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變頻電機一體技術(shù)在運輸系統(tǒng)的研究范文

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變頻電機一體技術(shù)在運輸系統(tǒng)的研究

摘要:本文在分析變頻一體機結(jié)構(gòu)和工作原理的基礎(chǔ)上,通過系統(tǒng)診斷、現(xiàn)場寫實等有效做法,分析大采高中厚煤層綜采工作面煤流系統(tǒng)及設(shè)備痛點,積極進行系統(tǒng)優(yōu)化和裝備升級改造,將智能變頻技術(shù)應(yīng)用于綜采煤流運輸系統(tǒng)中,從根本上突破了制約礦井高產(chǎn)高效“瓶頸”,結(jié)果表明應(yīng)用效果良好,具有很強的推廣價值。

關(guān)鍵詞:大采高綜采工作面;順槽帶式輸送機;變頻一體機

1概況

現(xiàn)有4110綜采工作面,綜采工作面裝備有MG900/2210-GWD型采煤機,SGZ1200/2×700型刮板輸運機和SZZ1350/700型轉(zhuǎn)載機,順槽帶式輸送機為DSJ120/150-4×315型可伸縮皮帶,支架采用ZY11000/28/63D型大采高支架119架。

2順槽帶式輸送機運行現(xiàn)狀及問題

4110綜采工作面順槽帶式輸送機,2016年10月之前采用4臺電光防爆QJR-400型軟啟動器+315kW電機+減速箱驅(qū)動方案,由2臺1250KVA變壓器供電。(每臺1250KVA變壓器供2臺315kW電機)該套驅(qū)動方案起動時電氣沖擊載荷大,起動電流為電機額定電流的4-6倍,變壓器因起動容量不足造成頻繁過載跳閘,同時頻繁起動引起電機過熱,造成電機絕緣下降燒毀繞組;由于電光防爆QJR-400型軟啟動器沒有功率平衡功能,因驅(qū)動滾筒直徑偏差造成多臺電機運行電流和轉(zhuǎn)矩相差大,功率嚴重不平衡,影響了電機可靠運行。該套驅(qū)動方案起動時因多臺電機需錯時起動不能同步,造成驅(qū)動滾筒之間受力不均,出現(xiàn)皮帶打滑冒煙現(xiàn)象,包膠磨損嚴重;劇烈的起動載荷反復(fù)沖擊皮帶扣、減速箱、各個滾筒軸承等關(guān)鍵部位,經(jīng)常發(fā)生滾筒軸承損壞、減速箱打齒和斷帶現(xiàn)象,每次斷帶需10多人耗時近4個小時才能恢復(fù),材料費用明顯增加。特別是采煤工作面膠帶順槽沿煤層起伏波動多,每次縮帶都要頻繁起停,起動瞬間膠帶張力突變,在谷底的皮帶將煤拋灑到巷道內(nèi),沿線堆煤嚴重,由于人員少堆煤清理不及時,托輥、膠帶持續(xù)在煤堆中磨損,不但造成嚴重的材料損失,而且給安全帶來重大威脅;為清理積煤,公司除每天安排6人專門清掃外,還要求整班職工下班后集中清理2個小時,致使職工士氣低下,人員流失嚴重。因為綜采工作面的皮帶機械故障,平均每天影響不低于6小時,加上工作面檢修2小時,造成綜合開機時間不足16小時,嚴重影響安全生產(chǎn)秩序,順槽皮帶機已成為嚴重制約安全、生產(chǎn)的“瓶頸”。

