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《中國設(shè)備工程雜志》2015年第二期
一、設(shè)備故障的原因和處理
為了更好的吸取設(shè)備故障的教訓(xùn),特對風(fēng)機設(shè)備油膜渦動的振動故障的原因進(jìn)行逐項排查。風(fēng)機設(shè)備油膜渦動的振動故障原因一般來說包括以下幾個方面。(1)軸承設(shè)計或制造不合理可能造成油膜渦動的振動。本風(fēng)機前期安全運行2年,雖然也曾軸承老化磨損振動,但是風(fēng)機沒有油膜渦動的振動故障,排除風(fēng)機設(shè)計制造因素。
(2)如軸承間隙不當(dāng),軸承殼體配合過盈不足,軸承精度未達(dá)到技術(shù)要求,可以造成油膜渦動的振動故障。期間,利用豎爐短時間檢修更換滑動軸承,重新調(diào)整軸承間隙,重新調(diào)整聯(lián)軸器間隙和對中,本風(fēng)機油膜渦動的振動故障沒有明顯變化,排除此項因素。
(3)從設(shè)備運行和操作角度來看,潤滑油不良和潤滑油油壓、油溫的不穩(wěn)定可以造成油膜渦動的振動故障。為了有效排除此項因素,開啟輔助油泵電加熱,確保風(fēng)機油溫穩(wěn)定和油壓穩(wěn)定,本風(fēng)機油膜渦動的振動故障沒有明顯變化,排除此項因素。
(4)從風(fēng)機設(shè)備劣化角度來說,軸承磨損和轉(zhuǎn)軸磨損,造成風(fēng)機油膜渦動的振動故障。前期輔助油泵突發(fā)性停電故障事故造成,轉(zhuǎn)子軸和軸承磨損,軸承雖然表面沒有明顯損傷,并且期間更換一支新滑動軸承,但是轉(zhuǎn)子軸損傷較大,造成風(fēng)機油膜渦動的振動故障。借助3#豎爐大修機會,更換風(fēng)機轉(zhuǎn)子和滑動軸承,運轉(zhuǎn)效果良好,徹底解決風(fēng)機油膜渦動的振動故障。
二、設(shè)備隱患的處理
風(fēng)機潤滑的不良是造成本次設(shè)備故障的根本原因,輔助油泵本體油箱很小,增加高位油箱運行過程中造成本體油箱潤滑油不足,運行中本體油箱補充潤滑油,停機后造成高位油箱對本體油箱的溢油,大量浪費。
而沒有高位油箱在突發(fā)性停電情況下,造成風(fēng)機軸承轉(zhuǎn)子軸的嚴(yán)重?fù)p壞。為此,對高位油箱油路進(jìn)行改造,增加上油和回油管道閥門A和B,高位油箱上油過程中打開閥門A和B,正常狀態(tài)停機過程中,待風(fēng)機轉(zhuǎn)子停穩(wěn)后,關(guān)閉閥門A和B,避免本體油箱溢油,在突發(fā)性停電情況下高位油箱有效回油,這樣就保證了風(fēng)機設(shè)備的潤滑部位。
作者:謝天寶單位:濟(jì)鋼集團(tuán)有限公司煉鋼廠