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干冰膨脹線(xiàn)燃燒爐熄火故障及處理分析范文

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干冰膨脹線(xiàn)燃燒爐熄火故障及處理分析

摘要:煙廠(chǎng)干冰膨脹線(xiàn)熱端燃燒爐長(zhǎng)期存在生產(chǎn)過(guò)程中異常熄火故障,確定故障原因并采取增加新風(fēng)含氧量、提高火焰檢測(cè)準(zhǔn)確性、降低工藝風(fēng)含水率等措施,解決燃燒爐熄火問(wèn)題,降低燃油損耗量,保證生產(chǎn)的連續(xù)性與穩(wěn)定性。

關(guān)鍵詞:燃燒爐;熄火;故障分析;火焰檢測(cè);新風(fēng)

引言

燃燒爐是柳州卷煙廠(chǎng)干冰膨脹線(xiàn)的關(guān)鍵設(shè)備,是熱端升華裝置的重要設(shè)備組成。經(jīng)過(guò)二氧化碳液體浸漬形成的干冰煙絲被均勻地送入升華器,在升華管中干冰煙絲與由空氣、二氧化碳?xì)怏w、蒸汽組成的高溫工藝氣體接觸,在輸送過(guò)程中,煙絲與工藝氣體充分混合并被加熱,高溫氣流使煙絲中的干冰急劇升華、水分急劇蒸發(fā),在兩者共同作用下,煙絲得到充分膨脹。燃燒爐作為工藝氣體的加溫設(shè)備,一旦出現(xiàn)故障、熄火,將無(wú)法保證工藝氣體的溫度要求,影響產(chǎn)品質(zhì)量。

1燃燒爐系統(tǒng)組成及工作原理

燃燒爐主要由爐頭、管路系統(tǒng)、助燃風(fēng)管道、爐體、輸送風(fēng)道、煙道連接管路、工藝氣體加熱器、廢氣預(yù)熱器、電氣控制系統(tǒng)等組成。燃油經(jīng)油槍進(jìn)入爐頭的燃燒器,點(diǎn)火后燃燒器噴出的火焰在爐體內(nèi)充分燃燒,并將由助燃風(fēng)管道切向流入的工藝廢氣中的有機(jī)物質(zhì)焚化,同時(shí)將爐膛內(nèi)的熱空氣送入工藝加熱器殼體。升華系統(tǒng)中的工藝氣體從工藝加熱器管束內(nèi)流過(guò),被加熱后流向升華器。管束外熱空氣繼續(xù)前行進(jìn)入廢氣加熱器殼體。升華系統(tǒng)中廢氣風(fēng)機(jī)送來(lái)的助燃廢氣從廢氣加熱器管束內(nèi)流過(guò),被加熱后由助燃廢氣管道送入爐頭后助燃焚燒,殼體內(nèi)的熱氣體由煙道排入大氣。

2問(wèn)題

柳州卷煙廠(chǎng)干冰膨脹線(xiàn)燃燒爐自投入使用以來(lái),熄火故障時(shí)有發(fā)生,雖然進(jìn)行過(guò)多次應(yīng)急維修,但一直未能根本解決。工藝風(fēng)溫度是膨脹煙絲生產(chǎn)工藝的重要控制指標(biāo),按照生產(chǎn)膨脹絲牌號(hào)的不同,工藝風(fēng)溫度要求(300~330)℃,而一旦出現(xiàn)燃燒爐熄火故障,工藝風(fēng)溫度會(huì)在20min內(nèi)下降40℃,不能滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求,整個(gè)升華膨脹系統(tǒng)需要停機(jī),燃燒爐需要重新點(diǎn)火預(yù)熱才能繼續(xù)生產(chǎn)。燃燒爐熄火→點(diǎn)火預(yù)熱→重新進(jìn)料生產(chǎn),整個(gè)過(guò)程需要25min左右,燃油每小時(shí)消耗65L/h,每次熄火會(huì)造成約9kg的煙絲浪費(fèi)。燃燒爐熄火故障不僅造成生產(chǎn)成本的增加,同時(shí)嚴(yán)重影響膨脹煙絲生產(chǎn)的連續(xù)性及膨脹煙絲產(chǎn)品質(zhì)量。分析燃燒爐熄火原因并采取相應(yīng)措施,防范焚燒爐熄火現(xiàn)象發(fā)生,降低給產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率帶來(lái)的影響。

3原因分析

針對(duì)焚燒爐熄火問(wèn)題,運(yùn)用頭腦風(fēng)暴法分別從人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)等方面進(jìn)行原因分析,如圖1所示,共辨識(shí)出13個(gè)可能造成燃燒爐熄火的末端影響因素。通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、試驗(yàn)、檢測(cè)和統(tǒng)計(jì)分析等方法及手段對(duì)13個(gè)可能造成燃燒爐熄火的末端影響因素進(jìn)行逐一排查,最終確認(rèn)干冰膨脹線(xiàn)燃燒爐熄火主要有3方面原因。(1)助燃新風(fēng)含氧量低,燃燒前含氧量只有12%左右,導(dǎo)致燃油不能充分燃燒。助燃新風(fēng)含氧量低主要因?yàn)橛胁糠止に囷L(fēng)通過(guò)新風(fēng)管道進(jìn)入爐膛燃燒,而工藝風(fēng)含有水汽、粉塵、二氧化碳?xì)怏w等雜質(zhì)。(2)火焰檢測(cè)裝置因線(xiàn)路干擾或性能不穩(wěn)定誤報(bào)熄火信號(hào),導(dǎo)致燃油供給系統(tǒng)自動(dòng)切斷供油,造成燃燒爐熄火。(3)進(jìn)入爐膛燃燒的工藝風(fēng)含水率高,影響爐膛燃燒環(huán)境。

