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1問題描述
我公司5000t/d熟料生產(chǎn)線為節(jié)能降耗,將高溫風(fēng)機(jī)更換為高效節(jié)能風(fēng)機(jī)(型號(hào)RCCF844AZ/1633)。新風(fēng)機(jī)利用包括配帶管式冷卻器(型號(hào)GLC1-0.8/0.6)的稀油站(型號(hào)XYZ-25P)及出、回油管等在內(nèi)的原風(fēng)機(jī)軸承潤滑設(shè)備。同時(shí)新軸承箱底座利用的是原底座基礎(chǔ),所以原稀油站設(shè)備及出、回油管可以保持位置不變。正常生產(chǎn)時(shí),軸承溫度較高,在氣溫19℃時(shí),固定端溫度最高達(dá)68.8℃,自由端最高可達(dá)63.2℃,超出軸承規(guī)定溫升≤40℃的正常范圍,且軸承箱軸封處存在連續(xù)滲油的現(xiàn)象。若到夏天氣溫35~40℃時(shí),極有可能因軸承高溫觸發(fā)風(fēng)機(jī)保護(hù)報(bào)警或跳停(75℃報(bào)警,80℃跳停)。
2原因分析
(1)初步觀察,由于新風(fēng)機(jī)殼體增大,原有稀油站的回油管距新風(fēng)機(jī)殼體只有20mm。由于高溫風(fēng)機(jī)殼體溫度高達(dá)130~140℃,近距離的烘烤使油液吸收大量熱量,導(dǎo)致稀油站出、回油溫度分別達(dá)到51.6℃、56.3℃,溫差不到5℃,進(jìn)而影響對(duì)軸承的冷卻效果。(2)進(jìn)一步觀察,2個(gè)軸承箱油位均達(dá)到油標(biāo)的5/6,高油位除了影響軸承散熱,還使油液因軸承運(yùn)轉(zhuǎn)飛濺,聚集在軸封處加大漏油的可能性。崗位人員通過關(guān)小稀油站出油管上的流量控制閥來降低軸承箱進(jìn)油流量,這樣雖使油位有所回落,但油溫比之前又上升了約3℃,軸承溫度幾乎沒有變動(dòng),此措施收效甚微。
3解決措施
(1)調(diào)整回油管的位置,使其到高溫風(fēng)機(jī)殼體的距離由20mm增大到300mm,同時(shí)沿高溫風(fēng)機(jī)殼體方向加裝一層由彩鋼瓦包裹巖棉制成的隔熱板(見圖2),這樣可以為油管及稀油站阻擋大部分來自風(fēng)機(jī)的熱量。(2)將從軸承箱到稀油站主回油管之間的回油管徑由原來DN25mm換為DN32mm(見圖2)。更大的管徑減小了油液在管內(nèi)流動(dòng)時(shí)的阻力,提高軸承箱回油流量,達(dá)到降低油位的目的。
4效果
改造后在風(fēng)機(jī)正常運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí),現(xiàn)場觀察2個(gè)軸承箱油位都回落至油標(biāo)1/2到2/3之間,滲油現(xiàn)象消失。固定端軸承溫度降至50.4~55.1℃,自由端軸承溫度降至46.8~52.7℃,稀油站出、回油溫分別降至36.6℃、47.2℃,風(fēng)機(jī)運(yùn)行穩(wěn)定,說明此次問題原因分析及解決措施是正確的。
作者:杜廉 金紅波 單紹仁 單位:安陽中聯(lián)水泥有限公司