本站小編為你精心準備了堿液回收的節(jié)能降耗論文參考范文,愿這些范文能點燃您思維的火花,激發(fā)您的寫作靈感。歡迎深入閱讀并收藏。
1發(fā)酵生產環(huán)節(jié)CO2回收與平衡優(yōu)化研究
1.1原有CO2回收系統(tǒng)分析和可改進點
圖2為目前華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司現(xiàn)用的CO2回收流程。發(fā)現(xiàn)問題:(1)CO2回收問題。回收量和回收能力不匹配。由于生產旺季產氣量大,廠內的儲氣罐數量有限,因此在旺季時候回用不及時只能放掉一部分CO2,而淡季時候由于產氣量滿足不了廠內罐裝等工序的需求,不得不需要外購CO2氣體。(2)CO2冷量資源浪費。華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司的CO2儲罐出來的CO2直接使用蒸汽加熱使其汽化供使用點使用,這樣CO2本身冷量白白浪費掉了。(3)雜氣浪費。CO2在回收過程中產生一定量的雜氣,這一部分雜氣直接外排,造成浪費。
1.2CO2回收平衡優(yōu)化技術
1.2.1CO2回收方面改進方法華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司在廠區(qū)內新建2座儲量為50m3的CO2儲罐,將旺季產的CO2中剩余部分儲存起來,待生產淡季產氣不足時,汽化供廠內需要。
1.2.2雜氣的回收利用CO2回收過程中,在冷凝器和提純塔的兩個環(huán)節(jié)均會產生雜氣(即純度不達標的CO2氣體)。雜氣回收利用方案如下:首先,對廠內的管道進行了改造,在冷凝器,提純塔至氣動閥門等儀表之間上布置管道,將雜氣和使用點連接起來;在雜氣使用前需要對其減壓,雜氣壓力從17.5kgf/cm2降至7-8kgf/cm2,供廠區(qū)儀表設備用風。這樣做不僅省去了空壓機制備壓縮空氣的環(huán)節(jié),并由于雜氣不含水汽,不會引起管道凝水結露等現(xiàn)象。雜氣回用使得雜氣得到了極好的利用,基本可以利用到回收雜氣的60-70%,并由此減少了空壓機的使用,最終降低了能耗。
1.2.3液態(tài)CO2冷量回收技術全廠共有7個CO2儲罐,全容積在50m3左右。在CO2儲罐內,CO2以液態(tài)形式存在,需汽化后方可使用。汽化過程是一個吸熱過程,之前是通過蒸汽加熱的方式達到汽化。啤酒廠經過節(jié)能改造現(xiàn)將CO2儲罐內的液態(tài)CO2儲送至酒精儲罐(即冷媒罐,用于給酒降溫),酒精儲罐底部設盤管用于熱交換,液態(tài)CO2從盤管內流過,利用酒精儲罐的溫度將其升溫3℃左右;同時達到了給酒精儲罐降溫的目的(酒精儲罐內冷媒溫度從4℃降至1℃)。如此一來,降低了酒精儲罐降溫時制冷機的使用頻次,達到了節(jié)能降耗的效果。然后用CO2液體給循環(huán)水降溫,循環(huán)水用來給設備降溫,這樣,降低了自來水的使用率和制冷設備的使用。CO2氣體冷量回用工藝流程圖見圖3。
目前,華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司堿的使用量很大,產生的廢堿液就直接處理排放,而排放的廢堿液濃度約有1%,如果能提純回收利用,將節(jié)約大量堿液和水。羅杰和楊誨彤在文獻[3]中介紹了包裝車間洗瓶機堿液回收改造的成果,經過改造生產工藝不但得到有效保障,而且提高了生產效率,更是獲得可觀的經濟效益和環(huán)境效益。
2.1堿液來源和水質廢堿液主要是來自于洗瓶機產生的,啤酒成品包裝車間的洗瓶機用來對回收酒瓶進行清洗除標,采用濃度為2%的氫氧化鈉堿液作為主體清冼劑。洗瓶機連續(xù)運行5天后,回收酒瓶上的商標紙纖維、泥沙、殘酒等物質會混入到堿液中,使堿液的濃度降低,洗滌效果明顯下降,產生大量的廢堿液。冼瓶機廢堿液的水質見表1。
