本站小編為你精心準備了淺談工業(yè)鋁電解槽抗氧化涂層的應用參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。
摘要:本文主要介紹了使用BY-4型納米陶瓷基高溫防氧化涂層材料采用噴涂方式在400kA電解槽預焙陽極表面上應用,分析、驗證涂層材料對碳素陽極的防氧化效果,并對項目進行了經濟效益測算,結果表明,該納米涂料能夠緩解陽極炭塊的氧化掉渣,延長陽極使用周期1天以上,并且該納米涂料帶入的Fe、Si等微量元素對鋁液質量影響較小。
關鍵詞:BY-4型納米陶瓷基;防氧化;碳素陽極;節(jié)能環(huán)保
炭陽極是鋁電解生產的主要原料之一,作為導體將直流電導入電解槽,并作為電解槽陽極材料參與陽極反應。目前每生產一噸鋁要消耗420kg~500kg的炭陽極。炭素陽極消耗是電解鋁生產的主要成本之一,約占總成本的15%左右,是每一個電解鋁生產企業(yè)都要考核的重要指標。2018年我國電解鋁實際運行產能為3650萬噸左右,但是我國電解鋁陽極碳耗指標與國際先進水平相比較,卻存在較大的差距。據文獻報道海德魯HAL130槽,陽極凈耗為406kg/t-al,而我國的電解鋁陽極平均凈耗卻為440kg/t-al左右,不僅造成大量不可再生的優(yōu)質碳資源的浪費,還嚴重的制約了我國電解鋁工業(yè)的進一步發(fā)展。
1技術簡介
BY-4型納米陶瓷基高溫防氧化涂層材料為某公司高溫防氧化涂層材料第四代產品,利用氧化鋁陶瓷基涂層,常溫固化,420℃以上燒結致密,毛細孔收縮,在陽極炭塊表面形成致密的保護隔絕層,降低陽極四周的氧化掉渣,在系列電流不變的前提下,陽極電流密度會適當降低,故每天消耗的陽極高度也會降低。陽極經過一個周期(33天)的使用可以節(jié)約出超過一天的高度,從而延長陽極的使用周期。
2試驗部分
2.1試驗方法
某鋁廠5001#—5008#槽使用涂覆BY-4型納米陶瓷基高溫防氧化涂層材料陽極試驗槽,5009#-5016#號槽為對比槽。通過測量殘極長、寬、高和炭渣量并結合陽極實際使用周期驗證涂層材料的抗氧化效果。
2.2納米陶瓷基防氧化涂層材料的用量
通過長達6個月對8臺槽試驗進行試驗以來,涂料使用量248.6桶,噴涂陽極2397塊,平均用量9.6塊/桶。隨著噴涂人員對噴涂技術的熟練程度,截止目前平均噴涂用量在10.9塊/桶左右。(最佳用量11塊/桶)。
2.3噴涂陽極試驗照片
3試驗結果
3.1殘極尺寸
3.1.1試驗槽與對比槽殘極尺寸對比使用分析:從各周期的殘極高度差數據看,第2周期13.1mm適中,第3周期、4周期偏低,第5周期最高,達19.3mm,第6周期試驗槽使用周期延長一天后比對比槽高0.7mm。分析:第2周期為過渡期,即該周期內,試驗槽所換出的殘極在槽內均處在“黑、白”混合的環(huán)境,效果受部分黑陽極的影響,不是最佳厚度,所以13.1mm的高度差屬正常值。自進入第3周期,理論上因達到正常的抗氧化效果,殘極高度差應更大,但由于涂料用量超標,涂層偏厚,再加上環(huán)境溫度逐漸減低,導致涂層新極入槽時涂料未徹底干燥,新極入槽后鼓包現象普遍,涂層面對炭塊表面的保護被破壞,抗氧化效果不增反降,所以第3周期、4周期的高度差不理想。從第5周期開始噴涂作業(yè)得到改善,涂料用量平均為10.8塊/桶,由于涂層面薄且養(yǎng)護時間長,入槽時涂層得到較好的養(yǎng)護固化,沒有出現鼓包現象,所以第5周期高度差為19.3mm,刨除高度600mm以上殘極,高度差為17.7mm。第6周期開始,試驗槽換極周期延長一天至34天,對比槽為33天,且對比槽高度從最開始的533mm上升至538mm,試驗槽與對比槽殘極高度相差較小。
