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《給水排水雜志》2014年第六期
1膜系統設計
在膜生物反應器中,由中空纖維膜組成的膜組件浸放在好氧曝氣區中,由于中空纖維膜0.02μm的孔徑可以完全阻止細菌的通過,所以將菌膠團和游離細菌全部留在曝氣池中,只將過濾出水匯入集水管中排出,從而達到泥水分離,免除了二沉池,各種懸浮顆粒、細菌、藻類、濁度和COD及有機物均可得到有效去除,保證了出水懸浮物接近零的優良水質。膜池分為4格(見圖2),設計平均流量90m3/h,尺寸為長12.2m×寬2.8m×高4.5m,高峰期停留時間1.5h。立升PVDF超濾膜經過特殊的親水化處理,膜絲具有永久的親水性能,可以在較低的跨膜壓力下得到較高的水通量。通過優化生產工藝和配方,生產的PVDF中空纖維膜孔隙率高,分布均勻,為膜絲的通量提供了可靠的保障。立升mbr膜元件具有獨特的防斷絲保護結構,可以有效防止斷絲,提高膜組件的使用壽命,膜元件的上下兩端各配置一條集水管,當膜纖維內形成真空時,水滲透到膜纖維中,分別在膜纖維兩端的集水管內匯集并輸出膜元件外。這種結構能使膜纖維的利用率提高,過濾效率優于只有一端出水的膜元件。集成化的膜箱組裝密度高、占地面積小,利用支架做產水管和曝氣輸送管,膜箱結構緊湊,曝氣效率高,沖洗效果好,污泥附著量少。選用膜的技術參數為:膜材料:聚偏氟乙烯;膜孔徑:0.02μm;膜面積:12.5m2;孔隙率:40%~50%;穩定狀態時產水量:16L/(h•m2)。本工程使用的的膜元件及膜架如圖3所示。
2運行狀況
該項目自2006年11月投入使用以來,已經正常運行7年有余,各項指標較為穩定并優于設計指標。運行方式:連續曝氣,間歇出水(9min過濾、1min水反洗);設計通量:16L/(m2•h);實際平均運行通量:15.2L/(m2•h)(由于原水水量有限);膜池MLSS:7000~9000mg/L;曝氣強度:0.25m3/h;NaClO維護清洗:1周1次,濃度500mg/L~1000mg/L;操作方式:反洗進藥,浸泡時間不少于30min;膜池排泥:每天1次,每次10min;化學清洗:6~8個月/次,3000mg/L的NaClO溶液浸泡16h膜系統出水水質以及進出水效果分別見表2和圖4。由以上實測數據看出,膜系統實際出水水質明顯優于設計水質指標,特別是SS的去除效果優良且穩定。即使在原水有明顯波動或外界因素影響的情況下,膜系統出水依然能保證較高水平。通過COD和氨氮出水指標,也可以看出MBR有很強的有機物的去除功能。另外,其他測定指標表明,膜出水水質可滿足《城市污水再生利用城市雜用水水質》(GB/T18920—2002)標準,該項目通過了當地環保部門的驗收。
3膜組件性能評估
2007~2011年膜系統產水量變化如圖5所示。以上是膜系統連續運行近5年的處理能力,可以看出系統處理能力始終維持在280~300m3/h,7d進行1次次氯酸鈉清洗,6~8個月進行一次化學清洗,膜的通量能得到良好恢復,遠超過系統設計的期望水平。膜系統運行3年后膜的表觀性狀如圖6所示。在跟蹤調查中發現,膜系統運行4年后,觀察膜表面情況,發現膜絲表面無明顯積泥、斷絲情況,膜性能依然良好。針對圖6膜情形評估至少可以再使用3年。
4運行成本分析
本工程的運行費用主要包括電費、藥劑費、人員工資、污泥處置費和折舊費。污水處理設備按全年運行,即每年運行365d。本工程總耗電量0.85kW•h/m3,電費按0.6元/(kW•h)計算,則運轉所需電費為0.51元/m3。膜清洗藥劑費、污泥加藥費折算后單方水藥劑費為0.035元/m3。運行管理定員8人,每人每月1800元,折合單方產水人工費0.06元/m3。污泥處置費折合成單方水成本0.015元/m3。膜外設備按20年等值折舊,構筑物按50年等值折舊,膜片按8年折舊,折舊費為0.65元/m3。綜上處理成本為1.27元/m3。在該集團下屬的工業生產用水水價為2.63元/m3,超過用水指標的部分還要加倍收取費用,可見,MBR用于處理廢水回用具有極大的優勢,節省水資源的同時又可帶來較大的經濟效益。
5結語
MBR工藝用于處理屠宰廢水,出水水質明顯優于傳統工藝,出水可達到回用水水質標準,實現污水再利用。本工程膜系統采用的膜組件經過5~6年的穩定運行,產水量基本維持穩定,日常的維護清洗及化學清洗對膜恢復效果良好,未發現明顯斷絲、積泥等現象。該工程MBR工藝能耗與傳統工藝相差不多,考慮到污水回用效益,在經濟上是劃算的,同時隨著膜質量和膜成本的逐漸降低,MBR的投資和運行費用也會逐步降低。
作者:陳清白新征于玉彬單位:蘇州立升凈水科技有限公司