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鍋爐脫硝改造工程設計研究范文

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鍋爐脫硝改造工程設計研究

摘要:近年來非電行業中小型鍋爐脫硝升級改造需求逐步增多,結合寧夏某廠6×75t/h循環流化床鍋爐脫硝改造工程設計實例,詳細闡述了SNCR+SCR脫硝工藝的整體改造方案,對工程設計中涉及到的催化劑選型與布置、分級省煤器改造等關鍵點進行詳實的分析,并在此基礎上提出了一些合理化的建議,以期為今后同類工程的設計和應用提供寶貴借鑒。

關鍵詞:中小型鍋爐;SCR+SNCR脫硝;分級省煤器;工程設計

1工程概述

寧夏某生物科技股份有限公司6×75t/h循環流化床鍋爐各配置了1套SNCR脫硝系統,鍋爐煙氣NOx排放濃度均能穩定控制在120mg/m3內(以NO2計,10%O2)。但隨著國家及地方環保標準的不斷提高,該廠需對鍋爐機組進行脫硝超低排放改造[1-6]。本項目采用SNCR+SCR耦合脫硝工藝[7-15],在利舊原SNCR脫硝系統的基礎上,新增1層脫硝催化劑床層,布置于鍋爐尾部豎井煙道內,以期達到NOx排放濃度50mg/m3以下的設計目標。本文以此項目為例,詳細闡述了工程的整體改造方案,并對設計過程中的關鍵點進行分析,相關經驗可為今后同類工程的設計和應用提供寶貴借鑒。

2工藝設計參數

本項目共計6臺75t/h循環流化床鍋爐,由濟南鍋爐集團有限公司制造,型號均為YG-75/3.82-M10,具體工藝設計參數如表1所示。從表1可知,鍋爐煙氣中的NOx基礎濃度為300mg/m3,經SNCR脫硝后NOx排放濃度穩定在120mg/m3,原SNCR系統的脫硝效率60%;本項目脫硝改造要求SCR出口NOx的濃度小于50mg/m3,新增SCR系統脫硝效率60%,改造后SNCR+SCR耦合系統總的脫硝效率應為83.3%。

3整體改造方案

SCR脫硝系統中催化劑為核心設備,要將其布置于空間有限的鍋爐尾部豎井煙道,催化劑的選型和布置為本項目設計的一大關鍵點。高溫脫硝催化劑的運行溫度區間為320℃~410℃,結合催化劑模塊高度及上下安裝檢修空間,此處改造預留的脫硝空間最低不能小于3.6m,并且煙氣流速需滿足催化劑運行要求,催化劑孔內流速小于7m/s。本項目鍋爐煙氣中含灰量較低,粉塵含量僅為20g/m3,因此可以考慮選用蜂窩式催化劑。考慮到原有鍋爐機組結構緊湊,尾部豎井煙道沒有預留安裝脫硝催化劑的空間,因此設計過程中的另一大關鍵點就是鍋爐尾部受熱面的改造,在各負荷鍋爐煙氣參數不全的情況下,需為催化劑選擇合適的溫度區間,為催化劑騰出足夠的安裝檢修空間,同時盡可能讓SCR脫硝系統適應鍋爐運行工況。另外,鍋爐受熱面改造需保證不影響鍋爐的熱效率或將負面影響降至最低,受改造成本約束,改造范圍也要盡量縮小,爭取利舊原有設備。結合上述設計中需要注意的關鍵問題,本項目的設計思路如圖1所示,工藝設備參數詳見表2。如圖1所示,本項目SCR脫硝系統可分為3部分,主要包括催化劑、聲波吹灰系統以及檢修起吊系統。每臺鍋爐安裝一層脫硝催化劑,催化劑層布置在高溫省煤器和低溫省煤器之間的鍋爐尾部豎井內,煙氣垂直向下通過催化劑床層,催化劑使用蜂窩式催化劑。催化劑模塊上方及低溫省煤器上方各設置1臺聲波吹灰器,為方便催化劑的安裝檢修設置1臺電動起吊設施。鍋爐受熱面改造的具體方式為:更換省煤器所有管排,保持結構、換熱面積、煙速、水速不變,新管排重新分段后組合,即設置分級省煤器;高溫段管排的上半部分,標高上移;高溫段管排的下半部分與低溫段管排組合在一起,標高下移;由于空間不夠,高低溫過熱器和下級空預器不動,上、中級空預器整體利舊下移;改造一次風、二次風進出口連接煙道;原進出口集箱、支撐通風梁利舊,新供中間集箱。

