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摘要:大型汽輪機均采用電液控制的運行方式,在汽輪機運行前需進行掛閘試驗。針對某大型燃煤電廠汽輪機在調試過程中發生的汽輪機掛閘故障,分析了各種可能造成汽輪機掛閘的原因,并介紹了查找故障原因所采取的各種技術措施,為同類型機組在調試時處理相關故障,提供可借鑒的分析思路。
關鍵詞:燃煤電廠;汽輪機;掛閘;故障;電液控制;調試;閥門;卡澀
0概述
某新建電廠1號機組主要承擔電網的基本負荷,且需承擔供熱所需的熱負荷,具有一定的調峰能力(35%~100%)。采用的汽輪機型號為NC350-24.2/0.4/566/566,是具有超臨界蒸汽參數、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、雙抽供熱、濕冷凝汽式機組。在汽輪機調節系統中,采用了高壓抗燃油。機組的高壓抗燃油系統包含了供油系統、危急遮斷系統及執行機構。供油系統的功能是提供高壓抗燃油,并以此驅動伺服執行機構,從而調節通過汽輪機的蒸汽流量。危急遮斷系統由4個AST電磁閥、2個OPC電磁閥、1個隔膜閥及機械超速遮斷機構組成。在該機組汽輪機運行前的掛閘試驗中,發現了某些設備存在故障。分析了各種可能造成汽輪機掛閘的原因,并采取了技術措施進行了處理,最終完成了掛閘試驗。
1危急遮斷系統的運行方式
運行時,危急遮斷系統的4個AST電磁閥通電后勵磁關閉,從而封閉了自動停機危急遮斷(AST)母管上的抗燃油泄油通道,即建立了所有蒸汽閥執行機構活塞下腔的油壓。當電磁閥失電后,閥門打開,則總管油壓被缷壓,導致所有汽閥關閉從而使汽輪機停機。OPC電磁閥是超速保護控制電磁閥,正常運行時,2個OPC電磁閥不帶電,為常閉狀態,封閉了OPC總管油液的泄放通道,使調節汽閥和再熱調節汽閥的執行機構的活塞下腔能夠建立起油壓。一旦OPC控制板動作,2個OPC電磁閥就被打開,使OPC母管的油液被泄放,能使高壓調節閥和中壓調節閥迅速關閉。當機組正常運行時,隔膜閥上腔室的潤滑油壓力壓迫閥門關閉,堵住了EH危急遮斷油母管通向回油管的通道。當機械超速遮斷機構動作或手動超速試驗杠桿時,不論是單獨動作,還是同時動作,均能使透平油的壓力降低或消失,因而使壓縮彈簧頂開隔膜閥閥門,從而將EH危急遮斷器的油液排至回油管,AST安全油壓被迅速卸壓,此時,將關閉所有的進汽閥。危急遮斷系統的布置和結構。
2故障現象
2017年某日,該機組首次進行了汽輪機調門的嚴密性試驗,關閉汽輪機所有的高壓調節門和中壓調節門,開啟所有的高壓主汽門和中壓主汽門。在進行汽輪機調門嚴密性試驗過程中,當汽輪機轉速下降至1601r/min時,汽輪機的掛閘開關信號(ASL1、ASL2、ASL3)突然消失,汽輪機跳閘。就地檢查了汽輪機調節保安系統,沒有發現泄漏等異常情況。再次進行汽輪機的掛閘試驗,發現在建立掛閘油壓的過程中,汽輪機掛閘的3個油壓開關(ASL1、ASL2和ASL3)均不發出信號,而且油壓低開關(ASP2)總是在發信號,造成汽輪機的掛閘油壓建立失敗,汽輪機跳閘。檢修后,再次進行汽輪機的掛閘試驗,汽輪機的掛閘油壓仍無法建立,掛閘試驗失敗。
3故障原因
根據汽輪機危急遮斷系統的布置和結構,分析并尋求汽輪機掛閘故障的原因。首先,檢查4個AST電磁閥和2個OPC電磁閥的電源,電源接線正常,由此排除了AST電磁閥失電導致油路卸壓的可能性。然后采用排除法,對可能造成汽輪機掛閘故障的原因進行了逐條分析,認為主要原因可能存在于多個方面。
3.1AST電磁閥卡澀
