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淺議汽輪機掛閘故障的分析與處理范文

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淺議汽輪機掛閘故障的分析與處理

摘要:大型汽輪機均采用電液控制的運行方式,在汽輪機運行前需進行掛閘試驗。針對某大型燃煤電廠汽輪機在調試過程中發生的汽輪機掛閘故障分析了各種可能造成汽輪機掛閘的原因,并介紹了查找故障原因所采取的各種技術措施,為同類型機組在調試時處理相關故障,提供可借鑒的分析思路。

關鍵詞:燃煤電廠;汽輪機;掛閘;故障;電液控制;調試;閥門;卡澀

0概述

某新建電廠1號機組主要承擔電網的基本負荷,且需承擔供熱所需的熱負荷,具有一定的調峰能力(35%~100%)。采用的汽輪機型號為NC350-24.2/0.4/566/566,是具有超臨界蒸汽參數、一次中間再熱、單軸、雙缸雙排汽、雙抽供熱、濕冷凝汽式機組。在汽輪機調節系統中,采用了高壓抗燃油。機組的高壓抗燃油系統包含了供油系統、危急遮斷系統及執行機構。供油系統的功能是提供高壓抗燃油,并以此驅動伺服執行機構,從而調節通過汽輪機的蒸汽流量。危急遮斷系統由4個AST電磁閥、2個OPC電磁閥、1個隔膜閥及機械超速遮斷機構組成。在該機組汽輪機運行前的掛閘試驗中,發現了某些設備存在故障。分析了各種可能造成汽輪機掛閘的原因,并采取了技術措施進行了處理,最終完成了掛閘試驗。

1危急遮斷系統的運行方式

運行時,危急遮斷系統的4個AST電磁閥通電后勵磁關閉,從而封閉了自動停機危急遮斷(AST)母管上的抗燃油泄油通道,即建立了所有蒸汽閥執行機構活塞下腔的油壓。當電磁閥失電后,閥門打開,則總管油壓被缷壓,導致所有汽閥關閉從而使汽輪機停機。OPC電磁閥是超速保護控制電磁閥,正常運行時,2個OPC電磁閥不帶電,為常閉狀態,封閉了OPC總管油液的泄放通道,使調節汽閥和再熱調節汽閥的執行機構的活塞下腔能夠建立起油壓。一旦OPC控制板動作,2個OPC電磁閥就被打開,使OPC母管的油液被泄放,能使高壓調節閥和中壓調節閥迅速關閉。當機組正常運行時,隔膜閥上腔室的潤滑油壓力壓迫閥門關閉,堵住了EH危急遮斷油母管通向回油管的通道。當機械超速遮斷機構動作或手動超速試驗杠桿時,不論是單獨動作,還是同時動作,均能使透平油的壓力降低或消失,因而使壓縮彈簧頂開隔膜閥閥門,從而將EH危急遮斷器的油液排至回油管,AST安全油壓被迅速卸壓,此時,將關閉所有的進汽閥。危急遮斷系統的布置和結構。

2故障現象

2017年某日,該機組首次進行了汽輪機調門的嚴密性試驗,關閉汽輪機所有的高壓調節門和中壓調節門,開啟所有的高壓主汽門和中壓主汽門。在進行汽輪機調門嚴密性試驗過程中,當汽輪機轉速下降至1601r/min時,汽輪機的掛閘開關信號(ASL1、ASL2、ASL3)突然消失,汽輪機跳閘。就地檢查了汽輪機調節保安系統,沒有發現泄漏等異常情況。再次進行汽輪機的掛閘試驗,發現在建立掛閘油壓的過程中,汽輪機掛閘的3個油壓開關(ASL1、ASL2和ASL3)均不發出信號,而且油壓低開關(ASP2)總是在發信號,造成汽輪機的掛閘油壓建立失敗,汽輪機跳閘。檢修后,再次進行汽輪機的掛閘試驗,汽輪機的掛閘油壓仍無法建立,掛閘試驗失敗。

3故障原因

根據汽輪機危急遮斷系統的布置和結構,分析并尋求汽輪機掛閘故障的原因。首先,檢查4個AST電磁閥和2個OPC電磁閥的電源,電源接線正常,由此排除了AST電磁閥失電導致油路卸壓的可能性。然后采用排除法,對可能造成汽輪機掛閘故障的原因進行了逐條分析,認為主要原因可能存在于多個方面。

