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1概述
華伊卓資熱電有限公司#4機組為200MW燃煤發電機組該鍋爐是無錫鍋爐廠生產的超高壓,中間再加熱和自然循環固態爐渣煤粉鍋爐,“π”型布置汽包鍋爐,磨共五臺,平常四用一備。東方汽輪機廠汽輪機為單軸、三缸、雙排、中間再熱、間接空冷凝汽輪機。DCS系統采用國電南自公司生產的TCS3000分散控制系統,汽輪機數字電液控制系統 (DEH)為國電南自的maxDNA系統。
2rb控制概述
RB的控制功能主要由順序控制系統(SCS)、模擬量控制系統MCS和燃燒器管理系統(FSSS)實現。(1)FSSS的主要任務是按照一定的順序和時間對磨機進行切除,直至保持磨煤機的數量,并使相應的等離子穩定燃燒同時投入運行。(2)MCS包括幾種獨特的RB控制回路:負荷指令變化率設定、“RB發生”條件、主蒸汽壓力滑壓設定值產生回路、壓力變化率設定、控制方式自動切換等。(3)當RB條件發生時,機組控制方式由協調模式(CCS)轉為汽輪機跟蹤模式(TF),鍋爐主控制在目標負荷自動預設模式下,汽輪機主控制根據機組滑壓設定值,使預置壓力保持在一定的下降速率。FSSS系統按預定的磨機順序自動切除燃料,并使三臺磨煤機運轉正常。同時,燃料主控制自動維護指標符合相應的煤量,機組負荷降低到輔機允許的輸出范圍。
3RB控制策略優化內容:
3.1RB目標負荷一臺送風機跳閘,觸發負荷不低于140 MW,RB目標負荷降至120 MW。一臺引風機跳閘,觸發負荷不低于140 MW,RB目標負荷120 MW。一臺一次風機跳閘,觸發負荷不低于140 MW,RB目標負荷80 MW。
3.2運行方式切換當RB動作時,該單元機組的工作模式由CCS模式轉換為TF模式,鍋爐主控按照15MW/min速率降至目標負荷對應的煤量;汽機主控直接控制主汽壓力。
3.3RB跳磨順序當RB條件發生時,磨煤機跳閘依次為:#2(前墻上層)-#3(前墻中層)-#5(后墻中層),跳磨間隔時間為5秒(一次風機RB時跳磨間隔時間為3秒),最后保留三臺磨煤機運行(一次風機RB保留兩臺磨煤機運行)。同時若#4磨運行時,連鎖啟動A層等離子,穩定燃燒。(1)RB動作后,#2磨煤機跳閘邏輯(以下條件為:“與”邏輯關系):a.RB動作。b.投入的煤層大于等于4層。(2)RB動作,#3磨煤機跳閘邏輯(以下條件為:“與”邏輯關系):a.RB動作。b.投入煤層大于等于4層。c.#2磨煤機已跳閘且延遲時間達到。
3.4RB動作壓力控制方式當發生RB時,機組的壓力控制模式必須切換到滑動壓力模式。并且對滑壓曲線進行自動切換;滑壓速率定值切為0.6MPa/min。
3.5RB動作減溫水控制回路RB發生后鍋爐過熱、再熱器減溫水自動方式下全關,30s后緩慢恢復。
3.6RB動作爐膛負壓控制回路(1)增加爐膛負壓控制采用靜葉閉鎖邏輯。(2)增加爐膛負壓快速拉回回路。
3.7RB投入及復位方式投入條件(以下條件為:“與”邏輯關系):(1)協調方式下允許投入RB功能。(2)不少于三臺磨煤機運行。(3)一次風母管風壓自動投入,送風風量自動投入,引風機負壓自動投入。(4)手動投入。 復位條件:(以下條件為:“或”邏輯關系)(1)當機組負荷小于RB觸發目標負荷時自動復位RB。(2)RB發生后5分鐘。(3)當機組負荷大于輔機負荷,鍋爐和汽輪機參數穩定時,操作人員可以手動退出RB。
3.8控制信號偏差切除回路RB發生時,切除相關控制回路過程變量偏差大切手動保護回路(如爐膛負壓、風量、汽包水位、風機調門等),保證異常工況下測點快速變化時,機組控制回路仍處于自動運行方式,對相關輔機進行安全控制。
3.9RB首出在風機跳閘時,容易同時出現多個RB信號,操作人員很難對輔機的故障進行第一次判斷,延誤事故的處理時間。因此,RB第一輸出邏輯被添加到“RB首出”邏輯中。
3.10RB復位當負荷降至目標負荷時,可自動復位,操作員也可根據實際工況(當機組負荷大于輔機負荷,鍋爐和汽輪機參數穩定時)手動復位,RB試驗無需人工干預,檢查汽包水位、爐膛負壓、主汽溫等參數的調節效果。
4結論
在華伊卓資電廠#4機組RB試驗中,依據現場要求,更改部分邏輯組態、操作畫面及畫面報警,增加爐膛負壓控制采用靜葉閉鎖邏輯、爐膛負壓快速拉回回路,通過RB測試驗證了邏輯配置的正確性,及邏輯優化后的可行性,有效防止機組非停事故的發生。
參考文獻:
[1]趙志丹等.火電機組RB控制策略及其試驗中注意的問題[J].熱力發電,2011(07).
[2]趙志丹等.超臨界機組啟動運行與控制[M].中國電力出版社,2012(03).
作者:田文亮 單位:內蒙古華伊卓資熱點有限公司