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摘要:
通過對45鋼活塞調質熱處理工藝進行優化分析,提高材料的性能和產品的合格率,減少產品在使用中因失圓造成高壓油腔漏油現象。
關鍵詞:
制動器;熱處理工藝;組織分析
濕式制動器主要由制動殼體、摩擦片、活塞、油封等零部件組成,因其具有制動力矩大、使用壽命長、抗衰退、易遠程操控等優點,被廣泛應用在工程機械領域。然而主機廠反饋,濕式制動器漏油,制動力矩不合格,成為制約產品發展的重要因素。通過樣品拆裝及庫存抽樣分析,活塞失圓是造成產品不合格的主要因素。本文主要通過改進活塞的熱處理工藝,改善產品組織的穩定性和力學性能,從而提高產品的合格率。以往45鋼活塞的正常生產工藝是:鍛造→退火→粗車→調質→精車→豪克能表面處理→入庫。供應商供貨狀態為鍛件、退火、硬度為210HBW。豪克能表面處理技術是利用金屬在常溫狀態下冷塑性的特點,對金屬零件表面進行無研磨劑的研磨、強化和微小形變處理,使金屬零件表面達到更理想的表面粗糙度要求,對產品的圓度影響較小。故本文更側重對調質處理的探討。經抽樣檢查,成品活塞金相組織中含有較多殘留奧氏體組織。該組織在使用過程中不穩定,極易發生向鐵素體的轉變,從而造成產品失圓。為了減少殘留奧氏體的比重,通過增加過冷度、延長回火時間和人工時效,從而達到改善組織的目的。
1.調質處理
本試驗中采用UBE1000滲碳爐,油淬槽采用強制循環水冷卻系統,保證工件入液時不會因熱量積累造成過冷度降低,影響奧氏體向馬氏體的轉變過程。
(1)淬火過程,熱處理過程中建立好碳勢CP=0.5%,防止工件脫碳、貧碳發生。本組試驗通過將加熱溫度提高20℃到達860℃,同時加大冷卻槽攪拌電動機的工作頻率,提高工作轉速,增強冷卻液淬火效率,從而提高材料的過冷度,確保組織的完全轉變。如圖1所示。
(2)回火過程,回火過程發生馬氏體向索氏體的組織轉變,以及部分殘留奧氏體向高碳化合物的轉變。為了減少殘留奧氏體量,延長回火時間到3h。如圖2所示。
2.人工時效
為消除材料在組織轉變過程中的殘余應力,采用人工時效將調質后產品運入回火爐中,加熱到150℃,保溫5h,隨爐冷卻。
3.組織分析
取樣用硝酸酒精溶液侵蝕后,通過電子顯微鏡進行金相分析,試樣為均勻的索氏體組織。部分條狀碳化物從索氏體網格中析出。如圖3所示。
4.形位分析
經抽樣檢查,產品的圓度控作者簡介:管林,江蘇濱海九通集團有限公司工藝部。制在0.02mm,滿足圖樣設計要求,產品的合格率達到98%。
5.結語
實踐證明,通過對工藝參數的優化,可以獲得滿足技術要求的活塞。只有不斷地摸索,結合理論才能有效地改善產品質量,提高產品的合格率。
參考文獻
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作者:管林 單位:江蘇濱海九通集團有限公司工藝部