3刮板運輸機運行現(xiàn)狀及問題

刮板運輸機原采用“組合開關(guān)+2×700kW雙速電機+摩擦限矩器+減速箱”驅(qū)動方案,起動方式為高低速轉(zhuǎn)換直接起動,由1臺KBZGZY-3150/3300型變壓器+KJZ3-600/3300型4驅(qū)組合開關(guān)+4條電纜(每臺電機兩條電纜)進行供電。運輸機起動時機械沖擊載荷大,電機、減速箱、軸承、聯(lián)軸器、鏈輪、鏈條等都受到頻繁沖擊,容易造成設(shè)備損壞等機械故障;特別是重載起動時,經(jīng)常發(fā)生斷鏈、鏈輪損壞等故障;正常運行過程中,機頭、機尾電機功率不平衡,上下鏈條同步性差,極易損壞鏈條,經(jīng)常發(fā)生窩鏈、斷鏈等現(xiàn)象,嚴重影響工作面正常生產(chǎn)秩序。去年下半年以來,公司堅持問題導(dǎo)向,迅速成立以機電部為主的項目攻關(guān)小組,經(jīng)反復(fù)現(xiàn)場勘察、調(diào)研論證、跟合作單位共同程序開發(fā),大膽嘗試,于2016年10月7日在4109膠帶順槽帶式輸送機改造完畢。同時基于變頻一體機在4109面順槽帶式輸送機應(yīng)用的成功經(jīng)驗,通過調(diào)研論證、數(shù)據(jù)分析和負載狀況對比,刮板機的起動及運行特點與順槽皮帶有相似之處,大膽嘗試,將變頻一體機驅(qū)動技術(shù)植入刮板運輸機的傳動方案。對4110刮板運輸機驅(qū)動迅速實施設(shè)備改造,于2017年3月18日改造完畢,成為淄礦集團公司首次將變頻一體機應(yīng)用于采煤工作面的礦井。成為國內(nèi)首例將變頻一體機驅(qū)動技術(shù)成功應(yīng)用于皮帶機的礦井。

4變頻一體機的構(gòu)造及原理

變頻一體機驅(qū)動系統(tǒng),采用YJVFT-355L1-4(1140V/315kW)礦用隔爆兼本質(zhì)安全型變頻調(diào)速一體機,它是集成變頻器與電動機于一體,由四臺1140V/315kW變頻一體機,一臺一體機操作箱,和若干通訊控制電纜及主動力電纜組成,變頻一體機和操作箱對外均有CAN總線通信控制接口,四臺變頻一體機和操作箱組成CAN總線通信網(wǎng)絡(luò),由操作箱同時控制四臺一體機。使用2臺水箱分別對4臺變頻一體機進行冷卻,冷卻水在系統(tǒng)內(nèi)進行循環(huán),通過風(fēng)機與散熱片進行散熱。變頻一體機最大啟動為2倍額定轉(zhuǎn)矩,系統(tǒng)根據(jù)負載的狀況設(shè)定與之適用加減速時間,最大程度降低對電機及相關(guān)機械設(shè)備的沖擊損傷,延長設(shè)備使用壽命,降低維修費用,滿足井下膠帶機的控制要求。操作箱可以讀取任實時的所有一體機輸出轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速,還可以精確的對各臺一體機輸出的轉(zhuǎn)矩和轉(zhuǎn)速進行控制,從而實現(xiàn)功率平衡。各臺一體機和操作箱組成CAN總線通訊網(wǎng)絡(luò),通過高速CAN總線實現(xiàn)通信。

5產(chǎn)生的效果

升級改造完成后,順槽帶式輸送機起動平穩(wěn),4臺電機功率保持平衡,并實時調(diào)整電機轉(zhuǎn)矩和電流相等,避免了個別電機過載、過熱現(xiàn)象。同時,避免了起動時的機械沖擊,杜絕了斷帶、斷繩等機械事故,從根本上減少了皮帶灑煤、托輥損壞、膠帶磨損等。刮板運輸機起動及運行平穩(wěn),徹底消除了機械和電氣沖擊,功率實時平衡,機頭、機尾電機運行同步性強,上下鏈條松緊度可隨時適應(yīng)刮板機上下坡度及溜槽推移過程中的影響,杜絕了窩鏈、斷鏈等機械事故和變壓器瞬間過載等電氣故障,重載起動效果佳,設(shè)備質(zhì)量可靠、免維護,故障率幾乎為零。該驅(qū)動方式還可設(shè)置超低頻緊鏈模式取代緊鏈馬達,使“縮鏈”、“拿環(huán)”等工作變得輕松、便捷,同時大大節(jié)省了緊鏈馬達(國產(chǎn)約5萬/個,進口約12萬/個)費用;省去配套多回路組合開關(guān)以及相應(yīng)車盤的投資,設(shè)備列車得到優(yōu)化,減少了設(shè)備車盤數(shù)量;電纜數(shù)量減少兩條,投資減少,且有利于電纜管理。

