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摘要:火力發(fā)電廠發(fā)電過程中,煙氣流量在線監(jiān)測的準(zhǔn)確性一直是困擾環(huán)保部門的一大問題。采用基于計算流體力學(xué)的數(shù)字化分析技術(shù)和工況標(biāo)定的方法,對某電廠煙氣在線監(jiān)測裝置實施了技術(shù)升級,提高了環(huán)保部門對煙氣監(jiān)測的準(zhǔn)確度。結(jié)果表明,采用數(shù)字化分析技術(shù),能夠顯著減小煙氣的在線監(jiān)測誤差,真實反映工業(yè)企業(yè)的煙氣排放情況,有助于更好地處理和控制煙氣內(nèi)有害物質(zhì),使排除煙氣達到國家規(guī)定的環(huán)保排放要求。
關(guān)鍵詞:煙氣;數(shù)字化分析;在線監(jiān)測;環(huán)保
引言
近年來,隨著我國經(jīng)濟的迅猛發(fā)展及工業(yè)化和城市化進程的不斷推進,生態(tài)環(huán)境遭到破壞的問題也接踵而至,嚴(yán)重影響到人們的生活[13]。煙氣排放是造成我國大氣污染的重要因素,而大部分的煙氣排放是煤炭燃燒造成的,尤其是火力發(fā)電過程中排放的大量煙氣占據(jù)了很大比重。火力發(fā)電是我國不可或缺的電力供應(yīng)方式,因此,對其發(fā)電過程中產(chǎn)生煙氣的在線監(jiān)測尤為重要。電力工作者一直在尋找各種方法減少煙氣的污染,除了對煙氣中NOx、SO2和煙塵含量的在線監(jiān)測外,還需要對煙氣的流量進行準(zhǔn)確監(jiān)測。經(jīng)除塵后的煙氣流量在線監(jiān)測的準(zhǔn)確性直接影響到排入大氣的實際煙氣量以及對前期的脫硫、脫硝和除塵等工藝的控制。本文對某電廠除塵器出口的煙氣管道進行了數(shù)字化分析[45],得到了合理的在線監(jiān)測裝置的安裝位置,并進行了工況標(biāo)定,解決了在線監(jiān)測結(jié)果偏差過大的問題。
1在線監(jiān)測工況
根據(jù)某電廠管道圖紙(圖1),建立三維模型如圖2所示。煙氣經(jīng)靜電除塵器后,分別從兩出口進入兩分支管道(圖2),直管段長091D,存在安裝監(jiān)測裝置的可能;兩分支管向下游發(fā)展匯合后,進入豎直向下總管,總管中裝有調(diào)節(jié)流量的百葉閥。原有監(jiān)測裝置安裝在百葉閥上方,該位置管道水力直徑只有053D,直管段嚴(yán)重不足,必將引起原流量監(jiān)測不準(zhǔn)確。除塵器出口管道內(nèi)煙氣的工作溫度為330℃,工作壓力3kPa,工況密度0562083kg/m3,動力黏度為3×10-5Pa•s。除塵后煙氣分支管道為4m×5m×0005m,總管直徑8m×5m,流向如圖2所示。現(xiàn)場最小流量為300t/h,常用流量600t/h,最大流量800t/h,刻度流量1200t/h。靜電除塵后煙氣在線監(jiān)測存在的問題:①管道直管段不足;②管道為方形管道并帶有多處變徑結(jié)構(gòu),屬異形管道;③所測介質(zhì)含粉塵,易導(dǎo)致在線監(jiān)測傳感器磨損堵塞。
2在線監(jiān)測管道氣流分布
采用現(xiàn)場提供的運行參數(shù)對除塵器出口煙氣管道流場進行數(shù)字化分析,如圖3所示。圖3(a)、圖3(b)分別為在線監(jiān)測管道內(nèi)煙氣流動的速度和壓力分布云圖,煙氣在除塵器中流速較慢,在出口處經(jīng)縮徑管后分別進入對應(yīng)1號、2號支管,由于縮徑的減縮結(jié)構(gòu),1號、2號支管中流場分布總體穩(wěn)定。2條分支管道向后發(fā)展并匯入總管,總管氣流在交匯段碰撞混合,流場紊亂,同時由于總管區(qū)域裝有調(diào)節(jié)流量用百葉閥,百葉閥在調(diào)節(jié)流量的同時不斷改變流場,原有流量計安裝在百葉閥前側(cè),必然引起監(jiān)測不準(zhǔn)。