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我公司水泥磨為Φ4.2m×13.5m的中心傳動(dòng)球磨機(jī),采用雙滑履軸承支承結(jié)構(gòu)。進(jìn)料端為活動(dòng)軸承,出料端為固定軸承,滑履罩由δ6mm鋼板焊接而成。設(shè)備自安裝投產(chǎn)以來運(yùn)行比較平穩(wěn),但滑履密封效果差、漏油嚴(yán)重,銅質(zhì)刮油刷在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中磨損快,使用周期短,現(xiàn)場污染嚴(yán)重,潤滑油消耗大,每月漏油量達(dá)100L左右。我們通過查找原因和總結(jié)經(jīng)驗(yàn)并采用切實(shí)可行的方案,使這一難題得到了徹底解決。
1存在的問題及原因分析
(1)原設(shè)計(jì)為在滑履罩與滑環(huán)密封面徑向之間安裝一道傳統(tǒng)橡膠密封條,通過緊固調(diào)整板的壓緊力使密封膠條壓緊滑環(huán),從而達(dá)到密封作用,但其存在耐磨和耐高溫性能差的缺點(diǎn)。運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,密封膠條與滑環(huán)之間存在相對運(yùn)動(dòng),接觸部位開始磨損,磨損后密封膠條與滑環(huán)之間出現(xiàn)間隙,潤滑油出現(xiàn)滲漏。為保證密封效果,需要進(jìn)一步緊固調(diào)整板螺栓來擠壓膠條達(dá)到膠條與滑環(huán)良好接觸,經(jīng)過運(yùn)行觀察,膠條一般在緊固完調(diào)節(jié)板后連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)大概200h后,就磨損嚴(yán)重不能與滑環(huán)良好接觸,出現(xiàn)漏油。膠條的調(diào)整行程磨損完后,再無法通過調(diào)節(jié)板來調(diào)整間隙。此刻密封膠條和滑環(huán)之間存在2~3mm間隙,大量潤滑油從密封處漏出,只有更換密封膠條才能解決漏油問題,但更換膠條難度大、時(shí)間長,水泥生產(chǎn)旺季時(shí)沒有時(shí)間停機(jī)更換膠條,造成潤滑油浪費(fèi)并污染現(xiàn)場,這種密封結(jié)構(gòu)嚴(yán)重影響系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)率并增加了維修成本。
(2)滑環(huán)在兩托瓦上旋出端兩側(cè)各安裝一個(gè)銅質(zhì)刮油刷,以避免潤滑油向外泄漏,兩個(gè)刮油刷之間用彈簧拉緊,調(diào)整拉緊力使之與滑環(huán)緊密貼合,以起到刮油的作用。由于銅制刮油刷在磨機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中磨損快,使用周期短,磨損后很難將滑環(huán)兩側(cè)端面潤滑油刮干凈,導(dǎo)致潤滑油外漏,造成污染。這是由于磨機(jī)正常運(yùn)行時(shí)筒體溫度會升高、軸向力加大,滑環(huán)與球面瓦相對正常移動(dòng)時(shí),刮油刷磨損后很容易與滑環(huán)出現(xiàn)間隙,使得滑環(huán)端面油量過大,導(dǎo)致潤滑油通過滑環(huán)密封處外漏。
(3)由于磨內(nèi)隔倉板過料能力不足,中心支架通孔面積小等原因,嚴(yán)重影響著磨機(jī)的通風(fēng)及過料能力,磨內(nèi)存在過粉磨現(xiàn)象,造成磨機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)磨頭時(shí)有吐料現(xiàn)象,磨房揚(yáng)塵污染嚴(yán)重,原密封結(jié)構(gòu)的各種缺點(diǎn)造成磨頭吐料直接從密封條與滑環(huán)磨損的間隙中進(jìn)入密封罩里,混合到潤滑油里,造成潤滑油污染,瓦溫長期持續(xù)偏高,磨頭瓦溫70℃左右,磨尾瓦溫65℃左右,解決瓦溫高只能更換密封條和潤滑油,造成生產(chǎn)被動(dòng)。