AST電磁閥的連接結構。4個AST電磁閥具有串聯和并聯結構,即電磁閥AST1和AST3并聯、電磁閥AST2和AST4并聯,然后將兩組并聯的電磁閥再連接為串聯回路。電磁閥AST1和AST3處于安全油的來油端,電磁閥AST2和AST4處于泄油端。只要有電磁閥AST2和AST4中的任1個閥門關閉不嚴,油壓低開關ASP2會發出信號;同理,只要電磁閥AST1和AST3中的任1個閥門關閉不嚴,油壓高開關ASP1就會發出信號。所以,在這4個電磁閥中,只要有某個電磁閥關閉不嚴,就有可能使汽輪機的安全油壓偏低,造成汽輪機無法掛閘。
3.2OPC電磁閥和單向閥卡澀
2個OPC電磁閥是并聯排列,當任1個OPC電磁閥帶電后,OPC壓力油會被泄出,引發所有的調節門關閉,同時保持安全油壓的穩定。如果ASL油壓開關取樣管前的單向閥存在卡澀或泄漏現象,同時OPC電磁閥也存在卡澀時,安全油被泄去也是有可能的。
3.3隔膜閥關閉不嚴或卡澀
隔膜閥的開關由機械超速遮斷機構控制,通過控制隔膜閥頂部的潤滑油壓力,控制隔膜閥的開關。當隔膜閥存在卡澀現象或未完全關閉時,安全油就將通過隔膜閥泄排至油箱,從而引起安全油壓力的降低,導致汽輪機無法掛閘。
4排除故障的措施
4.1清洗AST電磁閥
針對AST電磁閥可能存在卡澀現象,首先檢查并清洗危急遮斷裝置的所有AST電磁閥。發現AST3電磁閥有輕微的卡澀。清洗所有的AST電磁閥并安裝完畢后,重新進行汽輪機掛閘試驗,汽輪機仍舊無法掛閘,試驗失敗。因此,AST電磁閥卡澀的原因可以排除。
4.2清洗OPC電磁閥和單向閥
同樣,清洗了所有的OPC電磁閥和單向閥,待清洗后復裝,重新進行了汽輪機掛閘試驗,仍是掛閘失敗。因此,OPC電磁閥和單向閥卡澀的原因可以排除。
4.3檢查隔膜閥
手動操作隔膜閥的手動開關,發現隔膜閥的開關靈活,無卡澀現象。對隔膜閥的關閉狀態進行檢查,調整隔膜閥的關閉狀態,使隔膜閥能完全關閉。再次進行汽輪機掛閘試驗,發現汽輪機掛閘的開關信號(ASL1、ASL2和ASL3)均正常,汽輪機可以正常掛閘。由此,可判斷隔膜閥沒有完全關閉,存在內漏現象。隔膜閥無卡澀現象,那么隔膜閥沒有完全關閉的原因,應當是隔膜閥頂部的潤滑油壓力偏低。分析和檢查機械超速遮斷機構的運行狀態,發現當隔離電磁閥帶電后,安全油壓可以正常建立,說明潤滑油的來油壓力,能滿足隔膜閥的設計要求。根據分析,故障應在安全油隔離電磁閥后的管路及裝置上,主要原因可能是:(1)安全油隔離電磁閥至危急遮斷器油門的管路存在漏油。經檢查,在該段管路未發現漏油點,故而這個原因可以排除。(2)就地手動停機壓桿存在漏油。檢查了手動停機滑閥,同樣未發現漏油點,也排除此原因。(3)危急遮斷器油門存在漏油。對危急遮斷器油門進行檢查,發現危急遮斷器油門的滑閥,在滑移時有些卡澀點,且在滑閥表面上有拉毛現象。對滑閥進行清洗及去毛處理,再次進行了汽輪機掛閘試驗,汽輪機掛閘開關信號(ASL1、ASL2和ASL3)均正常,汽輪機可以正常掛閘,排除了故障。
5結語
利用排除法,分析了某新建電廠1號機組汽輪機掛閘故障時的各種現象,準確快速地判斷了汽輪機掛閘故障發生的部位,并徹底排除了故障。危急遮斷系統是汽輪機重要的保護裝置之一,特別是在新機組的調試工作中,極容易出現此類故障,因此,有關掛閘故障的分析思路,對于同類型機組的調試工作,具有借鑒作用。
參考文獻:
[1]新華威爾液壓系統(上海)有限公司.EH液壓控制系統安裝調試手冊[R].
[2]北京北重汽輪電機有限責任公司.NC350-24.2/0.4/566/566型超臨界抽汽凝汽式汽輪機運行說明書[R].2016.
作者:張海豐 單位:東北電力科學研究院有限公司