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1工藝特點(diǎn)及主要構(gòu)筑物
1.1除鈣沉淀池氣化廢水中含有大量Ca2+、Mg2+等物質(zhì),在進(jìn)入生化系統(tǒng)前應(yīng)進(jìn)行去除,否則會(huì)造成生物處理單元結(jié)垢,嚴(yán)重影響處理效果。本項(xiàng)目采用化學(xué)中和沉淀除鈣的方法,投加磷酸進(jìn)行中和,生成磷酸鈣,同時(shí)投加PAC混凝劑,以便形成絮體快速沉淀。然后排至污泥濃縮池。該沉淀池有效容積為328m3,尺寸:9m×9m×4.8m,池體采用半地下鋼筋混凝土構(gòu)筑物,池內(nèi)設(shè)刮泥機(jī)、排泥泵等設(shè)備。
1.2格柵井及初沉池廠區(qū)混合污水通過下水道依靠重力流至格柵井,通過格柵,將混合污水中大的雜物去除,確保后續(xù)設(shè)備安全運(yùn)行,機(jī)械格柵寬度700mm,柵距5mm。之后用泵提升至初沉池,進(jìn)一步沉淀去除廢水中懸浮物質(zhì),初沉池2座,單座有效容積為328m3,尺寸為:9m×9m×4.8m,池體采用半地下鋼筋混凝土構(gòu)筑物,池內(nèi)設(shè)刮泥機(jī)、排泥泵等設(shè)備。
1.3事故池事故池是化工廢水處理站所必須的構(gòu)筑物,由于化工廠在出現(xiàn)生產(chǎn)事故后,會(huì)在短時(shí)間內(nèi)排放大量含有各種生產(chǎn)原料的有機(jī)廢水,這些高濃度廢水一旦進(jìn)入,會(huì)給運(yùn)行中的生物處理系統(tǒng)帶來較高的沖擊負(fù)荷,造成的影響需要很長時(shí)間來恢復(fù),甚至?xí)斐芍旅茐摹T摮赜行莘e為10000m3,尺寸為47m×33m×7.0m,可容納化工廠1個(gè)事故期排水量,地下鋼筋混凝土構(gòu)筑物,內(nèi)設(shè)2臺(tái)提升泵,可將事故池水排入均質(zhì)調(diào)節(jié)池。
1.4均質(zhì)調(diào)節(jié)池由于廢水排放量及水質(zhì)波動(dòng)性較大,因此有必要在生物處理前設(shè)置均質(zhì)調(diào)節(jié)池起到調(diào)節(jié)水量、水質(zhì)的作用,使得后續(xù)工藝的處理負(fù)荷基本處在相同的水平,有利于處理工藝的連續(xù)、穩(wěn)定、可靠運(yùn)行;另外為防止廢水中的懸浮物沉淀結(jié)塊,設(shè)置潛水?dāng)嚢铏C(jī)進(jìn)行攪拌。該池有效容積6000m3,尺寸為60m×22m×5.0m,地上鋼筋混凝土構(gòu)筑物。
1.5射流曝氣型sbr生物反應(yīng)池SBR生物反應(yīng)池是整個(gè)系統(tǒng)的核心,反應(yīng)池共6座,半地上鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),每座池尺寸為27m×21m×6.0m,池容3400m3,池內(nèi)設(shè)置碟式射流曝氣器6臺(tái),循環(huán)泵2臺(tái),潷水器1臺(tái),排泥泵1臺(tái),每池對(duì)應(yīng)曝氣風(fēng)機(jī)1臺(tái),設(shè)計(jì)運(yùn)行周期為6h,生物反應(yīng)池設(shè)備見表2。廢水先進(jìn)入1號(hào)SBR,在進(jìn)水的同時(shí)開啟循環(huán)泵、鼓風(fēng)機(jī),以及氫氧化鈉投加泵,在第1小時(shí)后停止進(jìn)水,循環(huán)泵從池中進(jìn)水端抽水,送至曝氣器處,與鼓風(fēng)機(jī)空氣混合,曝氣的同時(shí)對(duì)池水進(jìn)行攪拌,至第4小時(shí),風(fēng)機(jī)運(yùn)行20min后停止,再隔20min開啟,間歇曝氣,使池水不斷處于缺氧、好氧交替變化狀態(tài)。甲醇補(bǔ)充是在風(fēng)機(jī)停止,池中處于缺氧狀態(tài)時(shí)投加,氫氧化鈉在第15分鐘后停止投加,在第4小時(shí)所有設(shè)備停止運(yùn)行,進(jìn)入靜止沉淀階段,該階段最后10min開啟排泥泵排泥。在第5小時(shí)潷水器開始潷出上清液,經(jīng)過1h排水后,第1周期結(jié)束。6座池子依次循環(huán)。去除氨氮的過程是:在進(jìn)水初期,供氧量不足,池內(nèi)殘留的游離氧首先被消耗,反硝化菌以污水中的有機(jī)碳作為供體,把池內(nèi)殘留的NOx-N還原成氮?dú)饣蚬┳陨砗铣煞磻?yīng)需要的有機(jī)氮。