2改造方案
(1)拆除舊密封條,在滑履罩上以滑環(huán)端面徑向?yàn)榛鶞?zhǔn)標(biāo)線40mm。整體拆除滑履罩,對滑履罩以標(biāo)線40mm為基準(zhǔn)進(jìn)行切割、打磨并焊接壓板螺栓?;恼诌M(jìn)行回裝前必須對滑履瓦底座、滑履罩底座、滑環(huán)等進(jìn)行清洗,所有結(jié)合面必須涂抹齒輪箱專用密封膠。安裝耐磨、耐高溫燕尾式密封條時(shí)密封條背面必須涂抹密封膠,利用鋼帶及壓板調(diào)整密封條與滑環(huán)間的松緊度,間隙用塞尺控制在0.02~0.04mm之間,密封條接口采用45°角對接,安裝完畢后鎖緊壓板,外部加裝羊毛密封墊。在滑履罩正上方殼體上增加Φ219mm的散熱管道,解決了滑履罩內(nèi)部集熱、散熱問題。
(2)針對銅質(zhì)刮油刷磨損快的問題,確定用樹脂材料代替銅質(zhì)刮油刷,制作30mm×50mm的L形樹脂刮油刷,在使用后能將滑環(huán)兩側(cè)端面及滑環(huán)正面30mm處的油刮得很干凈,磨損量幾乎為零,提高了水泥磨運(yùn)行效率。效仿樹脂刮油刷代替銅質(zhì)刮油刷改造成功案例,將銅夾板用樹脂材料代替后樹脂夾板磨損量幾乎為零,磨機(jī)在正常運(yùn)行過程中滑履瓦溫度平穩(wěn),滑環(huán)與樹脂夾板之間軸向力相對移位正常,完全能保證滑環(huán)在滑履瓦上的定位,滑環(huán)徑向運(yùn)行靈活,磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn)可靠。
(3)對磨機(jī)內(nèi)部隔倉板及出磨篦板等進(jìn)行改造后解決了磨頭吐料及潤滑油污染問題。
3改造效果
(1)通過以上系列改造后,徹底解決了滑履密封漏油問題,降低了維修成本及職工勞動(dòng)強(qiáng)度,現(xiàn)場運(yùn)行環(huán)境達(dá)到了環(huán)保部門要求。每年節(jié)約潤滑油費(fèi)用為54000元,現(xiàn)場污染清理人工費(fèi)用為36000元,合計(jì)每臺磨機(jī)每年節(jié)約為90000元。徹底改善了現(xiàn)場運(yùn)行環(huán)境。
(2)解決了潤滑油污染問題后,前、后滑履瓦溫度平均降低6~8℃,提高了設(shè)備運(yùn)行可靠性。
(3)原銅質(zhì)刮油刷每年更換約160件,每件188元(合計(jì)30080元),現(xiàn)樹脂刮油刷每年更換約10件,每件80元(合計(jì)800元),每年節(jié)約備件費(fèi)用29280元,并且降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度。
(4)樹脂夾板替代銅夾板后每年節(jié)約備件費(fèi)用2萬元。
4結(jié)論
水泥磨滑履瓦密封漏油是水泥企業(yè)存在的共性問題,我們通過長期摸索試驗(yàn)及總結(jié)經(jīng)驗(yàn),通過以上系列改造后,效果顯著,現(xiàn)水泥磨機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),潤滑油消耗指標(biāo)低,各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)可控,現(xiàn)場運(yùn)行環(huán)境得到了徹底的改善,降低了職工勞動(dòng)強(qiáng)度,達(dá)到了環(huán)保部門的各項(xiàng)要求。
作者:陳治坤 單位:青海祁連山水泥有限公司