分別按毛粉與自產(chǎn)礦混合料總量的5.0%、2.5%設定,毛粉配加比例為10%時,球團礦品位64.16%,SiO2含量5.47%,Al2O3含量1.42%,滿足公司質(zhì)量要求。返灰、膨潤土分別按毛粉與自產(chǎn)礦混合料總量的5.0%、2.5%設定,毛粉配加比例為15%時,球團礦品位63.98%,SiO2含量5.75%,Al2O3含量1.41%,SiO2含量超過5.5%,不滿足公司質(zhì)量要求,達到了毛粉配比的上限。綜合表2~表4計算結果,為滿足武鋼煉鐵質(zhì)量要求,毛粉配比不能超過15%。2.2.2試驗方法試驗前,先將毛粉與自產(chǎn)磁鐵精礦單獨放置在精礦倉,然后將兩者單獨抓取并經(jīng)過干燥和高壓輥磨預處理后轉(zhuǎn)運至專用配料倉。配料時,毛粉的配加比例為毛粉占配料倉總配料量的百分比。固定膨潤土添加量為2.5%,以配加5%毛粉為基準,控制三大主機熱工參數(shù)在工藝要求范圍內(nèi),觀察窯內(nèi)焙燒狀況并按時對生球、預熱球、成品球取樣,測定理化指標。若生球、預熱球及成品球理化指標合格,則依次增加毛粉配比。實驗過程中,確保各項熱工參數(shù)達到工藝要求,統(tǒng)計分析不同毛粉配比對熱工參數(shù)的影響。

3試驗結果及分析

3.1毛粉配比對生球性能的影響試驗時,保持正常生產(chǎn)量160t/h,固定膨潤土添加量2.5%,對毛粉配加5%、10%、15%的混合料進行造球,并對其生球落下強度進行檢測,結果見表5。由表5可知,生球落下強度較不配加毛粉時有提高,球盤內(nèi)生球落下強度由不配加毛粉時的6.2次/(0.5m)普遍提高至7.1次/(0.5m)以上,篩后生球落下強度由不配加毛粉時的3次/(0.5m)提高至3.6次/(0.5m)以上。從生球水分看,毛粉吸水性較好,配加毛粉后生球水分普遍提高0.1%以上,毛粉配加比例15%時生球水分提高0.25%。由于程潮球團的鏈篦機長度較短,生球水分提高,延長了生球脫水干燥時間,影響生球干燥效果。試驗過程中通過觀察鏈篦機灰量,發(fā)現(xiàn)鏈篦機抽干2段灰量及南北斗提的碎球量隨著毛粉配加比例的升高有所增加,生球干燥效果較不配加毛粉時降低。

3.2毛粉配比對預熱球的影響對配加不同比例毛粉的預熱球取樣分析,結果見表6。由表6可知,隨著毛粉配比的提高,預熱球抗壓強度呈先升高后下降的趨勢。毛粉配加比例為5%時,預熱球抗壓強度達到最大值595N/P,逐步提高毛粉配加比例至15%,預熱球抗壓強度出現(xiàn)下降,但整體仍高于不配加毛粉時的預熱球抗壓強度;預熱球FeO含量由14.36%下降至13.61%,下降了0.75%。這是因為毛粉粒度較自產(chǎn)礦粗,屬赤鐵礦,F(xiàn)eO含量低,少量配加毛粉能提高干球孔隙率,強化預熱球氧化效果,降低預熱球FeO含量,從而減弱預熱球雙層結構,提高預熱球抗壓強度[7-9]。

3.3毛粉配比對熱工參數(shù)的影響試驗時,保持正常生產(chǎn)量160t/h,鼓干風機、抽干風機、回熱風機及環(huán)冷機冷卻風機保持正常生產(chǎn)時的風門開度,控制噴煤量在3.5t/h左右,配加毛粉時熱工參數(shù)見表7。由表7可知,預熱段溫度能一直維持在980℃左右,但隨著毛粉配加比例的升高,窯頭溫度、環(huán)冷1、3段煙罩溫度、鼓干風箱溫度均有所降低。在毛粉配加比例達到15%時,窯頭溫度降低約30℃,導致環(huán)冷1段、3段煙罩溫度相應降低約30℃。由于環(huán)冷3段熱風供鼓風干燥段干燥,這使得鼓干風箱開始溫度也相應降低約30℃。此時,在保證脫硫增壓風機正常運行的前提下,為確保料層透氣性,改善后續(xù)抽風干燥過程,鼓干風門開度提高了5%~8%。出現(xiàn)上述現(xiàn)象的主要原因是毛粉屬于赤鐵礦類型,其FeO含量較磁鐵礦低,預熱-焙燒過程中氧化放熱少,導致預熱球從窯尾運行至窯頭的過程中放熱較少,窯頭溫度較全磁鐵礦焙燒時偏低。若采用增大噴煤量的方法來提高窯頭溫度,鏈篦機預熱段溫度勢必會超過1000℃,導致鏈篦機篦床溫度過高,影響其使用壽命。

3.4毛粉配比對成品球的影響不同毛粉配比下的成品球性能見表8。由表8可知,配加毛粉對成品球抗壓強度基本無影響,成品球FeO基本維持不變。這是由于毛粉SiO2含量較高,配加毛粉后入窯預熱球雙層結構減弱,加之入窯預熱球含有13%左右的FeO,因此球團內(nèi)部起輔助連接的橄欖石液相在窯內(nèi)高溫區(qū)發(fā)育較為完善,彌補了成品球團因固相固結不充分而造成抗壓強度的下降[10-11]。配加15%的毛粉后,成品球SiO2含量略超過煉鐵廠的質(zhì)量要求,故毛粉的配加量不能超過15%。

4結論

(1)毛粉吸水性好,配加毛粉能改善混合料成球性能。固定膨潤土配比2.5%,毛粉配比15%時,生球水分提高0.25%,生球落下強度提高了1.7次/(0.5m)。(2)毛粉屬赤鐵礦,用于球團生產(chǎn)時氧化放熱相比磁鐵礦少。毛粉配15%時,若控制預熱段溫度不超過1000℃,窯頭溫度、環(huán)冷1、3段煙罩溫度、鼓干風箱溫度相應降低約30℃。(3)毛粉較程潮自產(chǎn)磁鐵精礦的鐵品位低,兩者搭配生產(chǎn)球團時,毛粉配加比例控制在15%以內(nèi),成品球團抗壓強度能達到2400N/P,鐵品位達到64.0%,SiO2含量小于5.5%,滿足煉鐵質(zhì)量要求。

參考文獻

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作者:陽誠平 周曉軍 鐘洋 單位:武鋼資源集團

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