3.1.2單槽平均高度統(tǒng)計從單槽殘極的平均高度可以看出,第5周期試驗槽單槽殘極高度的離散度小于對比槽單槽離散度;第6周期試驗槽單槽殘極高度和對比槽基本持平
3.1.3去掉600及以上殘極進行統(tǒng)計將試驗槽與對比槽角部極殘極高度≧600殘極刨除之后統(tǒng)計殘極高度:第5周期試驗槽平均高度555.28mm,對比槽平均高度535.95mm,試驗槽-對比槽=19.33mm;第6周期試驗槽平均高度539.8mm,對比槽平均高度539.1mm,試驗槽-對比槽=0.7mm;
3.1.4殘極高度<520mm占比試驗槽A5:測量總數據量350個,殘極高度小于520mm的有7塊,占比2.0%。對比槽B5:測量總數據量351個,殘極高度小于520mm的有52塊,占比14.81%。試驗槽A6:測量總數據量326個,殘極高度小于520mm的有30塊,占比9.2%。對比槽B6:測量總數據量326個,殘極高度小于520mm的有29塊,占比8.9%。(以上A、B分別表示試驗槽、對比槽,5、6分別表示第5周期、第6周期)。試驗結果表明在延長一天換極周期后殘極高度與對比槽基本持平。
3.1.5殘極高度去角部極(A1、A2、A23、A24)將試驗槽與對比槽所有角部極刨除之后,統(tǒng)計殘極高度:第5周期試驗槽平均高度554.33mm,對比槽平均高度535.51mm,試驗槽-對比槽=18.82mm。第6周期試驗槽平均高度539.49mm,對比槽平均高度538.57mm,試驗槽-對比槽=0.92mm。
3.1.6平均每天的消耗高度核算對比槽平均高度536mm,剛好透底殘極高度490mm,碳碗深度110mm。平均每天消耗高度:[650-(536-490+110)]/33=15mm。
3.1.7分別統(tǒng)計A、B面平均高度3.2炭渣數據數據統(tǒng)計:統(tǒng)計從12月18日至1月18日炭渣數據,試驗槽比對比槽少10.8公斤/天•槽;從12月26日起,試驗槽炭渣下降更明顯,12月26日至1月18日,試驗槽平均每天比對比槽少13.3公斤/槽,炭渣可減少22%~27%。1月20日至2月22日,試驗槽平均每天比對比槽少9.2公斤/槽,炭渣減少20%。
3.3硅、鐵含量變化
使用噴涂陽極之前試驗槽硅含量較對比槽高30ppm(7月份),自8月12日起隨著涂層陽極的使用,試驗槽硅含量與對比槽的差值呈上升趨勢。至11月達最高120ppm。原因分析:主要是涂料用量過大所致(平均噴涂7塊/桶~8塊/桶)。從11月份起噴涂用量逐步降低,最終控制在每桶噴涂10.5塊~11.5塊,故11月至2月后整體硅含量呈下降趨勢。目前試驗槽硅含量穩(wěn)定在0.04%,2月差值為70ppm。刨除試驗槽與對比槽固有差值(試驗前相差30ppm),正常噴涂下試驗槽硅含量較對比槽高40ppm。
4項目推廣經濟效益測算
5結論與建議
(1)涂層陽極在一個完整的換極周期內能較好的覆蓋于碳素陽極外側,從而緩解炭塊的氧化掉渣,使得殘極形狀方正規(guī)整。(2)延長1天周期后的涂層陽極與未延長周期的正常殘極高度比較,涂層陽極延長1天周期后仍可增加殘極高度0.7mm。(3)第六周期:涂層陽極每天可減少炭渣量約9.2公斤/槽,可減少炭渣20%。(4)建議:噴涂用量為每桶噴涂10.5塊~11塊,且在目前低溫環(huán)境下,保證涂層極養(yǎng)護時間在3天以上,確保涂層充分干燥固化,入槽時不鼓包。
參考文獻
[1]呂曾旭.鋁電解的陽極消耗[J].河南冶金.
[2]曹進,王達健,施哲,等.鋁碳素薄冰鋁石膠體陶瓷環(huán)保型抗氧化涂層[J]云南冶金.
[3]高宏權,李慶余,王紅強,覃雯.電解鋁炭素陽極用氧化鋁溶膠抗氧化復合涂層.輕金屬.
[4]某鋁廠內部資料;2018.
作者:譚占平 秦幸旺 戴連松 谷玉彥 單位:河南東大冶金技術服務有限公司