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《煤炭加工與綜合利用雜志》2015年第三期
1原煤分級效果分析
1.1篩分效率田莊選煤廠5臺分級篩的篩分效率見表1,從表中可以看出,上層篩面篩分效率很高,達到了97.64%,下層篩面的篩分效率偏低,為71.32%。
1.2各產品錯配物組成特點表2所示為原煤分級篩各產品篩分組成,塊原煤中仍混入了部分小于20mm的原煤,其中20~13mm占本級產率7.07%,13~6mm為0.98%。斜輪分選粒度下限為6mm,可以有效分選這兩部分原煤,但原煤在斜輪入料端松散度差時,還是能導致一些20~6mm的原煤直接隨溢流進入精煤產品。重介質旋流器對這個粒級的分選效果特別好,表3列出了重介質旋流器分選各粒級原煤的技術檢查結果,分選大于6mm原煤時數量效率達到96.76%。下層篩篩上物進入了部分小于3mm的原煤,卻沒有混入大于20mm的原煤,說明上層篩面完好,但混入了少量1~0.5mm的原煤,占本級產率2.53%。重介質旋流器分選1~0.5mm原煤時,精煤灰分9.30%,數量效率為83.37%,精煤產率偏低。而使用CSS則能取得更好的分選效果,見表4,精煤灰分9.52%時,數量效率可達90.81%。下層篩篩下物混入了大于3mm的原煤,占本級產率18.09%,這部分原煤在粗煤泥分級環節會被重新回收,進入重介質旋流器分選。田莊選煤廠每一個生產運行周期為68h或92h,分級篩經過長時間連續運行,篩面堵塞比較嚴重,篩分效率逐漸降低,主要堵塞物有棉質纖維和化學纖維,其次為一些鐵絲、編織物等。因此,必須進行停機清理,以便于在下一輪生產中恢復分級篩的篩分效率。
2粗煤泥分級效果分析
粗煤泥系統的分級設備包括角錐池、分級旋流器和脫泥篩。田莊選煤廠為提高分級效率,做了一系列的工作:將550mm分級旋流器由12臺縮減為6臺,對分級旋流器的壓力進行了自動控制改造,操作時兼顧了角錐池、分級旋流器的聯合分級效果,為改善脫泥篩的脫泥效果,將噴水由一道增加為兩道。(1)角錐池的分級效果。表5所示為角錐池溢流篩分組成,規定粒級為0.5mm,從粒度組成可以推斷,實際分級粒度偏細,其中小于0.045mm產率為67.35%,說明角錐池分離的煤泥水以細泥為主,浮選機將處理這部分煤泥。(2)分級旋流器與脫泥篩的分級效果分析。分級旋流器與脫泥篩配合使用,目的是回收3~1mm粒級原煤至重介質旋流器分選。表6所示為實際回收效果,大于1mm粒級本級產率為36.39%,1~0.5mm粒級原煤本級產率為36.01%,小于0.5mm粒級原煤本級產率為27.60%,可知錯配情況比較嚴重,但這是目前采取各項脫泥措施后的最佳效果。
3CSS入料準備系統分級效果分析
表7所示為CSS入料篩分組成,從表中可以看出,CSS入料中小于0.25mm原生煤泥本級產率56.62%,以目前的脫泥技術來講,CSS入料中帶泥量屬于正常水平。0.5~0.25mm本級產率16.59%,CSS能夠分選該粒級煤泥,但精煤灰分較高,為13.09%。
4CSS精礦脫泥效果分析
從表7可知,CSS精礦中小于0.25mm煤泥本級產率55.45%,灰分32.45%,因此CSS精礦需要脫泥處理,否則最終精煤灰分不合格,首先采用1臺ISB智能振網弧形篩脫泥,之后用直線篩再次脫泥。
5精煤磁選尾礦回收系統分級效果分析
表8所示為精煤磁選尾礦回收系統回收精煤的篩分組成,該系統回收精煤的灰分為11.73%。從表中可以看出,大于0.5mm粒級占本級產率64.44%,0.500~0.250mm粒級占本級23.17%,二者合計87.61%,說明該系統分級效果較好,較好地回收了粗顆粒精煤。
6結論
田莊選煤廠在原煤分級入選的3個環節中,規定粒度為20mm的分級效果較好,數量效率很高,且錯配物在斜輪和重介質旋流器內均可有效分選,因粒級較粗,脫介、脫泥對最終塊精煤、末精煤產品灰分的影響很小。規定粒度為1mm、0.5mm的分級效果較差,重介質旋流器、CSS和浮選機均可有效分選1~0.25mm粒級原煤,不同設備的分選效果有一定的差別,但1~0.25mm粒級精煤的脫泥降灰難度較大,為此即使粗煤泥分級效果差而導致原煤分級不嚴格,也不會對最終精煤產率產生實質的影響。
作者:劉明單位:平頂山天安煤業股份有限公司田莊選煤廠