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1汽車式起重機行走技術
蘭州西站在鋼結構施工階段,面臨內部細小鋼結構構件吊裝問題,主要鋼結構構件采用400t履帶式起重機跨外吊裝技術,對于內部細小鋼結構構件存在空間鎖閉,400t履帶式起重機無法吊裝的情況,必須在結構板上進行輔助吊裝。原有施工方案中為400t履帶式起重機將50t履帶式起重機吊裝至9.700m結構樓板上,必須對結構樓板進行腳手架回頂,保證結構樓板安全,通過吊裝方案優化,經過結構受力計算復核,取消50t履帶式起重機,改為25t汽車吊在9.7m樓板上進行行走,配合400t履帶式起重機進行吊裝鋼結構,保證了9.7樓板下腳手架的順利拆除,減少腳手架租賃費用100萬元。
2節電器的應用
蘭州西站站房鋼結構體量為1萬5千t,焊接作業量大,因此相應的用電量負荷大,為此,項目部從節約能源角度考慮,在項目伊始即在施工現場兩個主配電室安裝工業用節電器裝置,通過節電器的電容補償裝置,調節電流運行情況,大幅減少無功功率,通過對比,安裝節電器(圖4)的費用為9.2萬元/套,有效使用期為10年,作為固定資產定期進行折舊,蘭州西站自工程開始至竣工結束,共計用電量為4680098kW•h,節電器節電率按平均值取9%進行計算,節電器節省電量4.63×105kW•h,按0.85元/kW•h成本進行計算,扣除設備成本,共節約成本24.2萬元。通過節電器的應用,不僅充分體現了新設備在節能減排上的作用,更為大型工程中應用樹立了良好的標桿,通過自身節約成本開支,使建筑施工企業能夠積極主動的去應用這一設備。
3鋼筋直螺紋技術的應用
在蘭州西站混凝土結構施工過程中,對于梁的主筋采用鋼筋直螺紋套筒連接技術,徹底改變傳統鋼筋主筋之間連接依靠焊接的方式,使傳統的土建工程變成類似安裝工程,后臺精確下料和套絲加工,使得施工現場的操作人員手中的工具由傳統的焊機、焊把變成了管鉗,在保證施工質量的前提下,大幅提高施工效率,由于取消了傳統的鋼筋搭接焊,施工現場減少了動火作業,降低了火災發生概率,整體減少搭接焊共計節約鋼筋533t,節約成本213萬元,節約電力50萬元,共計節約成本263萬元。
4盤式腳手架的應用
盤扣架操作便捷、搭設速度快,滿足了施工進度要求,相對于其他支撐體系安全、快速、經濟、美觀,通過利用盤式腳手架,對于現場更改的腳手架情況,避免重新搭設10000m3,節約成本13萬元。
5BIM技術的應用
通過BIM技術對施工的前期虛擬施工,提前發現實際施工中會發生的問題,避免發生了返工情況,杜絕了拆除材料的廢棄處理,節約原始材料,通過BIM技術,蘭州西站施工現場未發生一起因碰撞而造成的拆改情況,節約原材成本20萬元。
6結束語
通過在蘭州西站站房施工工程中應用節能減排技術,共計為項目部節省成本1291萬元,節約電力資源1050000kW•h,不僅大幅降低能源和資源的消耗水平,更為其他大型鐵路站房的施工積累了寶貴的應用經驗,真正使節能減排作為一種理念傳遞下去,深入每一個參建者的內心,確保了企業在競爭日益激烈的市場中保持盈利能力,提高競爭水平。
作者:范大鵬董無窮單位:中鐵建工集團有限公司北京分公司