3.1AST電磁閥卡澀

AST電磁閥的連接結構。4個AST電磁閥具有串聯和并聯結構,即電磁閥AST1和AST3并聯、電磁閥AST2和AST4并聯,然后將兩組并聯的電磁閥再連接為串聯回路。電磁閥AST1和AST3處于安全油的來油端,電磁閥AST2和AST4處于泄油端。只要有電磁閥AST2和AST4中的任1個閥門關閉不嚴,油壓低開關ASP2會發出信號;同理,只要電磁閥AST1和AST3中的任1個閥門關閉不嚴,油壓高開關ASP1就會發出信號。所以,在這4個電磁閥中,只要有某個電磁閥關閉不嚴,就有可能使汽輪機的安全油壓偏低,造成汽輪機無法掛閘。

3.2OPC電磁閥和單向閥卡澀

2個OPC電磁閥是并聯排列,當任1個OPC電磁閥帶電后,OPC壓力油會被泄出,引發所有的調節門關閉,同時保持安全油壓的穩定。如果ASL油壓開關取樣管前的單向閥存在卡澀或泄漏現象,同時OPC電磁閥也存在卡澀時,安全油被泄去也是有可能的。

3.3隔膜閥關閉不嚴或卡澀

隔膜閥的開關由機械超速遮斷機構控制,通過控制隔膜閥頂部的潤滑油壓力,控制隔膜閥的開關。當隔膜閥存在卡澀現象或未完全關閉時,安全油就將通過隔膜閥泄排至油箱,從而引起安全油壓力的降低,導致汽輪機無法掛閘。

4排除故障的措施

4.1清洗AST電磁閥

針對AST電磁閥可能存在卡澀現象,首先檢查并清洗危急遮斷裝置的所有AST電磁閥。發現AST3電磁閥有輕微的卡澀。清洗所有的AST電磁閥并安裝完畢后,重新進行汽輪機掛閘試驗,汽輪機仍舊無法掛閘,試驗失敗。因此,AST電磁閥卡澀的原因可以排除。

4.2清洗OPC電磁閥和單向閥

同樣,清洗了所有的OPC電磁閥和單向閥,待清洗后復裝,重新進行了汽輪機掛閘試驗,仍是掛閘失敗。因此,OPC電磁閥和單向閥卡澀的原因可以排除。

4.3檢查隔膜閥

手動操作隔膜閥的手動開關,發現隔膜閥的開關靈活,無卡澀現象。對隔膜閥的關閉狀態進行檢查,調整隔膜閥的關閉狀態,使隔膜閥能完全關閉。再次進行汽輪機掛閘試驗,發現汽輪機掛閘的開關信號(ASL1、ASL2和ASL3)均正常,汽輪機可以正常掛閘。由此,可判斷隔膜閥沒有完全關閉,存在內漏現象。隔膜閥無卡澀現象,那么隔膜閥沒有完全關閉的原因,應當是隔膜閥頂部的潤滑油壓力偏低。分析和檢查機械超速遮斷機構的運行狀態,發現當隔離電磁閥帶電后,安全油壓可以正常建立,說明潤滑油的來油壓力,能滿足隔膜閥的設計要求。根據分析,故障應在安全油隔離電磁閥后的管路及裝置上,主要原因可能是:(1)安全油隔離電磁閥至危急遮斷器油門的管路存在漏油。經檢查,在該段管路未發現漏油點,故而這個原因可以排除。(2)就地手動停機壓桿存在漏油。檢查了手動停機滑閥,同樣未發現漏油點,也排除此原因。(3)危急遮斷器油門存在漏油。對危急遮斷器油門進行檢查,發現危急遮斷器油門的滑閥,在滑移時有些卡澀點,且在滑閥表面上有拉毛現象。對滑閥進行清洗及去毛處理,再次進行了汽輪機掛閘試驗,汽輪機掛閘開關信號(ASL1、ASL2和ASL3)均正常,汽輪機可以正常掛閘,排除了故障。

5結語

利用排除法,分析了某新建電廠1號機組汽輪機掛閘故障時的各種現象,準確快速地判斷了汽輪機掛閘故障發生的部位,并徹底排除了故障。危急遮斷系統是汽輪機重要的保護裝置之一,特別是在新機組的調試工作中,極容易出現此類故障,因此,有關掛閘故障的分析思路,對于同類型機組的調試工作,具有借鑒作用。

參考文獻:

[1]新華威爾液壓系統(上海)有限公司.EH液壓控制系統安裝調試手冊[R].

[2]北京北重汽輪電機有限責任公司.NC350-24.2/0.4/566/566型超臨界抽汽凝汽式汽輪機運行說明書[R].2016.

作者:張海豐 單位:東北電力科學研究院有限公司

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