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工程機械故障診斷研究范文

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工程機械故障診斷研究

摘要:

主要分析了工程機械曲柄連桿機構的故障以及產生故障的原因,診斷曲柄連桿機構的故障,最后著重探討了應對曲柄連桿機構故障的一些排除方法。為解決發(fā)動機故障提供參考意見。

關鍵詞:

曲柄連桿機構;工程機械;故障診斷;排除方法

1工程機械曲柄連桿機構故障現(xiàn)象及原因

1.1活塞敲缸現(xiàn)象及原因分析

(1)現(xiàn)象。當發(fā)動機在工作時,氣缸壁與活塞碰撞,從而發(fā)生出聲響,則稱之為活塞敲缸,主要現(xiàn)象表現(xiàn)為:當發(fā)動機在運轉時,發(fā)出“當、當、當”節(jié)奏聲音;隨著發(fā)動機溫度升高,異常的響聲會逐漸減少或者消失;發(fā)動機排出藍白色的煙色。

(2)分析原因。首先第一點,是因為氣缸壁與活塞之間的間隙原因。當發(fā)動機在工作時,活塞頂部會有氣體壓力存在,在作功和壓縮過程當中,排氣和進氣兩個行程要小于氣體對活塞的作用力,在作功過程當中,轉過共線位置時候的連桿會呈現(xiàn)出傾斜狀態(tài),從而活塞會出現(xiàn)側壓力,這時候活塞一側就會被壓在氣缸壁的左邊。壓縮過程中,活塞頂部有壓縮氣體壓力存在,轉過共線位置一直到越過止點時,壓縮氣體會將活塞壓在氣缸的另一側。因此,引起氣缸壁與活塞之間的間隙原因主要在于氣體壓力作用導致的,將活塞壓在氣缸壁上,當活塞運動時就會發(fā)生響聲,會導致氣缸壁與活塞的磨損。連桿扭轉的原因,連桿承受著慣性力、氣體壓力、旋轉離心力等,主要是做擺動較高速的長桿,由于連桿受力原因多變,容易導致連桿出現(xiàn)扭曲現(xiàn)象,如果發(fā)動機在不正常的燃燒情況之下,會造成連桿彎曲,之后連桿兩端的軸線就會出現(xiàn)不平衡狀態(tài),連桿回轉也不會在同一平面內,連桿活塞與活塞銷擺動時候,會與氣缸壁發(fā)生碰撞而發(fā)出異響。

1.2活塞銷響

(1)現(xiàn)象。活塞銷響的現(xiàn)象主要發(fā)出“咯兒”響聲,而且聲音比較尖銳,當?shù)∷佥^高時候,這種聲響較為清晰。

(2)原因分析。活塞銷主要承受著沖擊負荷,壓緊活塞銷,從而在運轉時產生磨損。久而久之,由于修理不當導致增大配合間隙,當間隙增大到一定程度,活塞運動時,其方向、加速度大小也由于活塞位置而發(fā)生相應的改變,活塞銷與活塞的壓緊也會產生相應的變化,從而發(fā)出撞擊的響聲,如果沒有潤滑油的時候,活塞銷的異響就會更加的清晰明顯。

1.3連桿軸承

(1)現(xiàn)象,連桿軸承會因為軸徑與連桿軸承之間的碰撞,而發(fā)出聲響,當發(fā)動機工作時,會發(fā)出“當”節(jié)奏金屬敲擊聲音,單缸斷火之后會消失或者減少響聲,隨著負荷量逐漸的增大而響聲也會逐漸的增大,轉速提升會伴隨著機油壓力下降現(xiàn)象。

(2)原因分析。發(fā)動機工作時,由于連桿軸承與軸徑配合間隙過大,導致連桿軸承發(fā)出異響,主要原因是因為磨損、連桿螺栓松動、修理發(fā)動機時,配合間隙不當導致間隙過大,致使連桿軸承發(fā)出響聲。

1.4整體式曲軸主軸承響

(1)現(xiàn)象,發(fā)動機加速較為突然,敲擊聲會發(fā)出“剛”聲響,嚴重時還會發(fā)生機體振動現(xiàn)象,隨著負荷增大響聲也隨之而增強,較近的兩個缸位斷火時,聲響會消失或者是減弱,并會伴隨著機油壓力下降現(xiàn)象。

(2)原因分析。在正常工作當中,曲軸主軸頸與軸承發(fā)生磨損,導致過大配合間隙,磨損緩慢且平穩(wěn),大部分都發(fā)生在損耗期間。由于發(fā)動機潤滑系統(tǒng)故障、發(fā)動機溫度升高、潤滑油質量較差等原因,致使?jié)櫥筒涣迹銜谀p進程中導致增大配合間隙。此外,曲軸主軸承蓋螺栓松動也會導致增大間隙。