4解決(改進(jìn))方案

(1)通過(guò)補(bǔ)充新風(fēng),增加爐膛內(nèi)燃燒含氧量,在廢氣風(fēng)機(jī)前端加裝1臺(tái)新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī),提高燃燒前的含氧量。(2)增加1個(gè)火焰檢測(cè)器,增加的火焰檢測(cè)器與原火焰檢測(cè)器并聯(lián)使用,即2個(gè)火焰檢測(cè)器同時(shí)輸出火焰檢測(cè)信號(hào),燃燒爐控制器同時(shí)接收2個(gè)火焰信號(hào),只要其中一個(gè)檢測(cè)器有火焰信號(hào),即可認(rèn)為燃燒正常,避免火焰檢測(cè)器誤報(bào)。(3)加裝排水裝置,通過(guò)工藝風(fēng)管道排水,減少進(jìn)入爐膛內(nèi)廢氣的含水率,改善爐膛內(nèi)的燃燒環(huán)境。

5實(shí)施過(guò)程

5.1增加新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)設(shè)備原設(shè)計(jì)燃燒爐膛新風(fēng)主要由廢氣風(fēng)機(jī)提供,新風(fēng)口距離廢氣風(fēng)機(jī)15m,且為自然吸風(fēng)口,新風(fēng)含氧量檢測(cè)只有12%左右(圖2),在風(fēng)口加裝1臺(tái)新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī),增加新風(fēng)量從而提高新風(fēng)的含氧量。(1)補(bǔ)充新風(fēng)風(fēng)機(jī)選型。原燃燒爐新風(fēng)主要由廢氣風(fēng)機(jī)提供,生產(chǎn)過(guò)程中廢氣風(fēng)機(jī)運(yùn)行狀況:運(yùn)行頻率30Hz,風(fēng)機(jī)額定風(fēng)量138m3/min,進(jìn)入爐膛的風(fēng)量4968m3/h。參考廢氣風(fēng)機(jī)的風(fēng)量、現(xiàn)場(chǎng)的安裝位置、需要的風(fēng)機(jī)尺寸、運(yùn)行噪聲等因素,選擇輸入約為同等風(fēng)量的風(fēng)機(jī)。風(fēng)機(jī)型號(hào)為多翼式離心風(fēng)機(jī)ZCF-3A,風(fēng)量(3399~5019)m3/h。(2)安裝新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)。利用原來(lái)的新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)管,在風(fēng)管入口處安裝新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)(圖3)。(3)安裝風(fēng)機(jī)電氣控制器。在廢氣風(fēng)機(jī)控制電柜中安裝新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)電氣控制器,并編寫(xiě)新風(fēng)補(bǔ)充風(fēng)機(jī)控制程序,對(duì)原新風(fēng)控制程序及操作畫(huà)面進(jìn)行完善。

5.2增加一個(gè)火焰檢測(cè)器為避免火焰檢測(cè)器誤報(bào)熄火信息,在原有火焰檢測(cè)器的對(duì)面,利用火焰觀察孔,加裝一個(gè)火焰檢測(cè)器,加裝的火焰檢測(cè)器與原檢測(cè)器相對(duì)獨(dú)立,兩路信號(hào)并聯(lián)輸入控制器,只要其中一個(gè)火焰檢測(cè)器的信號(hào)不為0,即認(rèn)為燃燒爐運(yùn)行正常,原理見(jiàn)圖4。(1)在原火焰檢測(cè)器的對(duì)面,對(duì)原鏡式人工火焰觀察孔進(jìn)行改造,加裝一個(gè)火焰檢測(cè)器,2個(gè)火焰檢測(cè)器同時(shí)檢測(cè)同一火焰區(qū)域。(2)安裝、連接新裝火焰檢測(cè)器的控制信號(hào)線(xiàn)路,將新火焰探測(cè)器的信號(hào)并入燃燒爐控制器,并修改、完善相應(yīng)的控制程序。

5.3工藝管道加裝排水裝置燃燒爐運(yùn)行過(guò)程中,有部分工藝風(fēng)進(jìn)入爐膛內(nèi)燃燒,工藝風(fēng)主要成分有粉塵、膨脹后的二氧化碳?xì)怏w、水汽等,為避免過(guò)多的水汽進(jìn)入爐膛對(duì)柴油燃燒環(huán)境產(chǎn)生影響,在工藝管道熱交換器前端,蒸汽噴加口下方加裝冷凝水排放裝置,及時(shí)排放存積的冷凝水。

6結(jié)束語(yǔ)

通過(guò)對(duì)燃燒爐熄火末端影響因素的分析和驗(yàn)證,明確造成燃燒爐熄火的根本原因,針對(duì)各項(xiàng)原因?qū)嵤┫鄳?yīng)改進(jìn)措施。改進(jìn)后,平均每月減少燃燒爐熄火故障時(shí)間4h,通過(guò)折算可降低干冰膨脹線(xiàn)設(shè)備故障率0.3%,生產(chǎn)過(guò)程連續(xù)性得到有效改善,保障了膨脹絲產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量,同時(shí)減少了燃油、物料的消耗。

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作者:黃海松 單位:廣西中煙工業(yè)有限責(zé)任公司柳州卷煙廠(chǎng)

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