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我公司有一條4500t/d熟料生產(chǎn)線,于2010年10月投產(chǎn),在生產(chǎn)過程中窯口澆注料使用周期過短,不能與檢修周期同步,長則4~5個(gè)月,短則2~3個(gè)月就得停窯修補(bǔ)或更換澆注料,既增加維修成本,又影響產(chǎn)質(zhì)量及窯的運(yùn)轉(zhuǎn)率。公司組織技術(shù)力量,查找原因,通過技術(shù)改進(jìn)提高了窯口澆注料的使用周期。
1使用工況環(huán)境分析
該線由天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院有限公司設(shè)計(jì)建造,回轉(zhuǎn)窯規(guī)格為Φ4.8m×72m,三檔支撐。窯口處在窯的物料出口和燃燒器火焰噴射部位附近,在燒成帶下側(cè),而燒成帶的物料溫度在1300~1450℃,最高火焰溫度可以達(dá)到1700℃,物料到達(dá)窯口的溫度約為1100~1300℃[1],在此溫度條件下,窯口澆注料既有高溫粒狀熟料的沖刷,又有高溫二次風(fēng)氣體裹挾粉狀熟料的沖刷,還得隨窯體快速轉(zhuǎn)動(dòng),遭受急冷急熱溫度快速變化并承受窯回轉(zhuǎn)產(chǎn)生的機(jī)械應(yīng)力,環(huán)境條件非常苛刻。如果熟料出窯溫度高,熟料對(duì)窯口澆注料的破壞主要是侵蝕和高溫磨損;如果熟料出窯溫度低,熟料對(duì)窯口澆注料的破壞主要是高中溫磨損;如果窯口溫度變化較快,熟料對(duì)窯口澆注料的破壞主要是熱震。所以窯口澆注料的損壞原因相當(dāng)復(fù)雜,有時(shí)是某一原因引起的,有時(shí)是幾個(gè)原因同時(shí)作用引起的,有時(shí)是幾個(gè)原因交替作用引起的。
2原因分析及改造措施
(1)窯口澆注料的選擇。高質(zhì)量的澆注料是延長使用周期的保證。通過對(duì)使用環(huán)境的分析,參考《水泥回轉(zhuǎn)窯用耐火材料使用規(guī)程》,窯口確定使用剛玉質(zhì)澆注料或剛玉碳化硅質(zhì)耐高溫耐火澆注料。剛開始使用國內(nèi)生產(chǎn)廠家的澆注料,都只能使用2~3個(gè)月,使用效果比較差,后來選用國外某公司的PF-97-H碳化硅抗磨損低水泥澆注料,該澆注料具有良好的抗磨損性能、機(jī)械強(qiáng)度、抗熱震性能和耐侵蝕性能,最高使用溫度達(dá)1700℃,使用周期較長。
(2)對(duì)窯尾煙室進(jìn)行改造。觀察窯頭及窯尾煙室的壓力發(fā)現(xiàn),窯頭經(jīng)常出現(xiàn)正壓,同時(shí)煙室的負(fù)壓又偏高(-400~-700Pa),分析認(rèn)為是煙室上縮口的直徑a及下料舌頭至上碹弧的距離b偏小,致使窯內(nèi)風(fēng)量少,造成回火產(chǎn)生正壓。2013年3月大修時(shí)將a處由2300mm增至2400mm,b處由1850mm增至2000mm,改善了窯內(nèi)的氣流環(huán)境,使窯口出現(xiàn)正壓的情況減少,煙室負(fù)壓降為-200~-400Pa,從而改善了窯口溫度狀況,減少了對(duì)窯口澆注料的破壞。
(3)增加窯口澆注料的長度。2014年把窯口澆注料由0.6m加長至0.8m。窯口澆注料長度過短會(huì)使?jié)沧⒘显诟G縱向上的整體性不強(qiáng),抵抗熟料沖刷力不強(qiáng),增加到0.8m后,提高了澆注料的縱向整體性,增強(qiáng)了抵抗沖刷的能力,減少了澆注料的損壞。