4設計關鍵點分析

4.1催化劑選型及布置

現有鍋爐尾部豎井煙道省煤器處截面尺寸為6680mm×2120mm,在鍋爐滿負荷工況運行下,此處煙氣流速高至6.6m/s以上,安裝催化劑后,催化劑孔內流速將大大超出催化劑所能承受的極限,因此新設計的脫硝反應器截面必須擴大。但是考慮到鍋爐鋼架立柱的間距僅為7700mm×3140mm,催化劑安裝需避開鍋爐立柱且預留出反應器的保溫間距,尾部煙道的4根立柱已無法完全容納反應器所需的空間。在滿負荷煙氣量及反應煙溫等基礎條件不變的情況下,上下級省煤器之間的脫硝反應器只能通過變徑擴大其截面積,才能降低此處的煙氣流速。由于受4根鍋爐立柱的限制,長短邊只能選擇其中一邊進行變徑,且截面長寬比必須適中,否則在如此狹小的空間內,無法設置導流板的情況下,只會形成煙氣死區。受鍋爐場地空間條件限制,經綜合考量,本項目脫硝反應器的截面尺寸設置為7095mm×3050mm,此時煙氣在催化劑孔內流速為6.3m/s,已經超出常規設計的6.0m/s。并且催化劑模塊尺寸無法按照常規尺寸進行設計,需催化劑廠家定制模塊尺寸,才能在此規定空間內安裝催化劑模塊。本項目每層催化劑共計12個模塊,分為2種不同規格,其中模塊尺寸(L×W×H)1900×970×1330有9個,模塊尺寸(L×W×H)1285×970×1330有3個,催化劑相關技術參數詳見表3。

4.2鍋爐受熱面改造

本項目省煤器分級改造后,鍋爐原有熱效率不受影響,省煤器出口水溫保證鍋爐整體水循環安全,同時可以確保在65%~100%的鍋爐負荷內,SCR裝置入口煙溫維持在320℃~410℃之間。由此新設計的分級省煤器換熱面積與原有拆除的省煤器保持一致,省煤器煙速和水速也保持不變,但受熱面傳熱系數有所提高。更換后的分級省煤器管束共有48排,但是如何分配上級省煤器和下級省煤器之間的受熱面比例,則直接關系到脫硝系統乃至鍋爐機組能否正常運行。經熱力計算結果顯示,如表4所示,在65%~100%的鍋爐負荷內,上級省煤器的換熱管束分配12排,下級省煤器的換熱管束分配36排。在75t/h(100%)負荷情況下,脫硝催化劑反應溫度為360℃,下級省煤器出口180℃,上級煙氣側總表面積的傳熱系數:35.61W/(m2•K),下級煙氣側總表面積的傳熱系數:30.41W/(m2•K);在48.75t/h(65%)負荷情況下,脫硝催化劑反應溫度為320℃,下級省煤器出口140℃,上級煙氣側總表面積的傳熱系數:26.27W/(m2•K),下級煙氣側總表面積的傳熱系數:28.53W/(m2•K)。分級省煤器的設計應充分考慮換熱面積比例的合理分配,若上級省煤器分配少,下級省煤器分配多,在滿負荷運行時則有可能導致脫硝催化劑超溫;若上級省煤器分配多,下級省煤器分配少,則會導致脫硝系統可調整范圍變小,不能適應鍋爐的運行情況。本項目分級省煤器設計,滿負荷脫硝入口煙溫按360℃考慮是比較穩妥的選擇,省煤器在運行中會大量積灰,換熱效率會下降,此時催化劑的實際反應煙溫將會高于360℃。

4.3鍋爐尾部保溫設計

本項目鍋爐尾部保溫設計分為2部分,上級省煤器空間處采用重型爐墻,脫硝反應器及下級省煤器空間處采用輕型爐墻。

4.4其他需注意的設計要點

本項目鍋爐為流化床爐型,旋風分離器能分離掉大部分灰返回爐膛,改造前堵灰問題不大,飛灰顆粒細且松,雖然尾部積灰的程度較輕,但脫硝催化劑及省煤器、空預器等受熱面仍有積灰加劇的可能性,因此為脫硝系統配備吹灰裝置仍是不可或缺的。項目前期脫硝方案為催化劑模塊上方布置2臺聲波吹灰器,考慮到本項目最終設計的反應器截面尺寸為7095mm×3050mm,而一般的單臺聲波吹灰器軸向清灰距離能大于10m,徑向清灰距離能大于4m,因此考慮催化劑模塊上方布置1臺聲波吹灰器可滿足要求,另1臺吹灰器留給鍋爐受熱面使用。脫硝催化劑床層下方有下級省煤器和空氣預熱器等換熱設備,均存在堵灰的可能性。從結構上比較,利舊的空氣預熱器為立式預熱器,空氣走管外,煙氣走管內,阻力要比下級省煤器相對小得多,下級省煤器堵灰的可能性相對較大。另外空預器分為二次空氣預熱器和一次空氣預熱器,此處煙氣溫度較低,過量的氨會形成硫酸氫銨堵塞空預器,但是只要嚴格控制氨逃逸在3μL/L以內,就能有效降低堵灰的可能性。因此綜合考慮之下還是將多余的1臺聲波吹灰器布置于下級省煤器上方,確保脫硝催化劑和分級省煤器的正常運行。由于本項目受成本因素的制約,在確保裝置整體性能的前提下,應充分考慮利舊能用的設備及材料。除了利舊原SNCR系統、利舊的空預器下移,氨逃逸設備移位外,鍋爐鋼架上的橫梁、設備支撐通風梁、進出口集箱、平臺扶梯、爐墻緊固件以及鍋爐給水管道等材料均應考慮利舊使用,以降低項目成本。

