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《華電技術雜志》2014年第九期
1阻垢試驗過程
1.1試驗裝置試驗采用WKMZ-II型智能動態模擬試驗裝置。儀器主要參數為:蒸汽溫度,(100±0.5)℃;試驗管長度,680mm;有效傳熱長度,500mm;進口溫度控制范圍,(30±0.5)~(35±0.5)℃;流量可調范圍,100~1000L/h;污垢熱阻測量范圍,0~3.44×10-4(m2•K)/W;進出口溫差,8~12℃;循環水流速,0.6~1.5m/s;冷卻塔最大冷卻幅度,10~12℃。
1.2試驗過程依據HG/T2160—2008《冷卻水動態模擬實驗方法》進行試驗。(1)向#1水箱注入150kg地表水,加900mg藥劑;向#1補水箱注入130kg地表水,加780mg藥劑。(2)向#2水箱注入150kg地表水和中水的混合水,加900mg藥劑;向#2補水箱注入130kg地表水和中水的混合水,加780mg藥劑。(3)按照試驗操作程序啟動裝置,在試驗過程中不排污,邊濃縮邊自動補水,補水箱中的水用完后重新添加水和藥劑。運行過程中定時檢測循環水中Cl-的濃度、Ca2+的質量濃度以及堿度和pH值,并通過加硫酸的方法將堿度控制在3.5~4.8mmol/L。求出換熱管熱阻值后清零(此時換熱管為零熱阻),再次出現的熱阻為污垢熱阻,這時可停止補加試驗用水,對循環水進行全面分析(包括硬度、堿度、電導率、pH值、Ca2+的質量濃度以及Cl-的濃度)。試驗結束后,取出#1,#2不銹鋼試驗管觀察內部結垢情況。
1.3試驗評定標準參照GB/T50050—2007《工業循環冷卻水處理設計規范》,在試驗過程中計算不結垢系數ΔA和ΔB,并保證ΔA≤0.2,ΔB≤0.5。當試驗結束時取出試管或試片,觀察換熱管內部表面的沉積和腐蝕情況,對阻垢腐蝕試驗做出直觀評價。
1.4試驗結果Ca2+的質量濃度、Cl-的濃度、硬度、堿度、電導率以及pH值等試驗數據見表3。從表3可以看出:#1地表水試驗后,Ca2+的限質量濃度為302.62mg/L(15.10mmol/L),極限硬度為28mmol/L,堿度控制在4.6mmol/L以下,pH值為8.80。#2混合水(地表水∶中水=1∶2)試驗后,Ca2+的極限質量濃度為460.6mg/L(22.98mmol/L),極限硬度為41.20mmol/L,堿度為4.0mmol/L,pH值為8.60。
2旋轉掛片腐蝕試驗
2.1試驗裝置采用RCC-1型腐蝕試驗儀。試驗溫度(45±1)℃,試片線速度(0.35±0.02)m/s,試液體積與試片面積比30mL/cm2,試片(管)端與液面距離應大于2cm,對每個試驗條件應進行平行試驗,試驗時間120h。
2.2試驗過程(1)首先在試杯中加入適量試驗用水,在試杯外壁與液面同一水平處劃上刻度線。將試杯置于恒溫水浴試驗裝置中,待試液達到指定溫度時,掛入試片。注意使每個掛片(管)均不能與其他試樣及試杯壁發生碰撞。啟動電動機,使試片(管)按一定速度轉動并開始計時。(2)試驗過程中令試液自然蒸發,每隔4h補加一次除鹽水,使其液面保持在刻度線處,使試液濃度維持恒定。當運轉時間達到指定值時,停止試片轉動,取出試片并進行外觀觀察。對試片進行清洗處理,置于干燥器中4h后稱重,計算試片(管)的腐蝕速率。(3)腐蝕速率B的測定,以年腐蝕率計(mm/a),計算公式為。
2.3腐蝕試驗結果腐蝕試驗結果見表4。試驗結束后對掛片的表面情況進行觀察。在試液中,TP304不銹鋼管表面均未發生明顯變化,試管表面光潔如初,試液清澈透明,其平均腐蝕速率為0.00045mm/a,符合GB/T50050—2007《工業循環冷卻水處理設計規范》中對銅和不銹鋼設備平均腐蝕速率宜小于0.005mm/a的要求。
3結論
(1)在試驗水質條件下(地表水),對于#7,#8機組循環冷卻水的補水加入6mg/L的試驗用水質穩定劑,極限濃縮倍率可控制在5.45,極限硬度28.03mmol/L,極限堿度4.5mmol/L。工業運行實際控制濃縮倍率在4.60以下(5.45×85%),硬度和堿度分別控制在25.00mmol/L和4.50mmol/L以下,可以達到理想的阻垢效果。(2)在試驗水質條件(地表水∶城市中水=1∶2)下,其極限濃縮倍率為5.0,極限硬度41.00mmol/L,極限堿度4.0mmol/L。運行中實際濃縮倍率應控制在4.30以下,硬度和堿度分別控制在35.00mmol/L和4.00mmol/L以下。(3)當循環冷卻水(地表水、地表水+城市中水)濃縮倍率為4.0~5.0時,其對TP304不銹鋼管的旋轉掛片腐蝕速率為0.00045mm/a,符合GB/T50050—2007《工業循環冷卻水處理設計規范》中規定的不銹鋼及銅合金平均腐蝕速率應該小于0.005mm/a的標準。(4)實際運行中可適當提高循環水中阻垢緩蝕劑加藥量,使循環水中總磷的質量濃度控制在4mg/L左右,堿度控制在3.5~4.0mmol/L之間,效果會更好。(5)運行中應注意保持循環水系統的清潔和凝汽器管材的暢通、無污堵,防止一切雜物進入循環水系統;保證膠球系統的良好運行,防止粘泥等發生沉積。(6)分別取試驗前后5個月Fe3+的平均質量濃度進行對比分析,其中#7塔由194.15μg/L下降至105.68μg/L,降低45.57%;#8塔由216.26μg/L下降至117.72μg/L,降低45.56%,說明循環冷卻水的緩蝕能力增強明顯。
作者:溫曉紅崔紹波單位:華電國際鄒縣發電廠