1號、2號支管在整條管道模型中直管段最長,并且直管段上下游結(jié)構(gòu)比較簡單,適合安裝在線監(jiān)測裝置。總體分析后,選取管道中具有代表性的切面,分析煙氣在管道內(nèi)的速度和壓力分布。由圖3(c)管道水平切面速度分布可知,1號、2號支管上游為除塵器出口變徑結(jié)構(gòu),受漸縮管區(qū)域緩沖,對1號、2號支管的直管段區(qū)域影響較小,1號、2號支管直管段區(qū)域的速度場和壓力場(圖3(d))較穩(wěn)定,預(yù)計可以得到較好的監(jiān)測精度。1號、2號支管直管段下游流體開始碰撞混合,氣流的速度場和壓力場波動劇烈,不能安裝在線監(jiān)測裝置。
3監(jiān)測裝置安裝位置的選取
根據(jù)現(xiàn)場提供的工況,煙氣經(jīng)靜電除塵后,粉塵含量降低,但并不純凈,為保證在線監(jiān)測裝置不堵塞,傳感器必須具備防堵特性;粉塵的沖刷易引起傳感器磨損變形,降低使用壽命,因此必須具備耐磨特性。綜上工況條件和要求,選用防堵型插入式流量計作為在線監(jiān)測裝置,傳感器結(jié)構(gòu)如圖4(a)所示。2支管結(jié)構(gòu)對稱,只需確定1號支管安裝位置。在1號支管水平直管段,每隔05m取一橫截面,共取7個(為方便觀察,僅顯示5個截面如圖4(b)所示)。由圖4(c)所示的各橫截面平均流速分布曲線可知,在Z=-55m坐標(biāo)前(靠近除塵器出口側(cè))截面平均流速存在波動,Z=-40m坐標(biāo)后截面平均流速逐漸提高;在Z=-55~-40m,流速波動平緩,其中Z=-5~-45m最平穩(wěn)。因此,選Z=-475m截面作為在線監(jiān)測裝置安裝截面。確定流量計安裝截面后,分析1號支管縱切面氣流速度分布均勻的截面,X方向各剖面(1號支管縱切面)速度矢量如圖5所示,在已選Z=-475m截面區(qū)域,X=-9m剖面(1號支管中心剖面)的速度分布合理,流速分布對稱性好,適合安裝在線監(jiān)測裝置,應(yīng)將傳感器插入到X=-9m剖面中心Y=0m處。2號支管安裝位置與1號對稱。
4在線監(jiān)測裝置工況精度
按上述安裝位置將在線監(jiān)測裝置安裝在除塵器出口煙氣1號分支管道上,選取刻度流量12000t/h、最大流量8000t/h、常用流量6000t/h、最小流量3374t/h,采用數(shù)字化分析技術(shù)進行標(biāo)定,獲得的在線監(jiān)測裝置精度分析數(shù)據(jù)見表1。除塵器出口煙氣管道安裝監(jiān)測裝置后實標(biāo)結(jié)果的平均儀表系數(shù)為1274417;儀表線性度044%,符合05級精度;刻度流量下差壓2203954Pa,最小流量下差壓值171247Pa,可以滿足變送器的信號要求。
5結(jié)論
綜上所述,該電廠靜電除塵器出口煙氣測量管道總管中百葉閥調(diào)節(jié)流量時改變管道流場,總管直管段嚴(yán)重不足,不能安裝在線監(jiān)測裝置。根據(jù)數(shù)字化分析技術(shù),對在線監(jiān)測裝置進行技術(shù)升級后發(fā)現(xiàn)其精度能夠達到05級,該復(fù)雜工況下已屬高精度,能夠準(zhǔn)確監(jiān)測煙氣流量,有助于更好地處理和控制煙氣內(nèi)有害物質(zhì),達到國家規(guī)定的環(huán)保排放要求,減輕由于煙氣流量在線監(jiān)測不準(zhǔn)造成的排入大氣煙氣量增加對環(huán)境產(chǎn)生的危害。
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作者:楊磊 孟立輝 單位:陜西省西咸新區(qū)秦漢新城環(huán)境保護局