5結論與建議

通過對本項目設計過程的詳細分析,以及結合脫硝裝置后期投運可能產生的問題,總結建議如下:(1)在條件允許的情況下,脫硝反應器的截面尺寸應盡量設計大一些,相對較低的煙氣流速不僅能減少對催化劑的沖刷磨損,提高催化劑的使用壽命,還能降低催化劑床層的阻力損失。(2)本項目鍋爐給水溫度原設計為150℃,建設單位僅是除氧后101℃直接給水,傳熱溫差變大,省煤器吸熱量加大,導致煙溫過低。針對鍋爐煙氣煙溫過低的項目,為防止尾部受熱面因脫硝系統而堵灰,建議建設單位采取增加給水低加系統、增加吹灰裝置或者空預器整體換內搪瓷管等方案。(3)采用SNCR+SCR耦合工藝的脫硝改造項目,一般都是布置1層脫硝催化劑,安裝的聲波吹灰器較少,因此考慮優化壓縮空氣系統,省去壓縮空氣罐,在接口氣源充足的情況下可以直接引出使用。近年來,國內大氣煙氣治理方向逐漸集中在非電行業上,鍋爐機組普遍都較小,脫硝改造采用SNCR+SCR耦合工藝路線的項目越來越多。本項目為6×75t/h循環流化床鍋爐脫硝改造工程,既涉及脫硝部分的改造,又涉及鍋爐受熱面的改造,具有一定的代表性,針對項目設計過程展開詳細分析,以期為類似的改造項目提供設計參考,總結工程經驗。

參考文獻:

[1]劉志坦,王凱,李玉剛.基于環保標準趨嚴的燃氣電廠脫硝方案研究[J].電力科技與環保,2017,33(6):18-21.

[2]孟慶慶,李慶.基于國家新頒布污染物排放標準的煙氣脫硝改造技術路線[J].華北電力技術,2013(2):50-55.

[3]王永祥,朱華,李世棟.循環流化床鍋爐環保達標排放改造[J].齊魯石油化工,2017,45(2):137-141.

[4]薛建明,柏源,管一明,等.燃煤電廠超低排放綜合技術路線[J].電力科技與環保,2016,32(3):12-15.

[5]李博,趙錦洋,呂俊復.燃煤煙氣超低排放技術路線選擇建議[J].電力科技與環保,2016,32(5):13-15.

[6]張楊,楊用龍,馮前偉,等.燃煤電廠SCR煙氣脫硝改造工程關鍵技術[J].中國電力,2015,48(4):32-35.

[7]朱晨曦,鄭迎九,周昊.SNCR+SCR煙氣聯合脫硝工藝在電站鍋爐中的應用[J].中國電力,2016,48(2):164-169.

[8]侯致福,楊玉環.CFB鍋爐SNCR+SCR聯合脫硝超低排放工藝設計及應用[J].華北電力技術,2017,38(2):30-33.

[9]仇云霞,王一東.SNCR+SCR聯合脫硝技術在煤粉爐的應用[J].江蘇建材,2016(3):63-65.

[10]梁磊.2×75t/h煤粉鍋爐煙氣SNCR+SCR混合脫硝工藝設計及應用[J].華北電力技術,2016,37(1):30-33.

[11]陳豐.SNCR+SCR耦合脫硝工藝的實際應用[J].廣東科技,2014(10):102-103.

[12]周英貴,王生公.鍋爐煙氣脫硝方案選擇及其經濟性分析[J].熱力發電,2012,41(4):1-3.

[13]鍋爐機組熱力計算標準方法.北京:機械工業出版社,1973.

[14]馮立波.燃煤電廠SCR反應器設計優化探討[J].電力科技與環保,2016,32(2):12-14.

[15]張建華,沈家銓,周江,等.波紋板式SCR催化劑脫硝后空預器堵塞及成因探究[J].電力科技與環保,2017,32(4):5-8.

作者:杜利敏 單位:福建龍凈環保股份有限公司

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