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摘要:隨著汽車制造工業的不斷發展,企業在加工汽車前殼產品時,遇到在產量不斷增加的同時花鍵銑床生產效率低的問題。通過改造花鍵銑床的傳動齒輪,提高設備的生產效率,從而獲得良好的效果,可借鑒給從事設備改造的人員。
關鍵詞:花鍵銑床;傳動齒輪;生產效率
設備改造是指為了改善現有設備的性能和提高生產效率,對設備進行技術革新或結構改進。可通過改變或加大現有設備的容量、體積、形狀或功率等,提高設備的生產能力,以滿足生產之需;又可用先進的科學技術成果對現有設備加以改進,以提高設備的現代化水平,改變其技術落后的狀況,具有投資少、時間短、見效快等優點。
1出現問題
小批量生產加工汽車前殼產品如圖1所示,根據汽車前殼加工工藝,選擇采用若干CK6140型數控車床、Y631K型花鍵銑床等設備組成加工生產線,能滿足企業汽車前殼生產綱領和加工工藝的參數需要,經濟實惠。但隨著汽車前殼產量的增多,在汽車前殼的加工時,就突顯加工時間過長、生產效率低的問題,滿足不了當前企業發展生產的需求。
2解決方法
2.1分析問題
為解決汽車前殼的生產效率低的問題,從目前生產汽車前殼的現有條件,即人員、設備、環境、方法、原材料等方面著手[7],減少企業新設備的購置,節省設備投資。首先分析生產汽車前殼的生產工序,并現場測量汽車前殼每一道工序的加工時間,數據統計如表1。由表1可以看出,汽車前殼銑花鍵加工時間最長,為43分鐘,而在銑花鍵的前幾道工序中,最長加工時間只有6.78分鐘,這是導致汽車前殼加工時間長的主要原因。而各工序加工時間又極不平衡,大量的待加工汽車前殼積壓在銑花鍵工序上,因此,汽車前殼生產效率不高,問題瓶頸就在銑削汽車前殼花鍵工序上。
2.2找出問題
為了降低汽車前殼銑花鍵加工時間,提高生產效率,同時確保汽車前殼花鍵零件的加工質量不變,從影響生產汽車前殼銑花鍵的人員、機床、材料、方法等四個要素著手,采用魚剌圖分析法進行分析[2],如圖2所示,對問題進行深入研究。對各因素進行驗證,將資料統計如表2所示,以便找出產生問題的主要原因。根據要因驗證結果,主要原因是Y631K型花鍵機床進給速度太慢。
2.3解決問題
為了解決Y631K花鍵銑床進給速度太慢的主要問題,將原有的汽車前殼花鍵加工時間縮短,并且滿足現在汽車前殼花鍵生產線的生產節拍要求,對Y631K花鍵銑床進行改造,以提高加工汽車前殼花鍵生產效率。
2.3.1分析銑床傳動系統中的齒輪比根據Y631K花鍵銑床的傳動齒輪比和傳動齒輪與進給速度的關系,各傳動齒輪位置如圖3所示,得出Y631K花鍵銑床進給公式:再根據Y631K花鍵銑床的傳動齒輪分析,齒輪A1、齒輪C1、齒輪D1已經是最大傳動比,所以要提高花鍵銑床的進給速度S,只有改變齒輪B1。
2.3.2重新設計傳動齒輪B1根據《Y631K型花鍵銑床說明書》中的傳動齒輪參數與進給速度的關系,運用軟件工程的建模,經過建模過程,對系統實行最優控制,獲得傳動齒輪參數與進給速度變化的資料和數據,從而選擇比較合理的參數,即銑床傳動齒輪B1由原來的60齒改為30齒時,齒輪傳動與進給速度的狀態是較好的。因此,重新設計花鍵銑床傳動齒輪[3]B1,齒數為30齒,其它參數模數m、壓力角α等不變。而Y631K花鍵銑床的傳動齒輪A1、齒輪C1、齒輪D1保持不動。
2.3.3安裝調試銑床加工好重新設計的Y631K花鍵銑床傳動新齒輪[4]B1,安裝調試好Y631K花鍵銑床如圖4所示。充分利用花鍵銑床的進給公式,改造齒輪傳動的大小。因此,進行Y631K花鍵銑床的結構改造,能很好地解決生產中出現汽車前殼花鍵加工效率低的問題。
3改造效果
改造后的Y631K花鍵銑床,通過一個月的汽車前殼產品生產試運行,汽車前殼銑花鍵加工時間由原來的43分/件,降低到只需18.7分/件,生產效率提高230%,而且加工質量精度穩定。每臺Y631K花鍵銑床班產由以前的8件,提高到班產19件。從而提高了汽車前殼花鍵的加工效率。
參考文獻:
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[4]周憶.應用數控技術改造花鍵軸銑床[J].機械工藝師,2002(2):23-24.
作者:張映紅 戴軍 單位:柳州職業技術學院