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1工藝流程
處理廢水工藝流程如圖1所示。工藝流程說(shuō)明:1)高濃度污水:生產(chǎn)車間高濃度廢水經(jīng)排水管網(wǎng)收集匯入高濃度調(diào)節(jié)池進(jìn)行均量均質(zhì),調(diào)節(jié)池設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī);廢水經(jīng)提升泵提升至混凝沉淀池2進(jìn)行混凝沉淀處理,沉淀池2出水進(jìn)入水解酸化池進(jìn)行預(yù)酸化,水解酸化池出水經(jīng)提升泵提升進(jìn)入U(xiǎn)ASB厭氧反應(yīng)器進(jìn)行厭氧生物處理,厭氧反應(yīng)器出水自流進(jìn)入A池與低濃度污水混合進(jìn)入后續(xù)處理。低濃度污水:生產(chǎn)車間低濃度廢水經(jīng)排水管網(wǎng)收集匯入低濃度調(diào)節(jié)池1進(jìn)行均量均質(zhì),調(diào)節(jié)池設(shè)潛水?dāng)嚢铏C(jī);廢水經(jīng)提升泵提升至混凝沉淀池1進(jìn)行混凝沉淀處理,沉淀池1出水進(jìn)入A/O生物反應(yīng)池進(jìn)行好氧生化處理,好氧所需氧氣由鼓風(fēng)機(jī)房提供,混合液進(jìn)入沉淀池3進(jìn)行泥水分離,清液達(dá)標(biāo)排放,污泥大部分回流至A池,剩余污泥排入污泥池,剩余污泥由疊螺機(jī)脫水,濾液回至調(diào)節(jié)池,泥餅外運(yùn)交有資質(zhì)單位處置。構(gòu)筑物設(shè)計(jì)參數(shù)見表2。
2工程調(diào)試分析
2.1預(yù)處理系統(tǒng)調(diào)試現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)室經(jīng)過(guò)小試對(duì)混凝劑進(jìn)行定性篩選,選擇聚氯化鋁(堿式聚合氯化鋁),簡(jiǎn)稱聚鋁,PAC;聚合硫酸鐵(簡(jiǎn)稱固體聚鐵),SPFS、PFS兩種藥劑。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn),對(duì)PFS、PAC的混凝沉淀效果進(jìn)行比較,結(jié)果表明PAC對(duì)該廢水的去除率高于PFS的去除率,初步選用PAC為本廢水的混凝劑;在此基礎(chǔ)上對(duì)PAC投加量進(jìn)行小試實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)室在溫度25℃,水樣pH為7.1的狀態(tài)下進(jìn)行混凝沉淀實(shí)驗(yàn)。實(shí)驗(yàn)表明,PAC投加量為90mg/L時(shí),SS去除率達(dá)80%,詳見圖2,初步確定混凝池PAC投加量按90mg/L計(jì),實(shí)際操作時(shí)做適當(dāng)微調(diào)。
2.2UASB反應(yīng)器調(diào)試UASB采用中溫厭氧設(shè)計(jì),容積負(fù)荷為6~7kg/m3,上升流量為0.5m/h,采用顆粒污泥啟動(dòng),泥源為某再生紙廢水處理廠IC厭氧反應(yīng)器顆粒污泥[3]。經(jīng)小試該顆粒污泥對(duì)廢水具有較好的適應(yīng)性,產(chǎn)氣效果好,反應(yīng)、啟動(dòng)迅速,未發(fā)現(xiàn)顆粒污泥解體、上浮、死亡等情況;故判斷可用于該高濃度有機(jī)廢水的處理。于9月15日投加顆粒污泥,因來(lái)水COD極高,本次UASB反應(yīng)器啟動(dòng)采用無(wú)負(fù)荷啟動(dòng),即采用清水及循環(huán)水排水灌滿UASB反應(yīng)器,開啟循環(huán)水泵,對(duì)混合液進(jìn)行循環(huán)加熱,保持系統(tǒng)溫度在35~37℃,同時(shí)監(jiān)控pH等參數(shù),環(huán)境適宜,逐步添加高濃度有機(jī)廢水,同時(shí)連續(xù)檢測(cè)反應(yīng)器的pH、溫度、出水VFA。