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摘要:以某液態(tài)奶廢水處理工程為例,介紹了調(diào)節(jié)——水解酸化——厭氧——反硝化——接觸氧化——BAF工藝的應(yīng)用。廠內(nèi)液態(tài)奶廢水處理量為4000m3/d,CODcr為2000~3500mg/L,BOD5為1000~1800mg/L,SS質(zhì)量濃度為≤250mg/L,NH3-N濃度為≤50mg/L,動(dòng)物油濃度為≤150mg/L,P濃度為≤8mg/L,經(jīng)生化處理后,該廠出水水質(zhì),CODcr為45.12mg/L,BOD5為7.96mg/L,NH3-N為6.39mg/L,SS質(zhì)量濃度為9mg/L,動(dòng)植物油為0.8mg/L,P為0.4mg/L。廢水處理后的出水均達(dá)到了《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)要求,處理設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定。
關(guān)鍵詞:水解酸化;A/O系統(tǒng);除臭系統(tǒng);液態(tài)奶廢水
隨著乳制品行業(yè)的迅猛發(fā)展,污染物排放總量也迅速增加。由于乳制品廢水含有乳蛋白、碳水化合物等多種有機(jī)物。廢水的可生化性較好,但生物降解較慢,所需處理時(shí)間比較長(zhǎng),且在污水處理中,易在各階段產(chǎn)生不同的臭氣。目前國(guó)內(nèi)對(duì)乳制品廢水的處理主要以好氧工藝為主[1-4],但一般達(dá)不到出水水質(zhì)的要求。本項(xiàng)目針對(duì)液態(tài)奶廢水進(jìn)行處理,采用具有推廣性的工藝方法,達(dá)到了良好的處理效果。
1工程概況本
項(xiàng)目主要生產(chǎn)液態(tài)奶產(chǎn)品,廢水主要來(lái)自加工設(shè)備管道場(chǎng)地等清洗廢水以及部分生活廢水。廢水常常是間歇式排放,水質(zhì)水量隨時(shí)間、生產(chǎn)班次有較大的波動(dòng),其中大部分廢水中的物質(zhì)都具有相對(duì)好的可生化性,廢水的B/C比值約為0.5,該數(shù)值代表很適合于進(jìn)行生物降解。內(nèi)蒙某公司液態(tài)奶廢水處理采用調(diào)節(jié)——水解酸化——厭氧——反硝化——接觸氧化——BAF工藝進(jìn)行處理,整個(gè)工藝運(yùn)行穩(wěn)定。該污水廠設(shè)計(jì)水量4000m3/d(該設(shè)計(jì)規(guī)模只涉及清洗生產(chǎn)廢水,不包括生產(chǎn)雜用水),企業(yè)生產(chǎn)制度為三班制,污水24h不定期排放。本方案處理能力為167m3/h,處理后出水水質(zhì)達(dá)到了《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)要求,。
2處理工藝
根據(jù)水質(zhì)和水量情況,本方案選擇物化法加生物法的方式進(jìn)行處理。對(duì)于有機(jī)物的去除,生物處理方法是較為主流的一種方法,其具有有機(jī)物去除率高,污泥量少,工藝成熟,運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低等特點(diǎn)。且厭氧生物處理與好氧生物處理具有相同的有機(jī)物去除效果,是污染物降解的主體工藝。而無(wú)論對(duì)于厭氧還是好氧,乳脂肪降解速度都較緩慢,影響工藝正常運(yùn)行。在這里需要對(duì)乳化廢水進(jìn)行水解酸化,使其在發(fā)酵階段產(chǎn)生的CO2、H2一部分?jǐn)嚢杩諝猓瑢⑺胁豢扇艿奈镔|(zhì)帶到水表面。處理乳制品廢水水解酸化步驟必不可少。對(duì)于脫氮工藝[5-6],常采用硝化和反硝化工藝,具體工藝包括很多種,主要分為活性污泥法和生物膜法兩大類。采用硝化負(fù)荷或反硝化負(fù)荷對(duì)于池體進(jìn)行設(shè)計(jì),或采用BOD負(fù)荷設(shè)計(jì)再采用硝化負(fù)荷校核。經(jīng)校核的單級(jí)處理工藝脫氮率一般可達(dá)到85%~90%之間。污水中磷的存在形態(tài)有無(wú)機(jī)的和有機(jī)的。消除方法主要有生物法和物化法兩大類,該廠廢水含磷濃度較低,可考慮采用A/O,A2/O,UCT等工藝。綜上所述,具體的主流處理工藝為“水解酸化+UASB+A/O”的主體處理工藝,工藝流程圖見(jiàn)圖1。
3設(shè)計(jì)參數(shù)
3.1格柵和集水井設(shè)置格柵的目的是為了去除廢水中含有的懸浮物質(zhì),以防止其積累并最終堵塞工藝設(shè)備和構(gòu)筑物。本工藝設(shè)置格柵一道,采用回轉(zhuǎn)式細(xì)格柵可以連續(xù)自動(dòng)攔截并清除流體中各種形狀的雜物。格柵柵條間隙3mm,柵寬1000mm,安裝角度60°,一部分被格柵攔截的雜質(zhì)靠重力下落,一部分靠齒耙的方向作用力。集水井采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)內(nèi)置格柵渠,有效容積為105m3(6.0m×7.0m×5.0m)停留時(shí)間為0.63h,內(nèi)設(shè)置一級(jí)提升泵3臺(tái),型號(hào)為CT57.5-150,流量為130m3/h,揚(yáng)程為12m。