1.5曲軸軸向竄動聲響

(1)現(xiàn)象,比較于曲軸主軸承聲響,曲軸軸向竄動聲響與曲軸主軸承聲響有些類似。

(2)原因分析。軸承軸向間隙必須要有,但是有了間隙之后,由于受到軸向的影響,會導致曲軸前后竄動。為了限制竄動,一般會采用止推墊安裝在曲軸上,當發(fā)動機工作時,曲軸止推墊必然會產生磨損,如果止推墊磨損必將會增大軸向間隙,會因為前后竄動而發(fā)出聲響。

2工程機械曲柄連桿機構故障診斷與排除

2.1活塞敲缸故障診斷與排除

診斷活塞敲缸故障,要根據(jù)現(xiàn)象對活塞敲缸情況就進行確定,拆下噴油器,向氣缸注入機油,撬動飛輪,估計機油流入活塞周圍間隙后啟動發(fā)動機。如果活塞敲缸響聲消失,則說明是活塞敲缸故障。如果在早期就發(fā)生活塞敲缸故障時,主要原因是因為活塞銷、活塞銷襯套、連桿軸承過緊,從而導致活塞產生拉傷,這時應當進行單缸斷火實驗,如果斷火之后異響消失,則表明有活塞敲缸,應當深入檢查,采用針對性的措施來排除故障。如果在使用階段發(fā)生故障,大部分的主要原因在于連桿變形原因,進行單缸斷火實驗,斷火之后如果異響沒有消失,說明是由于連桿變形引起的活塞敲缸,應當進一步深入檢查和校正。如果在損耗期間發(fā)生活塞敲缸,隨著溫度變化而不斷變化響聲,排氣管有藍白色的煙,大部分是因為氣缸壁與活塞磨損造成過大配合間隙,應當立即檢修發(fā)動機。

2.2活塞銷響故障診斷與排除

活塞銷響故障發(fā)生,一般都是在損耗階段,如果具有較高怠速,或者是油門抖動時,產生的異響是非常明顯的。發(fā)動機溫度逐漸升高,活塞銷響的異響也隨之而不斷增大,單缸斷火時的異響有變化。如果出現(xiàn)以上現(xiàn)象,則可以診斷為活塞銷響。拆卸之后應當對其進行檢查,對其進行更換,使得活塞銷配合間隙符合要求。

2.3連桿軸承故障診斷與排除

如果在正常使用階段、早期故障期間發(fā)生連桿軸承響聲。大部分是因為連桿螺栓松動原因,堵塞了潤滑油路、連桿軸承裝配不恰當?shù)仍颉胃讛嗷饘嶒炛螅瑢Ω孜贿M行確定,如果單缸斷火之后響聲消失或者逐漸減小,則表明這個缸位有故障,否則表明故障在其他缸位當中,應當繼續(xù)檢查。如果在損耗期間發(fā)生連桿軸承異響,并且伴隨著機油壓力下降現(xiàn)象,表明每個缸位連桿軸承有過大的間隙,應當及時修理發(fā)動機。

2.4整體式曲軸主軸承響診斷與排除

如果發(fā)生在正常使用階段,或者是早期階段,曲軸主軸承響大部分是因為個別軸承蓋松動,或者是潤滑油路被堵塞,使得軸承磨損從而導致出現(xiàn)過大的間隙。這時候采用相鄰的兩個缸位進行斷火實驗,對缸位進行確定,如果斷火實驗時候響聲消失或是逐漸減小,則表明這兩個缸位軸承有響聲,如果在損耗期間發(fā)生整體式曲軸主軸承響,伴隨著機油壓力下降現(xiàn)象,則說明軸承之間的間隙過大,應當對發(fā)動機進行全方位維修。

2.5曲軸軸向竄動聲響診斷與排除

一般在使用很久之后,才會發(fā)出曲軸軸向竄動聲響,怠速時候就能聽到很清晰的“剛”金屬響聲。如果踩下離合器踏板就會減少異響,或者異響消失。這表示曲軸軸向竄動響。如果發(fā)動機在停轉狀態(tài)時,可以撬動飛輪,安裝百分表測量,如果曲軸軸向竄動測量超過一定范圍或者是數(shù)值,則說明曲軸軸向竄動出現(xiàn)異響,應當立即更換曲軸止推墊。

3總結

綜上,采用圖文結合的方式,介紹了發(fā)動機異響故障診斷方法以及排除方法。以實際情況,主要從工作原理、結構以及檢測故障三方面進行了詳細的論述。針對以上異響診斷,必須充分掌握異響的規(guī)律以及診斷方法,只有對這兩方面進行熟悉了解,異響故障以及排除就容易得多。

參考文獻:

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作者:劉華平 單位:山西路橋建設集團有限公司陽泉分公司

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