風(fēng)機(jī)曝氣后,同時(shí)循環(huán)泵開啟增大曝氣強(qiáng)度,隨著曝氣量增加,氨氮在硝化作用下轉(zhuǎn)變成硝態(tài)氮,風(fēng)機(jī)停止曝氣,減少了系統(tǒng)供氧,污水處于缺氧狀態(tài),絮凝體形成菌膠團(tuán)將進(jìn)水期吸附貯存的碳源釋放出來,使兼性反硝化菌進(jìn)行反硝化脫氮,此時(shí)投加甲醇提供有機(jī)碳源作為電子供體,使反硝化過程更快地完成,風(fēng)機(jī)開啟后再次處于好氧狀態(tài)時(shí),開始硝化反應(yīng),在靜沉、排水期間,風(fēng)機(jī)停止供氧后,微生物處于內(nèi)源呼吸狀態(tài),反硝化菌以內(nèi)源碳作為供體進(jìn)行反硝化反應(yīng)將硝態(tài)氮轉(zhuǎn)化成氣態(tài)氮排出。射流曝氣型SBR生物反應(yīng)池特點(diǎn)如下:1)曝氣效率高。選用的JAS碟式射流曝氣器,因采用了氣液混合式的射流噴頭結(jié)構(gòu),大大提高了氧溶解率。與風(fēng)機(jī)和水泵相結(jié)合進(jìn)行射流曝氣,同時(shí)具有鼓風(fēng)和噴射曝氣的優(yōu)點(diǎn),動(dòng)力效率高(4.0~5.4kg/(kW•h)),充氧能力好(2.2~5.6kg/h)。2)循環(huán)攪拌。本設(shè)計(jì)采用水泵提供循環(huán)動(dòng)力,使反應(yīng)池內(nèi)污水從進(jìn)水端(缺氧段)至曝氣機(jī)(好氧端)之間形成循環(huán),循環(huán)水量接近處理水量的600%,強(qiáng)于A/O脫氮工藝中的活性污泥回流量,使得該系統(tǒng)具有較高的生物脫氮功能;同時(shí),大流量循環(huán)攪拌還使得池內(nèi)污泥始終保持良好的活性狀態(tài)。3)運(yùn)行方式靈活。通過PLC控制風(fēng)機(jī)、水泵的啟停,即可多次轉(zhuǎn)換池中A/O階段,即曝氣—攪拌—曝氣—攪拌,滿足脫氮需求。同時(shí)可對(duì)曝氣時(shí)間、沉淀時(shí)間、排水時(shí)間有效的控制,運(yùn)行方式更加靈活,并可以在一定程度上適應(yīng)進(jìn)水濃度的變化。
1.6監(jiān)測(cè)池按國控重點(diǎn)污染源自動(dòng)監(jiān)控項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)端建設(shè)規(guī)范要求,監(jiān)測(cè)池安裝在線氨氮、COD、濁度及pH監(jiān)測(cè)儀表,安裝溫度、流量、壓力變送器,安裝取樣及數(shù)據(jù)采集儀器,傳輸各種監(jiān)測(cè)參數(shù)到集中控制室,達(dá)標(biāo)后外排或泵送回用,不達(dá)標(biāo)換至電動(dòng)閥,自流回前端均質(zhì)池重新處理,并在監(jiān)測(cè)池上面設(shè)分析化驗(yàn)小屋,可就地對(duì)監(jiān)測(cè)水樣進(jìn)行化學(xué)分析,校驗(yàn)在線水質(zhì)儀表。該池有效容積570m3,尺寸為14m×9m×5.0m,半地上鋼筋混凝土構(gòu)筑物。
1.7污泥處理系統(tǒng)本工程采用污泥濃縮池+帶式污泥脫水機(jī)處理污泥,除系統(tǒng)的沉淀污泥和SBR反應(yīng)池的剩余污泥外,同時(shí)接收廠區(qū)中水回用站的污泥,污泥濃縮池采用半地上鋼混結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)尺寸14m×14m×5.0m,有效容積780m3,配套中心傳動(dòng)污泥濃縮機(jī),采用污泥濃縮脫水一體機(jī)2套,帶寬2.5m,配套全自動(dòng)溶配加藥裝置。
1.8加藥系統(tǒng)甲醇投加系統(tǒng):由于系統(tǒng)來水屬氨氮含量較高的有機(jī)廢水,ρ(BOD5)/ρ(NH3-N)僅為1.25,靠本身污水中的碳源,遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足反硝化過程所需碳源,故設(shè)甲醇儲(chǔ)罐1個(gè)(15m3)及投加泵8臺(tái)(6用2備),投加量0~240L/h;運(yùn)行時(shí)投加泵根據(jù)SBR池的運(yùn)行時(shí)序啟停。堿液投加系統(tǒng):加堿的作用,一是維持硝化作用所適宜的pH水平,二是中和硝化作用中所產(chǎn)生的酸度。該項(xiàng)目采用氫氧化鈉調(diào)整SBR池的堿度平衡,氫氧化鈉投加量120L/h,根據(jù)SBR池的運(yùn)行時(shí)序按時(shí)投加。
