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水庫(kù)溢洪道多級(jí)消能研究范文

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水庫(kù)溢洪道多級(jí)消能研究

《中國(guó)水能及電氣化雜志》2015年第七期

1原消能方案存在的問題

三種工況下的模擬試驗(yàn)結(jié)果顯示,對(duì)整個(gè)溢洪道進(jìn)行多級(jí)消能,基本能夠完成泄洪消能要求,各工況下不存在高速水流現(xiàn)象,因此,發(fā)生空蝕、磨蝕及建筑物振動(dòng)等不利影響的可能性不大,但在個(gè)別工況和一些特殊位置仍然表現(xiàn)出一些不利現(xiàn)象,主要是工況3下的交錯(cuò)加糙段,在流量較小情況下,會(huì)形成局部空腔,并產(chǎn)生較大負(fù)壓,容易產(chǎn)生空蝕破壞,其原因是加糙段與水流方向垂直,并且高度較大[2];其次是在泄洪道進(jìn)口段,在工況2水位條件下,水位已經(jīng)越過導(dǎo)流墻頂部并橫向進(jìn)入溢洪道,出現(xiàn)脫壁繞流問題;一、二級(jí)間的彎道過渡段轉(zhuǎn)彎幅度較大,在大流量狀態(tài)下,右邊墻有少量溢水,并導(dǎo)致第二級(jí)水面擺動(dòng)幅度增大,二、三級(jí)連接段也存在類似問題;交錯(cuò)加糙段起到了良好的阻水消能效果,但是摻氣過度使水深增加,并導(dǎo)致水流從邊墻溢出。

2消能方案優(yōu)化

2.1溢洪道體型修改方案針對(duì)原方案不足之處,提出兩點(diǎn)修改建議:首先,將溢洪道進(jìn)口段導(dǎo)流墻頂高程改為2585.00m(見圖2);其次,取消溢洪道加糙段底板加糙條,以改善下泄水流的流態(tài)。

2.1.1優(yōu)勢(shì)泄洪道進(jìn)口段修改方案實(shí)施后,高水位進(jìn)口流態(tài)明顯改善,過流能力略微增加,但與原方案相差不大;模擬試驗(yàn)結(jié)果顯示,各個(gè)測(cè)壓孔壓力值總體有所減小,最重要的是負(fù)壓消失,原因是去掉底板加糙條后,下泄水流流態(tài)有明顯改善,下泄流速增大,壓能相應(yīng)減小,由加糙條造成的漩渦區(qū)消失,因此負(fù)壓不復(fù)存在。

2.1.2不足由于取消了泄流槽底板的加糙條,在改變流態(tài)的同時(shí),水流速度明顯增加。流速增加的負(fù)面效應(yīng)就是溢洪道末端消力池內(nèi)難以形成水躍,并且在消力池末端以后形成了典型的挑流流態(tài),挑距與水舌高度比原方案有明顯增加。試驗(yàn)結(jié)果顯示:在所有三種工況下,消力池均失去其基本的消能作用。很明顯這一現(xiàn)象是由于消力池長(zhǎng)度和深度不夠造成的。但是要實(shí)現(xiàn)消力池內(nèi)的底流消能,消力池的長(zhǎng)度和深度需要大幅度增加,例如:在工況2的條件下,要實(shí)現(xiàn)底流消能必須將消力池深度由現(xiàn)在的1.20m增加到4m以上,顯然在經(jīng)濟(jì)上是不可取的[3]。

2.2進(jìn)一步優(yōu)化

2.2.1優(yōu)化措施針對(duì)原修改方案存在的消力池失效問題,擬將溢洪道出口消力池由底流消能改為挑流消能。根據(jù)消力池周邊地形及下游河道狀況,經(jīng)過優(yōu)化比對(duì),決定挑流方案中的挑流鼻坎末端高程為2532.30m,樁號(hào)為0+222.590,比原方案消力池末端向上游移動(dòng)約8.16m,挑流鼻坎的挑角設(shè)計(jì)為25°,其具體設(shè)計(jì)體型如圖3所示。

2.2.2模擬試驗(yàn)結(jié)果及分析

2.2.2.1動(dòng)水壓力分析經(jīng)過模擬試驗(yàn)對(duì)不同工況下的時(shí)均動(dòng)水壓力值進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果顯示,各工況下各個(gè)測(cè)壓孔均無負(fù)壓值出現(xiàn),壓力值均符合設(shè)計(jì)要求。

2.2.2.2溢洪道流速、流態(tài)及水面線分析由于此次修改措施只影響溢洪道下游的水流態(tài)勢(shì),因此,在模擬試驗(yàn)過程中只對(duì)泄0+178.042向下游進(jìn)行測(cè)量,實(shí)測(cè)結(jié)果顯示各工況水流下泄平穩(wěn),流態(tài)良好。部分流速值見表2。取消加糙條后流速會(huì)增加,是否會(huì)產(chǎn)生空化對(duì)過流壁造成危害,需要進(jìn)行分析計(jì)算[4]。根據(jù)模擬試驗(yàn)數(shù)據(jù),利用水流空化數(shù)計(jì)算公式,計(jì)算出各個(gè)測(cè)量斷面的空化數(shù)(見表3),計(jì)算結(jié)果顯示水流空化數(shù)都遠(yuǎn)大于0.30,因此,溢洪道過流壁不會(huì)因?yàn)樗骺栈獾娇瘴g破壞。試驗(yàn)結(jié)果顯示:挑流消能工運(yùn)行良好,達(dá)到了預(yù)期消能效果(水舌的最大挑距和最小挑距及最高點(diǎn)距鼻坎的距離見表4),從水舌挑流形態(tài)來看鼻坎挑流順暢,水舌形態(tài)良好。

2.2.2.3下游河道流速及流態(tài)各工況下,下游河道各測(cè)速點(diǎn)實(shí)測(cè)流速值見表5。從中可知,各工況下岸邊流速都在4m/s以下,其中,工況2下不超過3m/s。下泄設(shè)計(jì)流量以下時(shí),下游河道流態(tài)良好。在工況1和工況3下,在泄0+253.297斷面左岸附近有回流,但是回流流速不超過4m/s,不會(huì)對(duì)下游河道流態(tài)造成負(fù)面影響。

2.2.2.4下游河道沖淤在模擬試驗(yàn)中,各工況下水流對(duì)河道的沖刷時(shí)間均保證在5h以上,以便使河道沖淤達(dá)到形態(tài)不再變化的平衡狀態(tài)[5],并將測(cè)得的各特征值列于表6。由試驗(yàn)數(shù)據(jù)可以看出,各工況沖坑底到挑流鼻坎的距離在22~34m之間,并且坡度很緩,不會(huì)危及溢洪道安全。

3結(jié)語(yǔ)

通過加高導(dǎo)流墻可以有效解決高水位狀態(tài)下,溢洪道進(jìn)口導(dǎo)流墻脫壁繞流現(xiàn)象;交錯(cuò)形加糙段加糙條阻水作用明顯,拆除后流速有所加大,但不存在超過20m/s的高速水流現(xiàn)象,并且水流流態(tài)明顯改善;原方案各工況下,溢洪道末端消力池內(nèi)不能形成底流消能流態(tài),將底流消能改為挑流消能后,消能效果良好,下游流速較小,回流流速都在4m/s以內(nèi),不會(huì)對(duì)岸坡造成明顯沖刷,滿足出口水流銜接要求。

作者:劉志芳 單位:山西省禹門口水利工程管理局

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