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《機電設備》2014年第二期
1檢測項目確定
通過對噴嘴針閥偶件卡滯可能原因的分析,決定對發生故障的噴嘴偶件做一系列檢測分析,具體檢測項目如下:1)檢查偶件配合間隙、針閥座面貼合情況;2)清潔(去除表面銹跡等)后復測針閥圓度、圓柱度、粗糙度、表面硬度;3)清潔(去除表面銹跡等)后復測噴嘴內孔圓度、圓柱度、粗糙度;4)解剖針閥、噴嘴,對針閥噴嘴配合面著色探傷;5)送檢針閥、噴嘴,做金相檢驗,測量雜質比例。
2檢測結果
2.1針閥配合面外徑、噴嘴配合面內徑尺寸測量結果測量數據見表1。其中鋼印號HHM的偶件未裝機運行。從測量數據可看出,兩組偶件配合間隙均大于設計值,鋼印號HD的針閥、噴嘴內孔圓度均符合設計要求,鋼印號HHM的針閥、噴嘴內孔圓度均超出設計要求。鋼印號HD的針閥表面積碳較為嚴重,貼合面無法檢驗,具體狀況如圖2所示。鋼印號HHM的針閥貼合面較寬,帶寬約為2mm,如圖3所示(偶件略微研磨后貼合面會比較暗,以此檢驗貼合情況)。另外,對針閥前端錐角進行了測量,設計要求錐角91°±5′。鋼印號起始HHM的針閥角度為91°1′,鋼印號起始HD的針閥角度為91°2′,均符合圖紙要求。
2.2表面粗糙度、硬度測量結果測量了針閥表面的粗糙度,針閥表面粗糙度要求為表面硬度要求61HRC~65HRC。實測鋼印號HHM的針閥粗糙度Ra0.03、Rt0.34,表面硬度60.4HRC~60.7HRC;鋼印號HD的針閥Ra0.02、Rt0.37,表面硬度62.3HRC。送檢的兩針閥粗糙度、硬度均達到設計要求。噴嘴解剖后對內孔粗糙度進行了測量,噴嘴內孔粗糙度要求為0.05Rt0.8,實測鋼印號HHM的針閥粗糙度Ra0.08~0.10、Rt0.88~1.13;鋼印號HD的針閥Ra0.07~1.16、Rt0.82~1.79。送檢的兩噴嘴內孔粗糙度均未達到設計要求。
2.3表面硬度測量、金相分析結果針閥表面硬度要求61HRC~65HRC,不允許存在游離的貝氏體,殘余奧氏體不超過5%。初始鋼印號HHM針閥硬度62.9HRC~63.6HRC,晶粒度10級,過熱度2級;初始鋼印號HD針閥硬度62.4HRC~63.4HRC,晶粒度9,過熱度2級。兩針閥硬度均達到設計要求。噴嘴表面硬度720HV1~780HV1,滲碳層厚度0.6mm~0.8mm,殘留奧氏體不得超過15%。初始鋼印號HHM噴嘴表面硬度為HV0.2588遠低于設計要求,滲碳層厚度0.6mm,馬氏體級別為2級,殘留奧氏體為1級;初始鋼印號HD噴嘴表面硬度HV1615也低于HV1720的設計要求,滲碳層厚度0.86mm,馬氏體級別為4級,殘留奧氏體為3級。兩噴嘴內孔硬度均未達到設計要求。針閥材料為W6Mo5Cr4V2,國標要求C含量0.8%~0.9%,V含量1.75%~2.20%。實測初始鋼印號HD針閥C含量0.7%,V含量1.09%,C、V含量低于國標要求;初始鋼印號HHM針閥C含量0.72%,V含量1.19%,C、V含量低于國標要求。兩針閥其余合金元素均在國標要求范圍內。噴嘴材料為18Cr2Ni4WA,初始鋼印號HD噴嘴C含量0.20%,國標要求0.13%~0.19%,該噴嘴其余合金元素含量均在國標要求范圍內。初始鋼印號HHM噴嘴各合金元素均在國標要求范圍內。
3卡滯原因分析
數據中未達到設計要求的檢測項目為:1)兩種鋼印號的偶件配合間隙均大于設計值;2)兩種鋼印號的噴嘴內孔表面硬度、粗糙度均未達到設計要求,初始鋼印號HHM的表面硬度遠低于設計值;3)鋼印號HHM的針閥、噴嘴圓度均超出設計要求;4)兩種鋼印號的針閥材料C、V含量低于國標要求,初始鋼印號HD噴嘴C含量0.20%略高于國標要求。5結論從發生卡滯針閥照片(圖2)中可看出,針閥表面已形成了較厚的積碳,所以可認為針閥偶件配合間隙超差,針閥在噴嘴內傾斜量超出設計范圍致使針閥前端錐面不能可靠密封。高溫高壓燃氣通過噴嘴噴孔逆行至偶件油腔產生積碳,隨積碳的增多最終導致偶件卡滯。另外,噴嘴內孔表面硬度、粗糙度均未達到設計要求,以致針閥偶件更易受積碳影響而引起卡滯。
作者:何磊秦守都單位:海軍駐滬東中華造船(集團)有限公司軍事代表室滬東重機有限公司