2調(diào)試與運(yùn)行結(jié)果
工程于2013年3月竣工,4月起開始設(shè)備調(diào)試,工藝調(diào)試主要是進(jìn)行射流曝氣型SBR生物反應(yīng)池的活性污泥培養(yǎng)和馴化,為了提高系統(tǒng)啟動(dòng)速度,投加西安市某污水處理廠脫水后的剩余污泥(含水率為80%)進(jìn)行微生物接種,悶曝后采用間歇進(jìn)水、小水量進(jìn)水和逐步加大連續(xù)進(jìn)水量的調(diào)試方法,逐池進(jìn)行,2個(gè)月后進(jìn)水量達(dá)到設(shè)計(jì)處理的水量,射流曝氣型SBR生物反應(yīng)池基本實(shí)現(xiàn)預(yù)定的去除率,整個(gè)系統(tǒng)于2013年6月交付運(yùn)行,氨氮及COD處理結(jié)果見表3。
3工藝特點(diǎn)及注意事項(xiàng)
3.1反應(yīng)池容積設(shè)計(jì)在射流曝氣型SBR生物反應(yīng)池處理氣化廢水的設(shè)計(jì)中,反應(yīng)池容應(yīng)以氨氮的污泥負(fù)荷為指標(biāo)進(jìn)行核算,不能以BOD的有機(jī)污染指標(biāo)進(jìn)行計(jì)算,否則池容就會(huì)過小,不能達(dá)到去除氨氮的目的。本項(xiàng)目反應(yīng)池計(jì)算公式如。
3.2程序控制方式合理SBR池閥門及設(shè)備繁多,時(shí)段控制要求高,共設(shè)有6組SBR池,每個(gè)池子的進(jìn)水時(shí)間對(duì)應(yīng)固定的時(shí)間段(將全天24h分為6個(gè)時(shí)間段,如1號(hào)SBR池進(jìn)水時(shí)間段為0~1,6~7,12~13,18~19時(shí)),而該SBR池的其他設(shè)備按時(shí)序表在規(guī)定的時(shí)間自動(dòng)運(yùn)作,每個(gè)池子均在其固定的時(shí)間段順序循環(huán)進(jìn)行。進(jìn)水泵只受均質(zhì)池低液位停泵控制,當(dāng)液位低時(shí),進(jìn)水泵停止,該時(shí)間段的SBR池進(jìn)水量相應(yīng)減少,其他設(shè)備還按時(shí)序表運(yùn)行;當(dāng)時(shí)間段對(duì)應(yīng)的SBR池調(diào)為手動(dòng)時(shí),該組SBR池對(duì)應(yīng)進(jìn)水時(shí)間段不自動(dòng)進(jìn)水,均質(zhì)池液位提高,到下一時(shí)間段進(jìn)入另一SBR池運(yùn)行,均質(zhì)池高液位報(bào)警;生物SBR池單池或整體可按自動(dòng)程序運(yùn)行,也可在畫面點(diǎn)動(dòng)情況下手動(dòng)運(yùn)行。以上控制方式避免了斷續(xù)進(jìn)水、設(shè)備故障等而導(dǎo)致的運(yùn)行時(shí)序紊亂的情況,使每個(gè)設(shè)備運(yùn)行在每天的固定時(shí)段,方便操作人員的巡檢和管理。
3.3加堿的位置煤氣化廢水系統(tǒng)結(jié)垢是一個(gè)普遍存在且成因復(fù)雜的問題,影響結(jié)垢的指標(biāo)有:pH、堿度、Cl-、Ca2+濃度、濁度(或懸浮物含量)、電導(dǎo)率等。這些指標(biāo)相互影響、相互關(guān)聯(lián),其中尤以pH、堿度、Ca2+濃度最為關(guān)鍵。本工程中原設(shè)計(jì)加堿的位置在SBR池進(jìn)水總管上,降低了水中pH值,結(jié)果從加堿處到生物反應(yīng)池管道結(jié)垢嚴(yán)重,后將堿投加點(diǎn)改為每個(gè)池子入口處,運(yùn)行良好。
4結(jié)論
采用射流曝氣型SBR工藝處理煤化工行業(yè)的氣化廢水,運(yùn)行穩(wěn)定,處理效率高,出水水質(zhì)優(yōu)于GB8978—1996《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》和DB61—224—2006《渭河水系(陜西段)污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》的一級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)。
作者:王亞峰穆文斌單位:西安正德水處理有限公司陜化煤化工有限公司