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1概述
某皮革工業區中心污水處理廠目前實際處理水量2500m3/d~3000m3/d,采用物化+生化(A/B)工藝,生化容積為8000m3,其中A段2000m3,B段6000m3,工藝流程見圖1。
2問題描述及產生原因
2.1A段水質發黑發臭,含硫較高廢水經物化后S2-<5mg/L,但由于A段運行負荷高,曝氣不足,導致A段處于缺氧狀態,硫酸鹽在厭氧菌的作用下重新還原成S2-,導致水質發黑發臭。
2.2B段活性污泥較少,SV30≤17%且表面浮泥較嚴重,水色較深,出水氨氮嚴重超標由于B段進水S2-較高,導致活性污泥中毒或老化死亡,浮于好氧池表面,出水懸浮物和色度較高。好氧池曝氣不均勻,部分污泥沉于池底,再經厭氧上浮,好氧池溶解氧降低,硝化受阻,出水氨氮超標。雖然B段進水pH在7.8~8.0,但出水將至6.8~7.0,,堿度降低而沒有及時補充,導致硝化效果下降,出水氨氮嚴重超標。
3解決措施
3.1A段
3.1.1修復曝氣系統,提高A段曝氣效果。
3.1.2減少A段污泥回流,排出部分污泥,降低污泥濃度。
3.1.3增設好氧上清液至A段回流,進一步提高A段的溶解氧。
3.2B段
3.2.1通過對A段的整改,保證B段進水不含硫化物。
3.2.2修復曝氣系統,提高B段曝氣效果。
3.2.3在B段加入少量面粉、紅糖和磷肥,提高好氧段活性
3.2.4在B段投加稀堿液,補充硝化反應消耗的堿度,保證出水pH在7.2~7.5之間。
4整改后運行效果
4.1A段含硫問題已根本解決
4.2B段好氧段污泥濃度由17%增加至28%5皮革廢水工藝設計中需要重視的問題
5.1由于皮革廢水中硫化物含量較高(特別是毛皮加工),經物化或催化氧化后仍以硫酸鹽的形式存在于水中,在使用水解或厭氧工藝時會重新還原,應慎重考慮。
5.2皮革企業在生產過程中會使用大量石灰,廢水中殘留較多,當采用接觸氧化工藝時會使填料結球、脆化斷裂,不利于掛膜,影響處理效果。
5.3皮革廢水為了消除惡臭,一般會采取密閉+抽氣堿吸收等工藝。由此會導致設備腐蝕加快、檢修困難,隨著時間的延長,密封頂棚坍塌等問題。
5.4皮革廢水由于氨氮含量高,一般的好樣工藝(停留12h~20h)不能滿足硝化反應的要求。
6建議
6.1為了減少收集池臭味的產生,可在進水口加入脫硫藥劑,經反應后提升進入物化反應池,再補加足量后沉淀。可減輕設備的腐蝕或不需專門密閉除臭。
6.2為了防止生化段硫化物厭氧還原,工藝應盡可能避免水解或厭氧,可將物化出水直接好氧生化,在好氧段設立低氧區,提高COD和總氮的去除。
6.3適當延長好氧停留時間,保證硝化反應時間。
7結語
針對某皮革工業區中心污水處理廠出水氨氮不達標的問題,進行了現場分析,指出產生的原因為“好氧進水硫化物含量過高”“、好氧段曝氣不均勻”和“好氧段堿度不夠”,并根據各種原因進行相應的解決措施,最終達到了預期的效果。同時,對皮革廢水工藝設計中需要重視的問題進行羅列,并提出相關建議。
作者:胡斌 單位:臺山市廣聯供水有限公司