6數(shù)據(jù)效益分析

通過各種統(tǒng)計數(shù)據(jù)對比分析,變頻一體機在順槽帶式輸送機和刮板輸送機的成功應(yīng)用,產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟效益:一是機械事故率顯著降低。從4108、4109、4110三個工作面機械事故統(tǒng)計報表來看,順槽皮帶機和工作面刮板機機械事故率從占全礦機械事故的67.2%下降至1.4%,效果顯著。二是產(chǎn)能有效釋放,生產(chǎn)秩序更加穩(wěn)定。工作面主要影響環(huán)節(jié)得到了根本性的治理,有效生產(chǎn)時間大大增加,設(shè)備開機率從不足65%提高到目前的95%;日平均推進度由不足10米提高到目前的14.4米;每天計劃檢修時間有原來的不足2小時,提高到目前的4小時,設(shè)備管理進入良性軌道;單面平均日產(chǎn)量由1.2萬噸提高到1.8萬噸,同比提高50%,月產(chǎn)量由35萬噸提高至47.9萬噸,同比提高36.9%。三是頂板管理得到有效改善,煤質(zhì)大大提高。推采速度保持快速平穩(wěn),頂板周期來壓滯后,頂板多數(shù)時間保持完整,漏矸大大減少。商品煤獲得率由原來的65%提高至72%,達到了提質(zhì)增效的目的,減少了矸石外排,減輕了環(huán)保壓力,降低了覆土綠化成本。四是節(jié)約人工投入,人工效率提高。每班可節(jié)約皮帶自移機尾清掃工5人、皮帶機頭司機1人、皮帶道清掃積煤人員16個人,更換損壞托輥人員4人,按照日工資300元進行計算,每月可節(jié)約人工成本約70萬元。五是節(jié)能效果好。電機功率因數(shù)保持在0.95以上,且在煤量少的情況下可工作于低頻狀態(tài)。對比4108、4109工作面,同等條件下,每月可以節(jié)約電量11.8萬度,年節(jié)約電費78.94萬元;噸煤單耗由7.22度/噸降低至5.37度/噸,降幅34.4%。六是材料費用大幅降低。平均每月節(jié)約皮帶扣費用13.6萬元,托輥費用9.3萬元,特別是4108面生產(chǎn)時,僅更換皮帶這一項費用就投入了500萬元,而4110面推采以來,帶寬保持在1.18米以上,膠帶狀況良好,避免膠帶投入。七是減少了硐室施工。順槽帶式輸送機采用變頻一體機方案改造,只需在原315kW電機機座上更換即可,不需對機頭硐室進行開寬、刷大,避免了過多巷道施工。綜合以上測算,年綜合效益約2000萬元以上。

7結(jié)論

從2017-2018年,41煤層4110工作面、4111工作面、4112三個工作面變頻一體機應(yīng)用情況看,該系統(tǒng)從未出現(xiàn)無法啟動、電氣元器件損壞以及斷帶等事故,設(shè)備運行穩(wěn)定可靠,故障率明顯降低,應(yīng)用效果良好,具有很好的推廣價值。

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作者:胡平;朱光營 單位:1山東能源淄礦集團內(nèi)蒙古雙欣礦業(yè)有限公司,2山東能源淄礦集團

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