本站小編為你精心準(zhǔn)備了降低淡鹽水脫氯精制劑消耗的措施探討參考范文,愿這些范文能點(diǎn)燃您思維的火花,激發(fā)您的寫(xiě)作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。
[摘要]介紹了湖北沙隆達(dá)股份有限公司氯堿廠脫氯裝置的運(yùn)行情況,總結(jié)了降低淡鹽水脫氯精制劑消耗的方法。
[關(guān)鍵詞]鹽水精制;淡鹽水脫氯;酸;堿;亞硫酸鈉;游離氯
湖北沙隆達(dá)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“沙隆達(dá)”)氯堿廠的燒堿生產(chǎn)工藝為NBZ-2.7型自然循環(huán)膜極距離子膜電解工藝,目前離子膜法燒堿生產(chǎn)能力為25萬(wàn)t/a。電解裝置分兩期進(jìn)行,一期為全新膜極距電解槽,燒堿裝置能力為20萬(wàn)t/a,2015年1月開(kāi)車(chē);二期為老廠區(qū)電解槽的搬遷改造,采用由一代產(chǎn)品改造成二代產(chǎn)品的膜極距離子膜電解槽,燒堿生產(chǎn)能力為5萬(wàn)t/a,2016年10月開(kāi)車(chē)。電解槽電解出來(lái)的淡鹽水自流進(jìn)入淡鹽水循環(huán)罐,經(jīng)淡鹽水循環(huán)泵加酸后進(jìn)入脫氯塔脫氯,真空脫氯后加堿,經(jīng)脫氯鹽水泵(P-314)加Na2SO3后,把淡鹽水中的游離氯含量處理到0,再送膜法脫硝裝置脫除SO2-4。
1脫氯系統(tǒng)存在的問(wèn)題
沙隆達(dá)氯堿廠開(kāi)車(chē)后淡鹽水的各項(xiàng)控制指標(biāo)均按照廠家提供的操作手冊(cè)進(jìn)行控制:淡鹽水加酸后,pH值控制在1.0~1.5;淡鹽水加堿后,pH值控制在10~11。脫氯塔的真空度為70~85kPa;加Na2SO3后,控制淡鹽水ORP值≤+50mV。從開(kāi)車(chē)到2016年5月,脫氯系統(tǒng)的自用堿、Na2SO3消耗非常高。氯系統(tǒng)的自用酸、堿及Na2SO3消耗(與同行相比)較高,增加了生產(chǎn)成本。
2降低精制劑消耗措施[1—2]
從2016年6月開(kāi)始,為降低脫氯系統(tǒng)酸、堿及Na2SO3的消耗,沙隆達(dá)氯堿廠采取了以下措施。
2.1更改脫氯塔回流管道位置
脫氯塔的液位一般控制在30%,在液相20%左右位置有1個(gè)P-314回流管道,用來(lái)保證泵的正常運(yùn)行和穩(wěn)定脫氯塔的液位。雖然進(jìn)脫氯塔前淡鹽水pH值為1.0~1.5,但是回流鹽水(pH值為10~11)的進(jìn)入,使得脫氯塔內(nèi)的pH值大大地提高,降低了淡鹽水的脫氯效果。對(duì)此,可在P-314進(jìn)、出口管道上增加回流閥門(mén),取消原回流管道,消除回流淡鹽水對(duì)脫氯塔內(nèi)淡鹽水的影響。沙隆達(dá)氯堿廠更改回流位置后,對(duì)脫氯后的淡鹽水取樣分析,發(fā)現(xiàn)游離氯含量比原來(lái)有較大下降。
2.2提高脫氯系統(tǒng)的真空度
脫氯系統(tǒng)的真空度越高,氯氣在水中的溶解度越低,沙隆達(dá)氯堿廠將脫氯塔的真空度由原來(lái)的70~85kPa更改為80~95kPa。
2.3調(diào)整淡鹽水加酸后的pH值
根據(jù)設(shè)備企業(yè)操作手冊(cè)的要求,脫氯淡鹽水加酸后的pH值應(yīng)控制在1.0~1.5。筆者認(rèn)為這個(gè)pH值控制范圍有點(diǎn)偏低,不同氯堿廠家運(yùn)行情況有所不同。自2016年6月開(kāi)始加酸后,沙隆達(dá)氯堿廠對(duì)不同pH值區(qū)間內(nèi)的淡鹽水脫氯效果進(jìn)行跟蹤取樣分析,發(fā)現(xiàn)在pH值為1.9~2.4時(shí),脫氯后淡鹽水中的游離氯含量沒(méi)有變化;在pH值為2.0~2.5時(shí),脫氯后淡鹽水中的游離氯增加;越往小調(diào)整pH值,游離氯的含量就越高。目前,沙隆達(dá)氯堿廠淡鹽水加酸pH值控制在1.8~2.3。調(diào)整淡鹽水加酸pH值的控制指標(biāo)后,脫氯自用酸、堿的消耗大幅度降低。3降低淡鹽水脫氯精制劑消耗后的運(yùn)行情況采取了以上3項(xiàng)措施以后,淡鹽水脫氯精制劑的消耗情況見(jiàn)表2。目前,脫氯酸耗由61.53kg/(t•NaOH)下降到35.6kg/(t•NaOH),自用堿消耗由19.48kg/(t•NaOH)下降到10.62kg/(t•NaOH),Na2SO3消耗由1.96kg/(t•NaOH)下降到0.41kg/(t•NaOH)。若鹽酸成本價(jià)格按100元/t、燒堿成本價(jià)格按1000元/t、Na2SO3價(jià)格按2653元/t、燒堿按25萬(wàn)t/a計(jì),則可節(jié)約鹽酸的費(fèi)用為:(61.53-35.6)÷1000×100×20×10000÷10000=64.825萬(wàn)(元/a);節(jié)約自用燒堿費(fèi)用為:(19.48-10.62)÷1000×1000×25×10000÷10000=221.5萬(wàn)(元/a);節(jié)約Na2SO3費(fèi)用為:(1.96-0.41)÷1000×2653×20×10000÷10000=102.8萬(wàn)(元/a);則節(jié)約精制消耗費(fèi)用:64.825+221.5+102.8=389.125(萬(wàn)元/a)。
4結(jié)語(yǔ)
沙隆達(dá)氯堿廠根據(jù)氯堿裝置自身特點(diǎn),在脫氯系統(tǒng)上選擇適合自身特點(diǎn)的工藝控制范圍,從目前的運(yùn)行效果來(lái)看,大幅度降低淡鹽水脫氯各項(xiàng)精制消耗。對(duì)于淡鹽水脫氯系統(tǒng),各生產(chǎn)廠家可根據(jù)本身裝置的特點(diǎn)(如脫氯系統(tǒng)的真空度、酸堿度等),選擇適合自身工藝特點(diǎn)的工藝控制范圍,達(dá)到既滿(mǎn)足生產(chǎn)要求又降低各項(xiàng)精制消耗從而降低生產(chǎn)成本的目的。
參考文獻(xiàn)
[1]化工部化工司.氯堿生產(chǎn)技術(shù)[M].1版.北京:化學(xué)出版社,1985.
[2]權(quán)耀寧,石億紅.氯堿工業(yè)中降低亞硫酸鈉用量的方法[J].氯堿工業(yè),2016,52(13):13-15.
作者:王偉 熊新國(guó) 曾永桂 單位:湖北沙隆達(dá)股份有限公司