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摘要:某廠生產的熱水器內膽,在進行水壓疲勞試驗時,多次發生直焊縫開裂漏水事件。通過對熱水器內膽裂紋的檢測與分析,結果表明,焊縫與基體夾角處存在較大應力集中是導致斷裂產生的主要原因。
關鍵詞:熱水器內膽;裂紋;應力集中
熱水器內膽是熱水器的主體部件,作為儲水并將水在其內進行加熱的容器,由于水的反復進出及加熱冷卻,內膽將長期處于一個壓力變化的環境之中工作。因此,生產廠在生產熱水器內膽時,將會進行水壓疲勞試驗,通過以一定的頻率改變熱水器內膽內的水壓,來檢測熱水器內膽的承壓能力。某廠生產的熱水器內膽,采用三段式埋弧焊接,產品焊縫示意圖見圖1,每個內膽上有直焊縫一條,弧形焊縫兩條,在進行水壓疲勞試驗時,多次發生直焊縫開裂漏水事件。本文通過對熱水器內膽裂紋的檢測與分析,探討熱水器水壓疲勞試驗開裂的主要原因。
1取樣及試驗方法
觀察焊縫裂紋區域,可見焊縫一側存在長度約100mm左右的裂紋。在焊縫開口最大處取1#試圖1熱水器內膽焊縫示意圖圖2取樣示意圖樣,在臺式鉗上壓斷,用以觀察斷口形貌。在焊縫裂紋區域以線切割加工的方式切取兩塊金相試樣,用以從截面觀察焊縫裂紋形貌及裂紋附近組織形態。在遠離焊縫處切取4#、5#試樣,分別用以進行化學成分分析和拉伸力學性能檢驗。取樣示意圖見圖2。
2試驗結果與分析
2.1化學成分化學成分分析結果見表1,未見異常。
2.2拉伸力學性能拉伸力學性能試驗結果見表2,該熱水器內膽的力學性能符合產品要求。
2.3斷口觀察用掃描電鏡對1#裂紋壓斷斷口進行觀察,斷裂源于熱水器內膽外側面,如圖3(a)所示。斷裂源區斷口形貌為脆性準解理,未見夾雜等缺陷,如圖3(b)所示。斷裂擴展區為脆性疲勞斷口形貌,可見明顯的疲勞輝紋,如圖3(c)所示。斷口顯示,裂紋是在熱水器內膽外表面形成后,內膽中不斷變化的水壓周期性的改變裂紋兩側的應力,使裂紋以疲勞斷裂的方式不斷向熱水器內表面擴展的。
2.4金相檢驗將2#和3#試樣鑲嵌后,用240#—600#—1200#水磨氧化鋁砂紙磨平后拋光,并用4%硝酸酒精浸蝕后,觀察焊縫、裂紋形態及試樣各處組織。圖4(a)、4(b)為2#試樣焊縫低倍及裂紋,圖5(a)、5(b)為3#試樣焊縫低倍及裂紋,兩個試樣的裂紋均位于一側焊肉與基板連接處,而另一側則未見裂紋。裂紋所在的連接處,其焊肉余高與基板之間夾角與未見裂紋一側相比,均顯得更加尖銳,此處更易產生應力集中現象。此外,從裂紋與焊縫的位置關系來看,我們還可以發現,裂紋起源于焊縫與熱影響區的交界處,如圖6所示。焊縫處組織為鐵素體+貝氏體+少量珠光體,如圖7所示,熱影響區組織為鐵素體+珠光體+少量貝氏體,如圖8所示。裂紋兩側組織存在明顯差異,此處會產生一定的組織應力。試樣基體組織為鐵素體+少量珠光體+少量滲碳體,未見異常組織。
3討論分析
由以上檢驗結果可見,該熱水器內膽的化學成分、力學性能均符合產品要求,基體金相組織亦未見異常。斷裂源于焊肉與基體交界處,此處也是焊縫與熱影響區的交界處,因此這里存在由焊縫與熱影響區組織差異帶來的組織應力,并且當熱水器內膽在水壓疲勞試驗過程中,受到水壓膨脹作用力時,在焊肉與基體所構成的尖角處容易產生應力集中,因此該處屬于應力高度集中區域。當該處應力超出材料所能承擔的范圍時,就會形成裂紋源,并在周期變化的水壓驅動下,形成疲勞裂紋擴展。
4結語
該熱水器屬于應力疲勞斷裂,焊縫與基體夾角處存在較大應力集中是導致斷裂產生的主要原因。
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作者:楊崢 李進 牟祖茂 宋祖峰 單位:馬鋼股份公司技術中心