3.2調(diào)節(jié)池和水解池廢水首先經(jīng)格柵進(jìn)入集水井,再經(jīng)一級(jí)提升泵提升可以進(jìn)入調(diào)節(jié)池,調(diào)節(jié)池的作用是均質(zhì)和均量,在此工藝中具有預(yù)酸化的功能。本工藝中調(diào)節(jié)池的有效容積為1334.8m3(15.8m×12.8m×7.0m),停留時(shí)間為8h,調(diào)節(jié)池內(nèi)設(shè)置二級(jí)提升泵,型號(hào)為CVDC57.5-150,流量為130m3/h,揚(yáng)程為12m。調(diào)節(jié)池內(nèi)污水經(jīng)二次提升泵提升進(jìn)入水解酸化池。水解酸化池對(duì)乳脂肪、乳蛋白、懸浮物具有較好的初步功能,使其形成浮渣,并部分降解。水解酸化池的有效容積為2670m3(28.9m×14.0m×7.0m),內(nèi)設(shè)非標(biāo)準(zhǔn)型生物填料規(guī)格為5000mm。
3.3厭氧池水解酸化池出水通過(guò)配水槽布水,進(jìn)入?yún)捬醴磻?yīng)器。厭氧池采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu),一座分8格,其有效容積為3920m3(單格7.0m×10.0m×7.0m),有效容積負(fù)荷為3kgCOD/m3•d,內(nèi)設(shè)三相分離器材質(zhì)為玻璃鋼復(fù)合板。
3.4A/O系統(tǒng)厭氧池出水重力流入反硝化池和生物接觸氧化池,同時(shí)進(jìn)行硝化和亞硝化反應(yīng),將來(lái)水中氨氮轉(zhuǎn)化為硝酸鹽氮,混合液經(jīng)回流泵提升進(jìn)入反硝化池,進(jìn)行脫氮反應(yīng)。反硝化池的污泥負(fù)荷為0.12kgNH3-N/kg(MLSS.d),一座2格,有效容積為500m3(單格4.0m×12.5m×5.3m),設(shè)置4臺(tái)混合液污泥回流泵,型號(hào)為CT53.7-150,流量為130m3/h,揚(yáng)程為6m.接觸氧化池的容積負(fù)荷為0.7kgBOD5/m3•d,一座分2格,有效容積為3000m3(單格24m×12.5m×5.3m),曝氣需氧量為6100kgO2/d,內(nèi)設(shè)PE材質(zhì)彈性填料1500m3,設(shè)置3臺(tái)(2用1備)鼓風(fēng)機(jī),型號(hào)為GRB-150。二沉池有效容積為813.88m3,構(gòu)筑物尺寸為φ18m,表面負(fù)荷為0.71m3/m2•d。設(shè)置刮泥機(jī)一臺(tái),型號(hào)為GDG-18,排泥及回流泵2臺(tái)(1用1備),型號(hào)為CVDC55.5-150。
3.5濾池和清水池好氧池出水經(jīng)沉淀后,重力流入盤式過(guò)濾器,經(jīng)過(guò)濾截留剩余懸浮物后出水進(jìn)入清水池,經(jīng)此組合工藝處理后,各污染因子均可達(dá)標(biāo)排放。濾池濾速≤15m3/h•m2,一座分2格,總?cè)莘e為37.5m3,單格構(gòu)筑物尺寸為5.0m×3.0m×2.5m。清水池構(gòu)筑物總?cè)莘e為150m3,單格構(gòu)筑物尺寸為5.0m×6.0m×5.0m,設(shè)置回用水泵2臺(tái)(1用1備),型號(hào)為CDL32-40-2。
3.6污泥池污泥池的有效容積為107.2m3,構(gòu)筑物尺寸為4.0m×4.0m×7.0m。污泥泵的數(shù)量為2臺(tái)(1用1備),型號(hào)為CT50.75-50。
3.7生物除臭裝置生物濾床相較于其他物化處理方法具有很多的優(yōu)勢(shì),比如用生物法處理廢氣投資少,運(yùn)行費(fèi)用相對(duì)較低,污染物不會(huì)被轉(zhuǎn)移到其他地方,免除產(chǎn)生二次污染的問(wèn)題。本工藝采用3000mm×7000mm的生物除臭裝置,設(shè)置循環(huán)噴淋泵2臺(tái),揚(yáng)程為25m,流量為10m3/h。
4工程運(yùn)行效果
該工程于2013年9月調(diào)試完成并投入使用,經(jīng)當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門連續(xù)監(jiān)測(cè)該廠出水水質(zhì),CODcr為45.12mg/L,BOD57.96mg/L,NH3-N為6.39mg/L,SS質(zhì)量濃度為為9mg/L,動(dòng)植物油為0.8mg/L,P為0.4mg/L。廢水處理后的出水均達(dá)到了《城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB18918-2002)中的一級(jí)A標(biāo)準(zhǔn)要求,處理設(shè)施運(yùn)行穩(wěn)定。
5結(jié)語(yǔ)
(1)工程實(shí)踐證明,將調(diào)節(jié)——水解酸化——厭氧——反硝化——接觸氧化——BAF組合成的工藝可達(dá)到乳制品廢水的處理要求。(2)水解酸化系統(tǒng)為后續(xù)生化處理奠定了較好的基礎(chǔ),為后續(xù)的生物處理方法提供了良好的環(huán)境。(3)生物濾床除臭技術(shù)具有投資少,運(yùn)行費(fèi)用低,污染物不會(huì)轉(zhuǎn)移等特點(diǎn),值得推廣應(yīng)用。
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作者:馮雪嬌 單位:遼寧省市政工程設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司