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1配料方案的確定
1.1生料組分的確定通過采樣掌握了大量原燃材料礦點的質量狀況,并結合當時普通硅酸鹽水泥熟料的生產經驗,選擇表2為微膨脹中熱水泥的生料配料組分進行研究。
1.2熟料控制目標的確定綜合考慮新型干法窯的工藝特點,結合微膨脹中熱水泥的特殊要求,以及選用原燃材料的質量情況,充分考慮熟料礦物組成對水泥物理性能的影響,合理設計三率值,制定配料方案,具體參數如表3所示。
1.3MgO含量的確定熟料中MgO含量和其晶體大小對水泥的膨脹性能有很大影響,根據溪洛渡和官地電站等水電工程對大壩水泥MgO含量的要求(3.5%~5.0%),在生產微膨脹中熱水泥時MgO的控制首先要滿足客戶要求,并結合MgO含量與混凝土自生體積變形的關系試驗,最終確定熟料中MgO的最佳含量。
2不同方案質量情況對比分析
2.1不同方案熟料質量對比表4為微膨脹中熱水泥熟料化學成分、率值及礦物組成,表5為微膨脹中熱水泥熟料的物理性能,各種方案的結果對比如下。方案1采用石灰石+頁巖+砂巖1+硫酸渣+白云石5組分配料,熟料的三率值控制方案:KH=0.850±0.02,n=2.30±0.10,P=0.80±0.10,因頁巖帶入的堿含量高,使得燒制的熟料堿含量較高,同時熟料中C3A和C3S礦物含量偏低,使得水化熱和強度偏低。從降低熟料堿含量和提高強度的角度出發,方案2中采用低堿含量的砂巖代替頁巖配料,生料組分為石灰石+砂巖1+硫酸渣+白云石,同時提高C3A和C3S礦物含量,即熟料的三率值控制方案調整為:KH=0.860±0.02,n=2.65±0.10,P=0.85±0.10。從方案2的熟料物理性能可看出,3d和28d強度大有提高,而且增長較好,但是水化熱明顯上升。方案1和方案2中硫酸渣SO3含量較高,在試制過程中,預熱器結皮嚴重,窯結圈現象頻繁,嚴重影響了中熱水泥熟料的煅燒質量。方案3中將硫酸渣配料改為銅礦渣配料,采用石灰石+砂巖2+銅礦渣+白云石4組分配料,熟料的三率值控制方案:KH=0.860±0.02,n=2.65±0.10,P=0.77±0.10,熟料中SO3含量明顯下降,預熱器結皮有所減少,但因控制過程中KH偏低,且熟料硅率提高,鋁率降低后,熟料的水化熱和強度成下降趨勢。在借鑒鋁礦廢石應用于普通硅酸鹽水泥熟料生產提高了熟料的28d抗壓強度的經驗基礎上,方案4中將鋁礦廢石應用于微膨脹中熱水泥熟料的生產,采用石灰石+砂巖2+銅礦渣+鋁礦廢石+白云石5組分配料,熟料的三率值控制方案:KH=0.870±0.02,n=2.50±0.10,P=0.80±0.10,采用鋁礦廢石作為鋁質校正原料,適當提高熟料中C3A含量,水化熱適中,同時熟料的3d和28d抗壓強度得到了提高,且堿含量低,滿足試驗要求。最終確定方案4為微膨脹中熱水泥熟料的最佳方案。
2.2不同方案水泥物理性能對比表6為不同SO3含量中熱水泥物理性能對比,表7為不同比表面積中熱水泥物理性能對比。從表6可見,SO3含量對水泥強度的發揮起到一定的促進作用,并延緩了水泥凝結時間,但水化熱呈上升趨勢,故目前將SO3指標確定為(2.20±0.30)%。從表7可見,比表面積越高,其強度越高、水化熱也越高,而且比表面積對強度的影響要比對水化熱的影響更明顯。根據有關資料,比表面積大時,會使混凝土收縮加大,從而使大壩易產生裂縫,溪洛渡電站等大型水電工程要求比表面積宜為250~320m2/kg,最大不超過340m2/kg。在綜合考慮微膨脹中熱水泥強度和水化熱等物理性能指標,結合幾次的微膨脹中熱水泥的粉磨質量情況,本研究最終確定了中熱水泥粉磨時比表面積控制目標為(310±10)m2/kg。
2.3不同MgO含量水泥微膨脹性能對比在中熱水泥混凝土試驗上,借助三峽公司溪洛渡電站實驗室、二灘公司及成勘院實驗室,采用送樣的方式,開展中熱水泥混凝土的相關性能試驗。從表8~表10中1號~3號中熱水泥混凝土試驗結果可以看出,各項性能指標均滿足水電工程要求,尤其是混凝土自生體積變形表現為:MgO含量高的自生體積變形小,因此在設計中熱水泥MgO含量時,將MgO控制在(4.50±0.30)%。
3結論
采用新型干法生產線,通過各原材料的配比優化組合,研究出具有微膨脹特性的中熱硅酸鹽水泥生產工藝配方如下:1)優選堿和硫等有害成分低的原料,最終采用石灰石、高硅砂巖、鋁礦廢石、銅礦渣和白云石5組分配料。2)結合中熱水泥水化熱和強度要求,控制好C3A和C3S含量是關鍵,中熱水泥熟料三率值控制在KH=0.870±0.02、n=2.50±0.10、P=0.80±0.10較佳。3)合理匹配中熱水泥比表面積與水化熱和強度關系,水泥比表面積控制目標最終確定為(310±10)m2/kg。4)結合水泥C3A含量,從降低水化熱角度出發,采取低SO3控制方式,確定水泥SO3控制指標為(2.2±0.3)%。5)為提高混凝土微膨脹性,適當提高中熱水泥MgO含量為(4.50±0.30)%。
作者:王燕許曉英蔡攀單位:四川峨勝水泥集團股份有限公司