2.2堿液回收工藝-靜置沉淀-砂濾目前堿液回收工藝主要是混凝沉淀和靜置沉淀,然后過濾。混凝沉淀工藝能夠有效的去除廢堿液中的懸浮性顆粒雜質,對廢堿液的預處理具有明顯的效果。但是混凝沉淀過程存在藥劑用量大的弊端,混凝劑的投加增加了凈化的成本。為避免這一缺點,采用靜置沉淀方式來取代混凝沉淀對廢堿液進行預處理。與混凝沉淀相比,自由沉淀過程是以犧牲時間為代價換取凈化成本上的降低。由于廢堿液屬于間歇性排放,所以在時間上可以得到一定的延長。通過集中收集單次排放的廢堿液后,連續(xù)對廢堿液進行凈化回收,在用時上比混凝沉淀要長,但是并不影響處理過程。且靜置沉淀-砂濾的工藝過程簡單,處理成本低,適合延時處理;雖然處理用時長,但其處理效果能滿足華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司實際需要。故確定本啤酒廠的堿液回收方案流程見圖4。經過試驗,通過建立堿液回收工藝,堿液的使用周期由5天增加為8.5天,節(jié)約了堿和自來水的使用量。
3生產輔助環(huán)節(jié)節(jié)能技術研究
3.1存在的問題目前華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司運行的制冷系統(tǒng)主要存在以下問題:首先,各大小制冷劑在運行時沒有進行依據生產所需量盡行優(yōu)化組合調配使用,造成部分制冷劑能量運行浪費。其次,制冷劑在制冷過程中會伴隨著水和空氣的進入,這樣不僅降低了系統(tǒng)的蒸發(fā)能力,又增加了運行成本。
3.2節(jié)能技術方案的確定根據現(xiàn)場存在的問題,在設備運行上,我們通過合理安排開關機時間來解決,針對不同的蒸發(fā)溫度系統(tǒng),按照機械負荷的要求選配壓縮機,以滿足進貨旺月的要求。實際運行時,通過調節(jié)運行時間,調整制冷系統(tǒng)供冷量。為了降低壓縮機能耗,首先需要做到根據負荷調整壓縮機運行臺數和運行時間,保證壓縮機提供的冷量接近實際好冷量;其次,盡量增加夜間壓縮機運行時間,減少白天壓縮機運行時間。不僅因為用電低峰電費低,而且因為夜間冷凝溫度較低,制冷系統(tǒng)效率高。針對含有的不凝性氣體和水問題,采取了簡單易行的現(xiàn)在使用范圍廣的氨純化系統(tǒng)。
3.3氨純化方案氨在低壓儲罐內以氣相和液相兩種狀態(tài)存在,現(xiàn)有3個低壓儲罐,每個儲罐的容量為50m3,其中1個儲罐控制壓力在2.1kgf/cm2,1個儲罐壓力為2.1kgf/cm2,另有1個儲罐作為備用。低壓儲罐的氨進入制冷機制冷后,進入蒸發(fā)冷卻器。蒸發(fā)冷卻器共有10臺,在此氨轉為液氨,進入高壓儲罐內儲藏。高壓儲罐內壓力為10kgf/cm2,共有2個儲罐,每個容量25m3。高壓儲罐內的液氨送入使用點進行制冷,使用點集中在糖化、發(fā)酵和過濾階段。經使用點后的氨回到低壓儲罐內。制冷系統(tǒng)為全封閉密閉運行,幾乎無氨的損耗。但由于機器含油,需定期排放;另在維護和檢修過程中有少量的氨損耗。
4結束語
(1)糖化生產環(huán)節(jié)節(jié)能技術優(yōu)化研究成果:將原有煮沸時間64min縮短為54min。(2)發(fā)酵環(huán)節(jié)CO2回收與平衡優(yōu)化研究:廠內產生的CO2全部回收,并達到了產生量和使用量的動態(tài)平衡,廠內達到了自給自足。(3)包裝生產環(huán)節(jié)堿液回收利用技術研究:新建堿液回收裝置,回收工藝為廢堿液-沉淀-砂濾,使堿液使用周期由5天增加到8.5天。(4)生產輔助系統(tǒng)主要是從氨純化方面節(jié)能。新建氨純化后,可節(jié)約電能。(5)針對啤酒廠各個環(huán)節(jié)的能耗進行研究,形成了一個可復制的節(jié)能技術集成,可作為成套技術進行推廣。
作者:孫立坤王國懿呂超石小力張勇馬旭單位:大連宇都環(huán)境工程技術有限公司華潤雪花啤酒(遼寧)有限公司