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1引言
深孔鉆鏜床主要用于深孔鉆孔,擴孔,鏜孔等深孔加工。但由于加工深度常達到十幾米甚至幾十米,在加工過程中,刀具損壞狀況很難掌握,通常都由操作者根據自己的工作經驗來判斷。因此當刀具損壞時,十分不容易被發現,常常會影響加工的精度,并造成生產上的損失,甚至使機床受到損壞。經過多年的摸索實踐總結出如下方法,很好地解決了這一問題。
在普通的深孔鉆鏜床中,床頭箱主軸,鉆桿箱主軸通常選用直流調速裝置控制直流電機來實現調速。直流調速具有調速范圍寬,低速性能好等特點。
2工作原理
在正常加工過程中,隨著鉆孔的深入,刀具所受鉆削扭矩基本保持不變,電機的功率也基本保持不變。當刀具損壞后,則刀具所受扭矩變大,從而引起電機電流增大,通過plc的模擬量輸入模塊將檢測到模擬量信號轉變為數字量信號,利用plc的運算功能與設定值進行比較,來確定刀具是否損壞。
利用調速裝置的模擬量輸出口將檢測到的電流信號轉換成0~10v電壓信號,輸出到plc的模擬量輸入模塊進行a/d模數轉換,然后與設定值進行比較。這個設定值由工藝人員根據工件材質,刀具,加工量等參數計算得到,通過拔段開關來選擇。當檢測值大于設定值20%時,則判定扭矩過載,即刀具受損,plc發出報警,停止加工,更換刀具,工件加工示意圖如圖1所示。
圖1加工示意圖
2.1硬件配置
檢測系統選件主要有直流調速裝置6ra24,用于檢測電機電流;plc為歐姆龍公司的cqm1h主機,和其模擬量輸入模塊,用于進行模數轉換及比較運算;100ω/0.5w電阻10個,用于扭矩設定粗調;電位器3kω/1w1個,用于扭矩設定精調;撥段開關1個,用于扭矩設定選擇。裝置輸出電壓u2,給定電壓u1。
2.2檢測系統
檢測系統框圖如圖2所示,檢測數據如附表。
2.3信號采樣的處理與比較
接通刀具扭矩保護開關后,延時30s后,開始對u1,u2進行信號采樣。將u1,u2信號分別采樣1次,作為1組。每隔1s采樣1次,并將采樣信號經過模數轉換,傳輸到pc的內部作運算。采取5組數據,并將每1組中的2個數據進行比較。只有當5組信號中的u2均大于u1的20%時,才認為扭矩過載,發出報警。如果只有1,2組信號是u2大于u1的20%,則認為是加工零件中有硬點或有其它的干擾信號,可以忽略,然后重新進行采樣。
圖2系統控制框圖
2.4部分控制程序
ld0000;選擇扭矩比較
timt001
#0300
ldt001
andnott003
timt002
#0010
ldt002
timt003
#0010
ldt002
mov(21)232;讀入數據
dm0012;將232中內容傳送到dm0012
ldt002
mov(21)233;讀入數據
dm0014;將233中內容傳送到dm0014
ld0000
cmp(20)dm0012;進行比較
dm0014
and25505;結果為真時則20000輸出
out20000
ld20000
sub(31)dm0012
dm0014;從dm0012中內容減去dm0014
dm0010;中內容并將結果置于dm0010
ld20000
mul(32)dm0010
#0005
dm0016
ld20000
cmp(20)dm0016
dm0014
and25505
out01000;dm0010中內容若大于
;dm0014內容的20%,則
;01000輸出報警,停止加工。
3結論
這種控制電路檢測方法已經多次應用于機床設計,實踐證明是行之有效的。如果將此設計電路稍作變化,也可以應用于數控機床上。十分方便地解決深孔加工中的刀具扭矩保護的設計。
參考文獻
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