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一、運(yùn)行中出現(xiàn)的問題
在生產(chǎn)過程中乙二醇再生裝置逐漸暴露出以下幾點(diǎn)問題:
(1)乙二醇再生裝置中出現(xiàn)凝析油含量增加的情況,嚴(yán)重影響裝置操作的平穩(wěn)性和安全性。
(2)低溫的醇烴液(-15℃)通過導(dǎo)熱油加熱至50℃,而高溫的貧液(65℃)通過冷卻循環(huán)水降溫至30℃,低溫醇烴液冷量未得到有效利用,重復(fù)出現(xiàn)加熱和再制冷矛盾工藝,能量浪費(fèi)很大。
(3)采用開放式冷卻循環(huán)水進(jìn)行冷卻,塔頂冷卻器換熱管束嚴(yán)重結(jié)垢,影響冷卻效果,造成回流泵高溫運(yùn)行。同時為保持水質(zhì),需要長期使用殺菌劑、阻垢劑,補(bǔ)充新鮮水,操作成本極高,同時造成大量水資源浪費(fèi)。
二、工藝優(yōu)化改造措施確定和現(xiàn)場實(shí)施
乙二醇與凝析油的分離溫度是能否開展工藝改造的關(guān)鍵,經(jīng)過組織技術(shù)人員查閱資料、技術(shù)咨詢和現(xiàn)場試驗(yàn)驗(yàn)證,證明乙二醇富液和凝析油在0℃條件下分離效果能夠保證。借鑒其它成功的做法證實(shí),采用空冷器代替?zhèn)鹘y(tǒng)的循環(huán)水冷卻成本更低,效果更好。經(jīng)過以上的咨詢和驗(yàn)證,加上現(xiàn)場可操作性勘察,最終確定對乙二醇再生工藝進(jìn)行如下優(yōu)化和改造:
(1)增加容積更大的三相分離器,確保油醇分離時間,增強(qiáng)分離效果。
(2)低溫分離器分離出來的醇烴混合液加熱溫度由原來50℃降低至0℃運(yùn)行。同時將0℃的富液作為冷媒引入貧液冷卻器對乙二醇貧液進(jìn)行冷卻。(3)將原塔頂冷卻器改為空冷器,停運(yùn)循環(huán)水冷卻系統(tǒng)。
三、效果評價
1.生產(chǎn)百萬方天然氣的燃?xì)庀牧看蠓陆怠=?jīng)過對導(dǎo)熱油爐燃?xì)庀牧康谋O(jiān)測統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)工藝改造后每生產(chǎn)百萬方天然氣消耗的燃料氣由原來的482方降低至259方,節(jié)氣效果明顯。
2.通過取樣觀察發(fā)現(xiàn)油醇分離效果明顯提高,乙二醇再生裝置運(yùn)行過程中不需要進(jìn)行除油操作,油醇互竄現(xiàn)象基本消除。
3.塔頂閃蒸氣冷卻效果明顯增強(qiáng),溫度由原來的55℃左右降低至30℃,確保回流泵正常運(yùn)行。
4.循環(huán)水停運(yùn)每年可節(jié)約新鮮水5000方左右,同時節(jié)約阻垢、殺菌藥劑和技術(shù)服務(wù)費(fèi)用23.2萬元/年。總之,通過工藝優(yōu)化改造,使乙二醇再生裝置運(yùn)行參數(shù)更加穩(wěn)定,大幅減少了工藝運(yùn)行各個環(huán)節(jié)的能量消耗。同時為其它同類裝置的設(shè)計、建設(shè)和運(yùn)行提供了寶貴的經(jīng)驗(yàn)借鑒。
作者:賀江波唐洪軍徐樂樂李志剛單位:中國石油塔里木油田公司