進(jìn)水按5,10,15m3/d,逐步增加,初期每天進(jìn)水4h,每次增加水量后運(yùn)行3d,待系統(tǒng)穩(wěn)定,控制容積負(fù)荷為0.7,1.4,2.1kg/(m3•d)系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行,1周后,負(fù)荷增加至3.5kg/(m3•d),厭氧反應(yīng)器進(jìn)水COD負(fù)荷、進(jìn)出水pH值變化情況詳見圖3。為增加系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性及處理能力,10月11日補(bǔ)充顆粒污泥30t,3d后增加進(jìn)水負(fù)荷,經(jīng)過(guò)1周連續(xù)運(yùn)行,逐步提高至10kg/(m3•d);UASB反應(yīng)器調(diào)試成功,出水COD保持在1000mg/L以下,試期間VFA維持在20mg/L以下。調(diào)試期間,高濃度廢水水質(zhì)詳見表3,COD均值高于設(shè)計(jì)值的33.5%,污水處理系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,系統(tǒng)具有良好的沖擊負(fù)荷,并保持較高的去除效率,進(jìn)水水質(zhì)及去除率隨時(shí)間變化情況見圖4。
2.3A/O池調(diào)試因廠家生產(chǎn)需要,好氧啟動(dòng)先于UASB,厭氧調(diào)試時(shí),A/O系統(tǒng)已達(dá)設(shè)計(jì)處理能力。好氧系統(tǒng)啟動(dòng),采用城市污水處理廠好氧污泥啟動(dòng),投加脫水后污泥30t,清水悶曝,待污泥活化后增加適當(dāng)?shù)奈鬯?2h悶曝,靜沉1.5h,潛水泵潷除清液,再加入污水,如此循環(huán),逐步加大污水量,直至達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷且出水滿足排放要求,污水站來(lái)水生化性好,部分指標(biāo)較設(shè)計(jì)值有偏差,N、P有所欠缺,在運(yùn)行過(guò)程中按微生物需求比例投加磷酸銨,以滿足微生物生長(zhǎng)需要。經(jīng)15d調(diào)試,好氧系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,出水達(dá)到排放標(biāo)準(zhǔn),連續(xù)5d出水水質(zhì)檢測(cè)結(jié)果,詳見表4。
3運(yùn)行費(fèi)用及經(jīng)驗(yàn)建議
3.1運(yùn)行費(fèi)用根據(jù)日常運(yùn)行狀態(tài)記錄進(jìn)行統(tǒng)計(jì),各項(xiàng)費(fèi)用如下:1)電費(fèi):0.8元/m3。2)人工費(fèi)0.3元/m3。3)藥劑費(fèi):0.5元/m3。總直接運(yùn)行費(fèi)用:1.6元/m3。
3.2經(jīng)驗(yàn)建議1)運(yùn)行時(shí)可因情況制宜,減少PAC等藥劑的投加,減少藥劑費(fèi)。2)充分利用UASB系統(tǒng)穩(wěn)定后的酸堿緩沖作用,利用系統(tǒng)的沖擊負(fù)荷,減少燒堿等堿性藥劑的投加量,減少出水的鹽分,同時(shí)降低運(yùn)行費(fèi)用。3)加強(qiáng)對(duì)處理系統(tǒng)的掌握,保證出水合格的前提下,優(yōu)化運(yùn)行參數(shù)(DO、pH、溫度),降低運(yùn)行費(fèi)用。4)建議增加后續(xù)深度處理工藝,實(shí)現(xiàn)廢水的有效回收利用。
作者:胡國(guó)云施昌平單位:中國(guó)醫(yī)藥集團(tuán)聯(lián)合工程有限公司