(4)在窯28m處增加了一道擋磚圈。原來在全窯72m的長度上設(shè)置有三道擋磚圈,分別在距窯口0.8m、50.4m和64.6m處,分擔(dān)全窯670多噸耐火磚的下竄壓力。在每次檢修換耐火磚和澆注料時(shí)都發(fā)現(xiàn)0.8m處擋磚圈有被擠掉的現(xiàn)象,說明此擋磚圈承受的壓力較大,由于擋磚圈的掉落使耐火磚的下竄力直接作用在窯口澆注料上,導(dǎo)致窯口澆注料損壞。因此通過分析窯內(nèi)工況,2015年2月大修時(shí)確定在28.0m處再設(shè)一道擋磚圈,由四道擋磚圈來承擔(dān)全窯耐火磚的壓力,減少對(duì)0.8m處擋磚圈的壓力,避免對(duì)窯口澆注料的損壞。
(5)窯口澆注料扒釘由單體扒釘改為組合扒釘。單體扒釘直接焊在窯口護(hù)鐵或窯筒體上,不能活動(dòng),而且焊接面積較小,當(dāng)澆注料受熱膨脹時(shí)扒釘易掉;而組合扒釘?shù)姆叫蔚鬃苯雍冈谧o(hù)鐵或窯筒體上,焊接面積大,焊接力強(qiáng),不易掉落。V型扒釘穿過底座圓孔并在A點(diǎn)處點(diǎn)焊,當(dāng)受到膨脹應(yīng)力時(shí)點(diǎn)焊處脫開,脫開后的扒釘可以活動(dòng),在三維方向上都有活動(dòng)自由度,可以補(bǔ)償、消納澆注料任意方向上的膨脹量,不至于脹掉扒釘而使?jié)沧⒘显獾狡茐摹?/p>
(6)改造窯口護(hù)鐵結(jié)構(gòu)。2016年3月大修時(shí)把窯口護(hù)鐵由“V”型改為“Y”型,使護(hù)鐵端面的澆注料與內(nèi)弧面的澆注料分開,使內(nèi)弧面的澆注料和端面的澆注料互不影響,減少澆注料的損壞面積和損壞機(jī)會(huì)。
(7)改變窯口澆注料的施工方法。窯口澆注料的施工由原來先把護(hù)鐵安裝在窯口,再整體澆筑澆注料,改為先在窯下把每塊護(hù)鐵端面的澆注料單獨(dú)澆筑好,再把護(hù)鐵安裝上窯口,然后再澆筑內(nèi)弧面的澆注料。這樣就使每塊護(hù)鐵端面與內(nèi)弧面的澆注料分開,也使每塊護(hù)鐵的澆注料各自分開,克服了窯轉(zhuǎn)動(dòng)過程中對(duì)澆注料產(chǎn)生的機(jī)械應(yīng)力,減少窯轉(zhuǎn)動(dòng)對(duì)澆注料的破壞。
(8)及時(shí)對(duì)窯頭與窯中輪帶和墊板的間隙進(jìn)行調(diào)整。窯頭與窯中輪帶和墊板的靜態(tài)間隙正常一般在15~20mm左右,檢修時(shí)測量輪帶墊板磨損嚴(yán)重,特別是窯頭檔輪帶與墊板間隙已達(dá)到40mm以上,在檢修時(shí)及時(shí)加襯墊板,把間隙調(diào)回到20mm以內(nèi)。降低了窯筒體在熱工下的橢圓度,減少了窯口的揉動(dòng)力度,減輕了對(duì)窯口澆注料的損壞。
(9)燃燒器由原來的二通道燃燒器改為四通道燃燒器,降低了一次風(fēng)的用量,加強(qiáng)對(duì)二次風(fēng)的攜帶和利用,增加了對(duì)各通道風(fēng)量、風(fēng)速的調(diào)節(jié)手段,可靈活控制火焰形狀和長度。減少了窯口溫度的變化,可以控制熟料的粒度,從而減輕對(duì)窯口澆注料的沖刷和熱震破壞。
3效果
通過采取上述一系列改造措施,使窯口澆注料的使用周期不斷延長,現(xiàn)用窯口澆注料是2016年3月大修時(shí)更換的,2017年3月和2018年3月大修時(shí)只做了局部修補(bǔ),除去每年錯(cuò)峰協(xié)同停窯時(shí)間外,實(shí)際使用時(shí)間已達(dá)18個(gè)月,預(yù)計(jì)還可以使用一個(gè)檢修周期,可達(dá)24個(gè)月以上。如果能提高操作人員的操作技能,加強(qiáng)對(duì)窯的操作管理,窯口澆注料的使用周期還可以延長,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟(jì)效益。
參考文獻(xiàn):
[1]王杰曾,曾大凡.水泥窯用耐火材料[M].北京:化學(xué)工業(yè)出版社,2011:245.
作者:任建軍 單位:大同煤礦集團(tuán)建材有限責(zé)任公司